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(终稿)动态低压煮沸与热能回收新建项目可行性研究报告.doc(OK版) (终稿)动态低压煮沸与热能回收新建项目可行性研究报告.doc(OK版)

格式:word 上传:2023-09-20 13:56:32

《(终稿)动态低压煮沸与热能回收新建项目可行性研究报告.doc(OK版)》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....东京科技大学,理工学院,电气工程系日本,电话转传真东京大学,理工学院,电气工程系日本,电话传真摘要方面由于磁悬浮轨道车辆高速运行引起了巨大间隙高频变化,这要求高强度磁场和高速控制。另方面,车辆整体减重是为了实现具有短定子牵引原理高速磁悬浮系统关键问题。为了解决这些问题,使系统控制性能能够满足处理高速运行要求,讨论并比较了三种控制方案。磁悬浮车辆运行性能仿真结果表明提议方案可以减轻电磁控制器重量,也可以保证控制性能。关键词控制性能,电磁悬浮,磁悬浮与车辆减重。导言电磁悬浮系统被命名为,具有这个系统磁悬浮轨道系社会团体和公民积极参与水生态系统保护与修复工作。加强生态环境法律政策和技术咨询服务,扩大和保护社会公众享有的环境权益。鼓励非政府组织参与循环经济政策研究和技术推广,开展社会宣传等社会公益活动。水生态系统的保护与修复在我国还处于起步阶段......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....如澳大利亚德国韩国日本英国等。学习发达国家的成功经验有益于提高国内相关管理者的认识水平,因此,应加强国际的交流与合作。项目概况自然生态系统概况气象水质生物多样性状况规划总则规划原则河流功能分区主要治理方向和任务河岸硬化及侵蚀治理绿色廊道建设滨水区景观建设量避开居民区其次是加强机械设备施工期间的维修和保养第三案提出悬浮系统最新控制方案。为了在高速中列车能够按照正确轨迹运行和提供给乘客足够乘车舒适度,该方案控制参数已最优化。数字模型磁悬浮模型为了阐明提出方案基本特性,建立了个以磁悬浮系统为基础简单模型,正如图中所示,两个转向架支撑个车体。为控制车体运行方向,置于车体前面转向架称之为前转向架,另外个称为后转向架。每个转向架上成排放着四个磁铁,并假定磁体自身为个坚硬物体,其长度为。作为个被动系统,其排除了左右导向系统,例如。假定包括空气弹簧和节气闸在内二系悬浮在转向架和车体之间合为体......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....以便提高它们可靠性。在间隙检测结果被输入到每个转向架控制器之前将其均值化。悬浮控制系统图是对应于图控制框图,表列出悬浮控制系统每个变量。按照图东山线路磁浮新型列车图日本地区东山线路平面图数据估计表中每个变量值。由于前后转向架结构对称,后转向架控制框图不用表示出来。前转向架参变量用表示,后转向架用表示。在图中,虚线包围控制模型表示磁悬浮控制框图。如果假定名义操作点,间隙波动为,电磁流偏差为,以及电压偏差表示车体垂直方向位移,表示车体摇枕模型位移。将这两个值和比较,输出值应用于二系悬浮系统并将其作为外力变化反馈给控制模型。在图控制模型电路图里,对间隙控制,串联电路可以对间隙波动作出快速反应,控制回路由电流控制器组成,关系由式表示。间隙大性研究分析报告在线分享网站工程方案例。在控制和混合控制情况下,噪声情况下频率元件输入被降低,超过了宽频范围。且此情况下乘车舒适特性比在模糊控制条件下稍有提高......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....可以确定运行特性和乘客乘车舒适度之间有定联系。铁轨铰接处异常值出现铁轨铰接处出现在梁间且梁间存有间隙。另外,假定间隙有大振幅并将其认作异常值,与正常情况下近似为正弦波铁轨位移比较。另外,相对梁间长度出现个超宽频带。当铁轨变化作用于输入时,控制性能被限定。在系统中考虑正常运行间隙长度,假定从铁轨底部到滑轨之间为,宽度为梁间跨长。图为铁轨变化概念性方案,图表示包括异常值在内铁轨变化真实输入。以车辆速度为为例,为什么每个周期都要检测两个脉冲,原因在于间隙传感器排片和水准测量影响。此外,尽管异常值最高振幅是,但由于每个模块中前后传感器检测值被平均化并把之后输入作为铁轨位移信号,所以事实上输入图车体垂向加速度频率特性频率加速度峰值值比小多。运行特性根据以上假设,图表示对于每个控制方案针对铁轨铰接处异常输入间隙变化结果。在控制下,明显间隙信号引起了激烈不器整体减重估计分别占整车重量吨和......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....表摘录了这个结果。这些值不太大,但可以阐明点设计个适当磁悬浮控制系统也可以分别对其各个组件进行减重,这就是从另个角度理解个高速系统。磁浮车辆重量详细分析证明控制性能改进和悬浮系统重量改进可以减少其他组件重量,像阻尼悬浮系统。尽管车辆整体重量只降低很小百分比除了噪声条件下采用模糊控制情况,但协同作用影响了其他组件质量例如轻型车辆驱动系统也减少了自身体积和重量。结论本文为了实现具有短定子牵引原理高速磁悬浮系统,我们已经对目前个悬浮车辆提出采用三种控制方案,并比较各个方案控制性能。短定子牵引原理对间隙高频变化作出强烈反映。所以,可以说与传统控制方案相比,提议方案在各个方面均赋予优良悬浮特性。混合控制控制性能在实现优良乘车舒适性,车辆整体减重以及能耗方面等均优于控制和模糊控制。另方面,模糊控制控制性能在铁轨随动特性和在高速运行中稳定性方面优于控制和混合控制。为了实现具有短定子牵引原理高速悬浮系统......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....出售不动产按税率缴纳营业税,城市建设维护税和教育费附加分别按营业税的和缴纳,土地增值税按销售收入的缴纳。经计算,本项目应缴纳税金万元,其中营业税万元,城市建设维护税万元,教育费附加万元,土地增值税万元。详见销售税金及附加估算表销售税金及附加估算表序号年份项目年年合计销售收入营业税城市建设维护税教育费附加土地增值税小计第三节销售利润估算销售利润销售收入销售税金及附加总投资销售费用经估算,项目销售费用约万元,则利润总额万元投资利润率销售利润总投资小由悬浮控制器由悬浮控制器控制,其关系由式表示。另外,与间隙信号误差对应速度反馈被添加到控制模型上来稳定响应。包括和在内两个控制器每个参数都通过使用使其最优化,以便解决运行轨迹和乘客乘坐舒适度问题。轨道模拟不考虑车辆负载随机因素......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....轨道跨度为通常为标准值,梁间中心点偏距。也就是说轨道被假定为条幅值,波长正弦曲线。控制程序混合控制引入间隙控制如图所示悬浮控制器采用混合控制方案来制止电磁流产生巨大间隙信号误差如图所示。基于式控制器被用于通常轨道位移测量例如,梯度或正弦轨道变化。控制方案转变成控制,当轨道出现异常变化,间隙信号误差,相对输入值差距越来越大。考虑名义运行间隙,确定该值约变动范围的敏感性分析。敏感性分析表明,销售收入的变化对经济效益影响最为敏感。当销售收入减少时,全投资内部收益率税后由降至当可变成本增加时,全投资内部收益率税后由降至当投资增加时,全投资内部收益率税后由降至。各项指标均高于行业基准收益率。可见本工程具有较强的抗风险能力。财务评价结论从以上计算结果可以看出,本项目建成后,其经济效益较好,全投资内部收益率税后达,高于行业基准收益率。全投资净现值为税后万元,全投资回收期税后为年,投资利税率为,借款偿还期为年......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....但具有工艺技术先进环保和节能的显著特点。如果在钢铁联合企业中应用,可提高焦炭质量降低入炉焦比若干隶属函数,控制精度稍有提高,但也有相当少隶属函数对精度控制没有多大影响。随着隶属函数数量提高,管理器也变得越来越大以至提高了预算时间。高斯函数使用精确控制着隶属函数小数量。在高斯函数中中间隶属函数等级被假定为,其重量变化与间隙误差信号成反比。语言输出变量参考电流,和比较后用于电流控制器。语言输出变量模糊集也有五个隶属函数,如图所示。文献采用所用最大最小规则模糊推理方法。仿真结果及讨论为了证明前章所提及悬浮系统控制特性,在以下两种条件下运行仿真分析了间隙控制特性,如铁轨位移异常情况。车辆运行速度被限定在中速范围,大约,这个速度是未来目标。由于后转向架动力学特性与前转向架相同,所以文中只表示出前转向架用表示仿真结果......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....小,负,零,正噪音情况文献证明了在铁轨形状振幅和杆间距离变化时可控性影响。根据文献检测项目,检测到影响控制性能因素。将铁轨表面粗糙度产生随机振动噪声作用于铁轨,根据车辆速度和跨距,铁轨位移近似为正弦波。假定铁轨位移跨距标准长度,振幅,周期长。运行特性图表示间隙检测信号在噪声情况下间隙变化对比结果并将该结果作为每个控制方案输入值。在所有情况中,尽管确定了在间隙变化时会出现些变形,但了解到噪音影响可能会消除输入值但可获稳定运行。然而下面具有模糊控制轨道特性会比其他两种情况下控制和杂交控制特性更优良。图表示在噪声情况下电磁流变化。在模糊控制下可以确定会引起源于噪声不规则振动也可以确定与其他两种情况相比,在模糊控制下浮动范围很大尽管振幅波动绝对值很小。另方面,在控制和混合控制两种情况下,电磁流峰值显著降低,其振幅波动也很小。根据这两个系统控制和混合控制给出电流调节器优化值......”

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