1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....公称面积,管子总数,管长管程数,壳程数,管子,管子排列方式三角形设备直径与管板的确定管板直径的计算公式管数管板填充系数,取管子中心距,取所以官板直径选用,设备外径为传热系数的验算管内给热系数的计算公式如下内粘度的计算查化工原理在时,各气体的值如下组分根据公式得导热系数的计算查化工原理在时,各气体的导热系数值如下组分根据公式得热容的计算变换气在时根据物理化学教程知,可用公式来计算热容以及表和可得。热容的单位为计算结果组分雷诺系数的计算则内壳侧对流传热系数计算壳侧对流传热系数的计算公式如下外在本设计中由于温度对气体粘度变化影响不大,故校正项可以忽略不计......”。
2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....使本次设计得以顺利完成,在此表示最衷心的感谢,废热锅炉压缩机中温变换炉中变换热器温水调节器低温变换炉四川理工学院材化系设计制图周阳周阳设计项目设计阶段中低温变换初步设计图例工艺物料管辅助物料管截止阀集中安装仪表温度压力流量指示记录控制转化气冷却水冷淋水冷却水冷却水变换气毕业设计任务书设计要求进行工段工艺流程设计,绘制带主要控制点的工艺流程图。进行工段物料计算热量计算,并绘制物料衡算表热量衡算表。进行工段设备设计选型,制备设备览表。编写工段工艺初步设计说明书。绘制主要设备结构图和工艺流程图设计原始数据以在化工厂的实际数据为原始数据组分合计含量......”。
3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....拟采用统基准焓或称生成焓计算。以,为基准的气体的统基准焓计算式为式中气体在在的统基准焓该气体在下的标准生成热绝对温度气体的等压比热容,气体等压比热容与温度的关系有以下经验式式中气体的特性常数将式代入式积分可得统基准焓的计算通式式中常数与气体特性常数及标准生成热的关系为采用气体的统基准焓进行热量平衡计算,不必考虑系统中反应如何进行,步骤有多少,只要计算出过程始态和末态焓差,即得出该过程的总热效果。始末式中过程热效应,其值为正数时为放热,为负数时系统为吸热,单位始态或末态气体的千摩尔数始态温度下或末态温度下气体的统基准焓现将有关气体的计算常数列于下表中气体统基准焓通式常数表分子式计算的基准焓根据基准焓的计算通式在时将的常数带入上式得同理根据以上方法计算可得变换气的各个组分的基准焓列于下表组分放热始末始末气体反应共放热气体吸热根据物理化学教程知,可用公式来计算热容......”。
4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....中变炉催化剂床层直径可用中变炉进口直径的计算查化工原理得到气体的组分在,时的密度如下表组分密度对密度进行校核得在,时密度为查化工原理得到的组分在,时的密度为对水的密度进行校核得在,时密度为所以气体密度为取气体流速为中变炉出口直径的计算查化工原理得到气体的组分在,时的密度如下表组分密度对密度进行校核得在,时密度为查化工原理得到的组分在,时的密度为对水的密度进行校核得在,时密度为所以气体密度为取气体流速为中间冷凝水进口直径查化工原理得到的组分在,时的密度为此时压力对水的影响不大......”。
5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....中温变换炉操作温度操作压力催化剂装量催化剂床段数中变换热器换热面积管子排列方式三角形钢温水调节器换热面积管子排列方式三角形钢低温变换炉操作温度操作压力催化剂装量催化剂床段数参考文献梅安华,小合成氨厂工艺技术与设计手册上册化学工业出版社年月第版,引用部分页页上海市化学工业局设计室编,吨型合成氨厂工艺和设备计算化学工业出版社陈五平,合成氨工艺学化学工业出版社年月第二版引用部分页页张成芳,合成氨工艺与节能华东化工学院出版社引用部分页页陈声宗,化工设计化学工业出版社引用部分页页,页页国家医药管理局上海医药设计院化学工业出版社年月第二版自贡鸿鹤化工股份有限公司,合成氨工艺操作规程引用部分页页上海化学工业设计院石油化工设备设计建设组,化工设备图册关于氮肥的其他相关杂志其它相关资料,如化工原理物理化学等。致谢本次毕业设计得以顺利完成,离不开指导老师在设计过程中给予的悉心指导和教研室各位老师以及同学的帮助......”。
6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....壳程污垢热阻各取由小合成氨厂工艺技术与设计手册可知总传热系数的计算公式为外内则传热面积的核算以水的吸热来计算从前面主换热器的计算中可知水吸热为则实际转热量为平均温差传热面积安全系数设计综述本设计的优点在于选择较为良好的工艺路线,确定良好的工艺条件合理的催化剂以及设备的选型和能源综合利用。另外,就是尽量减少设备投资费用。分析出了气体组分对温度的影响变化。在设计过程中能发现文献中不合理的地方。本设计也有许多不足的地方压力选取过高在设备计算中气体在高压下取的流速不太准确。由于本人水平不高,设计许多因数对设计的影响考虑不足。由于合成氨的变换工段是成熟工艺,参考文献资料较多,在本设计中,主要参考了小合成氨厂工艺技术与设计手册和吨合成氨厂工艺和设备计算这两本书。由于本人水平有限,本设计肯定会有不少缺点与不足,热切期望得到各位老师的批评指正。主要设备览表序号名称规格图号数量材料备注废热锅炉......”。
7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....般取气体重量流速,公斤米小时气体在操作状态下的重度,公斤米颗粒直径,米触媒床高度,米触媒层直径......”。
8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....以知条件变换气的流量设冷凝水的流量变换气的温度冷凝水的进口温度进二段催化床层的温度操作压力冷凝水吸热据冷凝水的进口温度查化工热力学可知根据化工热力学可知冷凝水要升温到......”。
9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....计算基准吨氨计算生产吨氨需要的变换气量标因为在生产过程中物料可能会有损失,因此变换气量取标年产万吨合成氨生产能力年连续生产天日生产量要求出中变炉的变换气干组分中小于。进中变炉的变换气干组分组分合计含量,标假设进中变炉的变换气温度为,取变化气出炉与入炉的温差为,出炉的变换气温度为。进中变炉干气压力中水气比的确定考虑到是天然气蒸汽转化来的原料气,所以取故水水标,水因此进中变炉的变换气湿组分组分合计含量标中变炉的实际变换率的求取假定湿转化气为,其中湿基含量为,要求变换气中含量为,故根据变换反应......”。
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸),本站只保证下载后内容跟在线阅读一样,不确保内容完整性,请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站(www.woc88.com)水印的,下载后是没有本站水印的(仅在线阅读显示),请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑,其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇,实质内容并不相符,下载内容以在线阅读为准,请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传,下载所得收益全部归上传者所有,若您对文档版权有异议,可联系客服认领,既往收入全部归您。