1、“.....投用脱水设施后,随着脱过氧化转化率的提高,醇酮产品收率较投用脱水设施水油液滴上升速度水水的密度重力加速度油油的密度水液重力黏度液滴直径增加深度脱水设施简图通过对比可知,投用脱水设施后,进入脱过氧化反应对催化剂铬酸叔丁酯的影响,将环己基过氧化氢脱过氧化转化率由提高至以上,从而提高醇酮产品收率。醇酮生产工艺中应用深度脱水提高脱过氧化反应转化率的研究醇酮生产工艺中应用深度脱水提高脱过氧化反应转化率的研究原稿化率的研究原稿。到核心介质的出口处液滴已达到原液滴直径的多倍甚至更大直径......”。
2、“.....实现油水快速分离。斯托克斯沉工段尾气处理工段公用工程工段个工段组成。本装臵的工艺介质是环己烷环己醇和环己酮。工艺路线简介醇酮装臵环己醇环己酮醇酮混合物的制造工艺是根据下列两个连续为吨年。虽然生产能力提高了,但因在脱过氧化工段中洗涤脱水的限制,导致脱过氧化转化率偏低,影响了醇酮产品收率。醇酮生产工艺中应用深度脱水提高脱过氧化反应产生酸性物等副产物,经洗涤后的过氧化物进入脱水脱过氧化反应系统,脱水后在催化剂铬酸叔丁酯的作用下定向分解为环己醇环己酮。醇酮生产工艺中应用深度脱水提高个连续反应进行的......”。
3、“.....本装臵划分为氧化区催化剂制备区压缩机区塔罐区个区域,由氧化工段预浓缩脱过氧化工段蒸馏工段尾气处理过氧化反应转化率的研究原稿。醇酮装臵设计能力为吨醇酮年按小时计。本装臵划分为氧化区催化剂制备区压缩机区塔罐区个区域,由氧化工段预浓缩脱过氧化工段蒸摘要在醇酮生产工艺过程中,在氧化洗涤塔出料流程增加除水设施脱水设施,优化环己基过氧化氢脱过氧化反应条件,将原物料水含量由降低至,降低水对催化剂改善脱过氧化反应条件的实际应用研究。我们可以得出以下的结论在生产负荷情况下,进入脱过氧化反应系统水含量由降低到,最终可以将产品收率提高约......”。
4、“.....投用脱水设施前后,脱过氧化反应系统转化率对比通过以上对比可知,投用脱水设施后,脱过氧化反应转化率较投应进行的。摘要在醇酮生产工艺过程中,在氧化洗涤塔出料流程增加除水设施脱水设施,优化环己基过氧化氢脱过氧化反应条件,将原物料水含量由降低至,降低过氧化反应转化率的研究原稿。醇酮装臵设计能力为吨醇酮年按小时计。本装臵划分为氧化区催化剂制备区压缩机区塔罐区个区域,由氧化工段预浓缩脱过氧化工段蒸化率的研究原稿。到核心介质的出口处液滴已达到原液滴直径的多倍甚至更大直径......”。
5、“.....实现油水快速分离。斯托克斯沉氧化法生产环己醇环己酮混合物,在上世纪年代引入中国。技术引入时装臵设计能力为吨年,后经过技术改造将装臵生产能力提高到吨年,目前我公司醇酮装臵设计生产能醇酮生产工艺中应用深度脱水提高脱过氧化反应转化率的研究原稿过程中废焦油产量,并有效提高装臵生产运行平稳安全性。参考资料醇酮厂醇酮装臵操作规程。有机化学第版年月,高等教育出版社。化工原理年月,清华大学出版社化率的研究原稿。到核心介质的出口处液滴已达到原液滴直径的多倍甚至更大直径,根据斯托克斯原理液滴分离速度可提高万倍以上......”。
6、“.....斯托克斯沉投用脱水设施前有明显提高,说明脱过氧化反应定向分解增大,对提高醇酮产品收率有显著效果。结论本文通过对环己烷无催化氧化生产醇酮工艺过程中,利用深度脱水设应条件的实际应用研究。我们可以得出以下的结论在生产负荷情况下,进入脱过氧化反应系统水含量由降低到,最终可以将产品收率提高约,可有效减少生产过程中废焦油脱水设施前有明显增大,说明脱过氧化反应加剧。投用脱水设施前后,醇酮产品收率对比通过以上对比可知,投用脱水设施后,随着脱过氧化转化率的提高,醇酮产品收率过氧化反应转化率的研究原稿。醇酮装臵设计能力为吨醇酮年按小时计......”。
7、“.....由氧化工段预浓缩脱过氧化工段蒸原理水油液滴上升速度水水的密度重力加速度油油的密度水液重力黏度液滴直径增加深度脱水设施简图通过对比可知,投用脱水设施后,进为吨年。虽然生产能力提高了,但因在脱过氧化工段中洗涤脱水的限制,导致脱过氧化转化率偏低,影响了醇酮产品收率。醇酮生产工艺中应用深度脱水提高脱过氧化反应剂铬酸叔丁酯的影响,将环己基过氧化氢脱过氧化转化率由提高至以上,从而提高醇酮产品收率。工艺路线简介醇酮装臵环己醇环己酮醇酮混合物的制造工艺是根据下列量,并有效提高装臵生产运行平稳安全性......”。
8、“.....有机化学第版年月,高等教育出版社。化工原理年月,清华大学出版社环己烷无催醇酮生产工艺中应用深度脱水提高脱过氧化反应转化率的研究原稿化率的研究原稿。到核心介质的出口处液滴已达到原液滴直径的多倍甚至更大直径,根据斯托克斯原理液滴分离速度可提高万倍以上,实现油水快速分离。斯托克斯沉有明显提高,说明脱过氧化反应定向分解增大,对提高醇酮产品收率有显著效果。结论本文通过对环己烷无催化氧化生产醇酮工艺过程中,利用深度脱水设施改善脱过氧化为吨年。虽然生产能力提高了,但因在脱过氧化工段中洗涤脱水的限制......”。
9、“.....影响了醇酮产品收率。醇酮生产工艺中应用深度脱水提高脱过氧化反应统水含量较投用脱水设施前有明显下降。投用脱水设施前后,脱过氧化反应系统转化率对比通过以上对比可知,投用脱水设施后,脱过氧化反应转化率较投用脱水设施前有稿。到核心介质的出口处液滴已达到原液滴直径的多倍甚至更大直径,根据斯托克斯原理液滴分离速度可提高万倍以上,实现油水快速分离。斯托克斯沉降原理应进行的。摘要在醇酮生产工艺过程中,在氧化洗涤塔出料流程增加除水设施脱水设施,优化环己基过氧化氢脱过氧化反应条件,将原物料水含量由降低至,降低过氧化反应转化率的研究原稿......”。
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