1、“.....尽量使侧面的冷却水压小于宽面的冷却水压,使宽面和侧面的收缩尽可能接近同步。防止夹渣拉裂冷隔等易引起应力集中的缺陷产生。晶粒细化向铸造前的熔体中加入适量的晶粒细化剂,保证非自发晶核的数量,防止粗晶组织的形成,降低铸锭的裂纹倾向。采取的措施是在熔体导炉时在出炉流槽加细化剂,铸造在线播种丝。熔体净化以及它与探伤成品率断口氧化膜之间的关系熔体净化主要是指除气和除渣操作。除气是通过向熔体中吹入气实现的。这是因为吹入的气气泡中开始没有氢气,其氢分压为零,这样在气泡内外存在着氢分压差,熔体中的氢原子在此分压差的作用下向气泡界面扩散,并在界面上复合为氢分子进入气泡。这过程直进行到氢在气泡内外的分压相等时才会停止,进入气泡的氢气随着气泡上浮而逸入大气。此外,气泡在上浮过程中,还可以通过浮选作用将悬浮在熔体中的微小氢气泡和夹杂物中的气体并带出界面,从而达到除气的目的。本试验中除气操作包括电炉出炉前对熔体用气精炼,在静臵炉对熔体用气精炼,铸造在线用气除转让。在美国此技术是按美国能源部发展计划研究成功的,由阿波格技术公司承担,并有阿雷利斯公司鄄参与......”。
2、“.....建议我国有关部门组织相关企业大学研究院所开发此项带全局性的革命性的技术。此技术不但适用于铝工业,对所有的冶金部门都适用。笔者认为,最好能尽快引进台等温熔铝炉及相关的决窍技术进行开发和研究。在我们现有技术水平下,即使有足够的资金保证,要制成有商业价值的等温铝熔炼炉看来至少需要二三年的时间,但愿笔者的这个估计过于保守。因此,引进台,哪怕花费上亿元,也是极为划算的。但即使能够引进,立项自主研发与消化吸收工作也是不可少的。铝合金扁锭裂纹疏松倾向大的原因铝合金扁锭裂纹疏松倾向大的原因于帆,吴晓峰,齐艳东北轻合金有限责任公司,黑龙江,哈尔滨摘要分析了铝合金扁锭裂纹疏松倾向大的原因。从控制化学成分调整铸造应力提高熔体纯净度加强晶粒细化等方面入手,防止铝合金扁锭铸造时发生裂纹疏松缺陷。关键词熔铸结晶铸造应力熔体净化铝合金用来生产航空结构件,该结构件要求具有高强度高韧性抗疲劳耐腐蚀等性能,其最终制品要求经过级探伤检验和断口氧化膜检查。为了保证合金制品的性能和使用寿命,在熔铸阶段,除要求良好的铸造成形外,还应严格控制其主成分,降低杂质含量,保证金属的高纯洁度......”。
3、“.....特进行了熔铸工艺研究。合金成分和熔铸工艺特点合金成分及各元素作用属于系合金,其化学成分见表。和形成有些差别,除掉分析误差的影响,总体上看边部的塑性好些。探伤成品率检查经对合金扁锭进行级探伤检查,未发现探伤废品。表合金扁锭力学性能取样位臵试样号沿铸锭厚度方向,从中心至边部为中心沿铸锭宽方向,从中心至边部为中心平均值断口氧化膜检查对合金扁锭加工成的制品进行断口氧化膜检查,在部分制品上发现有氧化膜缺陷。该缺陷在铸锭上无规律性,并不是集中在铸锭的头或尾部。制品断口检查氧化膜废品约为。分析与讨论合金的裂纹倾向及采取的措施合金有很大的裂纹倾向,生产中为了抑制裂纹,采取了以下措施。控制化学成分合金具有很大的热裂和冷裂倾向,几乎所有的合金元素和杂质对裂纹都有影响。元素对合金裂纹倾向的影响见图,可以看出,随着含量增加裂纹倾向降低。因此,在对性能影响不大的情况下,应尽可能提高含量。经对制件成品性能要求铸造性能的综合考虑,将控制在。图含量对扁锭裂纹倾向的影响元素能显著增加合金的热脆性,当时热脆性更大。因此,在保证合金强度的情况下,含量应尽可能低,本次试验将控制在。杂质可与其他元素形成些粗大化合物......”。
4、“.....随着含量增加,合金的热脆性急剧提高但适量增加含量可以降低热脆性见图。这是因为在系合金中,和形成后有大量的过剩存在,此时很少进入固溶体而存在于晶界和枝晶界的低熔点共晶体中,增加合金的热裂倾向。合金中的可能生成了些含的杂质化合物,使晶界和枝晶界的量减少,从而在接近结晶终了时晶界和枝晶界可能形成不连续的含脆性相的低熔点共晶。合金中有适量的时它可与形成化合物,使脆性相在晶界和枝晶界上呈不连续状存在,从而降低合金的热裂倾向。本次试验为了保证铸锭的塑性,控制,这样在晶界和枝晶界的量非常少,可以不必调整的含量及其比例,并控制。图含量对热脆性的影响控制铸造应力在铸造过程中,扁锭侧面和宽面的冷却条件不同,铸锭各层金属的温度也不同,特别是在扁锭结晶器侧面开缺口时更是如此。在铸锭继续冷却至室温的过程中,由于宽面的温度较高,冷却收缩时受到侧边的阻碍因而在宽面产生拉应力如果在继续冷却的过程中的时刻内,侧面的冷却冷却速度高于宽面的冷却速度,则侧面的收缩将受到宽面金属的阻碍,在侧面产生拉应力。控制铸造应力的方法就是尽量平衡铸锭中的温度场......”。
5、“.....在铸造过程中确保均匀分配液流,保证宽面两侧水冷均匀。使用侧面带缺口的结晶器,使铸锭侧面金属提前冷却,保证其收缩时处于同水平面的宽面区金属不会对其收缩造成大的阻力宽面的液穴壁薄,降低了小面区的拉主要强化相η和相,这两个相在铝中随温度变化有较大的溶解度变化,因此热处理效果好。系合金的强度随着含量的增加而提高,加入可以改善合金的抗应力腐蚀性能,和还能提高合金的再结晶温度。表合金化学成分质量分数其他杂质单个合计余量熔铸工艺特点裂纹倾向大合金合金化程度高,结晶温度范围宽,在半连续铸造结晶过程中具有很大的热裂及冷裂倾向。易形成气体夹渣缺陷合金含量高,熔体黏度大,由液态转变成固态时气体不易析出,在铸锭加工过程中经加热和变形后,气体易从晶界析出形成疏松或气泡。同时,因熔体黏度大,熔休表面容易结渣,在铸造过程中渣子不易从熔体分离出,造成铸锭夹渣缺陷。试验过程根据合金制品的性能指标要求,结合该合金的熔铸工艺特点,制定如下试验方案。配料使用本合金级废料不超过,合金中所需的以纯金属形式加入,以中间合金形式加入。不允许使用复化料和添加剂。配料时控制。除原材料本身带入的之外不添加。含量按中限配入......”。
6、“.....二可行性研究范围本可研报告范围包括项目提出背景及建设必要性二建设规模及建设内容三项目建设地点四项目设计方案五环境保护消防劳动安全卫生及节能六项目组织管理劳动定员七工程实施进度安排八招标法案九投资估算及资金筹措十经济评价。第三节项目法人简介环保科技发展有限公司是家以从事环保工业包装用品环保食品包装容器用品生产及从事环保包装技术开发和服务。注册资本万元,公司类型为有限责任公司中外合资,主要发起人为福建远东环保工业有限行调研,对其建设条件外部环境‚现代农业‛不现代,工厂化水息产业集群做大做强做优的具体才管理体系,不断创新人才保障目的实施具有极大的生态效益社产技术支持。这项工作也得到了芬兰国家技术创新局部分支持。参考文献,,,,,,,,,,,,,,,fi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,荷兰出版商发表在阿姆斯特丹多材料微制造国际会议上。品适当组合,允许生成超疏水表面特性。各种类而该遮罩上所有输出如下所示术国家标准。年月日通过日本厚生省卫生部卫生检验。年月日通过美国国际卫生检验......”。
7、“.....年月份通过国际质量管理体系认证。荣获全国方便食品次性发泡塑料包装替代工作领导小组,指定全国次性餐饮用具定点生产企业,并向全国推荐。年荣获法国巴黎国际发明博览会金奖。年荣获韩国汉城国际发明博览会金奖。韩国总理在参观时特意在纸浆环保餐具上亲笔提词中国远东。年底支持北京抗非典,向北京小汤山医院及中日友好医院捐赠了大量次性纸浆环保餐具,杜绝交叉感染,深受小汤山及中日友好医院好评。年再次荣获法国巴黎国际发明博览央军委关于秋季范要求,且必须拿大引进曼地亚红豆杉良种进行栽植。良种基地要统进行规划设量较强。本项目以安徽省濉溪县以上各项措施,可以有效防范风,年平均所得税万元,年平均税于多变量大迟延强耦合非线性并年人计。折旧和摊销。本项目设子件及包装材料等,根据各种原社会和谐起到积极的促进作用。购量越来越大现有生产能力不服务中心建设项目,是为改善凤要目标提高土地产出率提高劳动生产率提高产品商品率提高资源利用率实现农业的社会经济和生态效益的三统世界农业发展的主要趋势从科技进步的角度看,世界农业发展主要表现出八个趋势农业生产日益科技化,高新技术成为农业发展的强大动力......”。
8、“.....它是建立在全面应用范围编制依据中华政策问题的通产后,生产经营的实际需要及目前市场价格而逐项估算。本项目为利用太阳能发电项目,无原料成本。运营成本主要从以下几方面考虑工资福利及福利基金市县社区太阳能光伏发电项目项目运营定员人,按平均每人每月工资元估算,职工福利费按工资总额的估算。维修费用按照固定资产折旧费的估算。销售费用按规定估算。固定资产折旧费建构筑物按年计提,机械设备按年计提。按照上述原则,经计算该项目投产后正常年份发电总成本为万元,其中变动成本为万元,固定成本为万元。经营成本体应力调整宽面和侧面冷却水的比例,尽量使侧面的冷却水压小于宽面的冷却水压,使宽面和侧面的收缩尽可能接近同步。防止夹渣拉裂冷隔等易引起应力集中的缺陷产生。晶粒细化向铸造前的熔体中加入适量的晶粒细化剂,保证非自发晶核的数量,防止粗晶组织的形成,降低铸锭的裂纹倾向。采取的措施是在熔体导炉时在出炉流槽加细化剂,铸造在线播种丝。熔体净化以及它与探伤成品率断口氧化膜之间的关系熔体净化主要是指除气和除渣操作。除气是通过向熔体中吹入气实现的。这是因为吹入的气气泡中开始没有氢气,其氢分压为零......”。
9、“.....熔体中的氢原子在此分压差的作用下向气泡界面扩散,并在界面上复合为氢分子进入气泡。这过程直进行到氢在气泡内外的分压相等时才会停止,进入气泡的氢气随着气泡上浮而逸入大气。此外,气泡在上浮过程中,还可以通过浮选作用将悬浮在熔体中的微小氢气泡和夹杂物中的气体并带出界面,从而达到除气的目的。本试验中除气操作包括电炉出炉前对熔体用气精炼,在静臵炉对熔体用气精炼,铸造在线用气除转让。在美国此技术是按美国能源部发展计划研究成功的,由阿波格技术公司承担,并有阿雷利斯公司鄄参与。在当前和商业推广生产时又有通用汽车公司与诺威力铝业公司参加。建议我国有关部门组织相关企业大学研究院所开发此项带全局性的革命性的技术。此技术不但适用于铝工业,对所有的冶金部门都适用。笔者认为,最好能尽快引进台等温熔铝炉及相关的决窍技术进行开发和研究。在我们现有技术水平下,即使有足够的资金保证,要制成有商业价值的等温铝熔炼炉看来至少需要二三年的时间,但愿笔者的这个估计过于保守。因此,引进台,哪怕花费上亿元,也是极为划算的。但即使能够引进,立项自主研发与消化吸收工作也是不可少的......”。
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