1、“.....减少灰飞量吨年,减少二氧化碳排放量吨年,具有 较好的环境效益节能效益和社会效益。 本项目实施后,其经济效益较好,投资内部收益率税后为,远高于行业基准收 益率。在其多年的生产经营期内,平均年增加利润万元税后,全投资回收期税 后为年,税后净现值为万元,在经济上是可行的。 综上所述,本项目具有技术成熟经济合理等特点。项目实施后,可生产出优质产品, 同时还有很好的经济效益环境效益和社会效益,对本地区发展具有重要意义,可为当地类 似生产企业树立较好的企业形象,因此本项目的建设是必要的,也是可行的,建议尽快实施。 项目提出背景 企业概况 海城市峰驰耐火材料总公司成立于年,企业性质为集体企业,法定代表人高德忠, 现资产总额为万元,其中负债为万元,所有者权益为万元,现有职工 人,其中管理人员人,工程技术人员人......”。
2、“.....我公司是 家大型资源型镁质耐火材料生产基地,是全国镁矿开采知名企业,有丰富的菱镁矿资源, 总储量超过我国总量的,约为亿吨。而特级菱镁矿石氧化镁含量大于占 可开采量的。我公司年可生产各种镁制品万吨,开采菱镁矿石余万吨,产品主 要有重烧镁,中档镁,轻烧镁及和各种镁砖。主要设备有轻烧窑座,重烧窑座,中档 窑座,镁砖生产线条。年生产各种镁制品万吨,实现销售收入万元,利 税万元。 该公司于年,产品全面通过国际质量体系认证,并坚持质量体系 管理的基本原则,用严格的科学的管理手段,来保证企业质量目标的实现和质量手册的贯 彻和实施。严格用质量管理体系约束和控制产品的质量,使产品的质量得到稳定和 提高。 该公司长期与东北大学辽宁科技大学武汉科技大学洛阳耐火材料研究设计院鞍 钢焦化耐火材料设计研究院等国内外无机非金属材料研究机构合作......”。
3、“.....该公司以质量效益求发展,以市场需求为导向,以顾客满意为宗 旨的方针,以优质的产品质量,周到的服务,良好的信誉赢得了国内外广大用户的信赖。 项目的由来及建设的必要性 项目的由来 十多年来,海城市峰驰耐火材料总公司以艰苦创业不断进取锐意改革永攀高峰的 精神,从无到有,从小到大,从弱到强发展至今,使企业的生产建设规模越来越大,经济效 益环境效益和社会效益同步增长。 为了适应市场经济快速发展的需要,满足国内外钢铁企业对镁制品的需求,总公司上层 领导高瞻远瞩审时夺势因地制宜扬长避短发挥自身优势,在生产经营过程中不断坚 持依靠科技,走科技兴企之路。调整更新企业发展建设思路,推动产业化升级,多年来,通 过采取有效的科学管理模式和新技术创新,产品结构初见成效,不断更新换代,逐步由粗放型向技术密集型转变和发展,同时也给企业带来明显经济效益......”。
4、“.....为了改善周边环境污染 状况,公司领导高度重视环境污染治理工作,并将改善环境做为企业生产经营发展管理 的件大事去抓,并对轻烧氧化镁反射窑产工艺采取了用煤气发生炉双旋风除尘布袋除 尘高压静电除尘等环保设施进行技术改造,累计投入多万元,为此改变了企业周边环 境污染面貌,提高了空气质量,使本地区环境状况得到显著改善。 节能减排已纳入到国家经济社会建设和发展的重要组成部分,党中央国务院对此十分 重视。为了响应国家号召和认真贯彻落实节能减排工作指导方针,本集团公司对此项工作高 度重视,主动分析本企业各类高温炉窑耗能状况......”。
5、“.....是吸取当今国内各主要轻烧氧化镁生产厂家的 经验,结合公司长期对轻烧反射窑技术攻关所积累的研究成果,而审慎选择的成熟工艺路线, 技术上是完全可行的。 设计基础数据 生产规模生产班制 生产规模为年产万吨轻烧氧化镁。 生产班制 原燃料堆场天班小时 筛分上料工段天班小时 焙烧工段天班小时 成品筛分工段天班小时 成品库天班小时 根椐产品质量指标所用原料主要有特级菱镁矿级菱镁矿,燃料为原煤,为保证产品质 量......”。
6、“.....全水,干基灰分﹤,干噪无灰基挥发分 ,干基全硫 ,发热量 主要产品质量指标 表轻烧氧化镁理化指标 指标名称特级轻烧氧化镁特二级轻烧氧化镁级轻烧氧化镁 灼减 工艺方案选择 轻烧氧化镁生产用窑炉的选择 轻烧氧化镁是种由菱镁矿生产的活性镁砂,是二步煅烧工艺生产高纯镁砂的初级原 料。 反射炉的工作原理是块状菱镁矿从炉顶加入慢慢下移,烟气从 炉底入窑上升,与矿石逆流进行热交换,矿石被预热。炉底部的矿石受篦条砖下面的火焰辐 射加热,在下,分解形成轻烧氧化镁。为使物料在篦条上下会自然向下 漏,并保证炉内透气性良好,矿石块度控制在左右。料块内部分解较慢,需在 炉内停留较长时间,并在炉下料斗内经过闷料后达到完全分解。 反射炉具有结构简单操作易于掌握投资省等优点,在生产中广泛采用......”。
7、“.....座炉年产量吨,常以数座炉连成组生产。出炉产品 的温度较高,呈块状,需在空气中自然冷却,需要较大的冷却场地。 考虑到该公司有自备的大型矿山,新型高效节能反射窑可以焙烧粒度为的料 块,而粒度小于的碎矿给公司电熔镁砂生产车间,资源可以充分利用同时新型高效 节能反射窑焙烧的产品质量有显著提高,残余灼减可达,与悬浮炉沸腾炉差距不大, 且建设投资低,故本次技术改造将采用公司对轻射窑技术攻关所开发的新型高效节能轻烧反 射窑。 新型高效节能轻烧反射窑煅烧系统与传统旧式反射窑煅烧系统相比,主要采取了下列革 新措施 增设分解换热仓 在反射窑下设置分解换热仓,仓内设有高效管式换热器,利用风机把冷风由窑底吹入窑 内使轻烧氧化镁余热加热反射窑的二次助燃风,实现了余热回收。出反射窑的轻烧氧化镁在 分解换热仓可停留小时,以使轻烧氧化镁在此闷料均化,未分解的在此得以 继续分解......”。
8、“.....提高了产品质量。 在反射窑底部排出轻烧氧化镁时,冷却换热仓内的料柱可阻制冷空气瞬时大量进入煅烧 带,不会破坏炉内焙烧状态。因此,新型高效节能轻烧反射窑可实现出料不停煤气,保证煤 气发生炉连续正常制气,提高了煤气发生炉的产气率。 窑体内衬采用新型保温材料及砌筑方法 高效节能轻烧反射窑沿垂直方面从上至下分为三带,即预热带烧成带冷却带根据 长度方向窑内不同的工作温度,相应采用不同的材质及不同的砌体厚度。窑墙的砌筑沿厚度 方向分为工作衬隔热保护层窑顶的砌筑沿厚度方向分为工作衬隔热层。从而降低 窑炉的散热损失。 增加煤气发生炉实现机械化加煤 煤气发生炉由人工铁锹散落加煤改为钟式给煤机均匀加煤,避免了煤气发生炉人工加煤时,因开启加煤盖造成炉内降温,稳定了煤气发生炉的操作。 扩大窑体容积 扩大窑体容积,从而提高窑炉的热利用系数,实现单位产品能耗降低......”。
9、“.....使得经冷却换热仓内高效管式换热器预热后高温助燃风 可回收利用,与入窑煤气合理组织燃烧,保证定火焰长度。 卸灰区密封 在分解换热仓出料区采取密封除尘,避免了传统出料时粉尘飞扬,可以提供产品收得率, 同时极大的改善了出料区的操作环境。 烟气脱硫 将新型高效节能轻烧反射窑排放的烟气引至湿法脱硫塔,降低了外排烟气的含尘浓度和 浓度。脱硫过程中产生的污水经过离心过滤器后循环使用,分离出的污泥送公司造渣球 车间做原料......”。
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