1、“.....对于新鲜纯油脂脂肪酸甘油酯来说,仅 仅使用单的酸性催化剂不能够达到生物柴油生产的最优化的 目的的。但是由于甲醇要求非常高,必须有较大的反 应器和分离单元。事实上,由于由于生物柴油原料成分复杂酸性催化剂酯化反应的优点是 油或者脂肪中的游离脂肪酸在酸性催化剂 地沟油脂肪酸甲醇脂肪酸甲酯水 脂肪酸甲酯 料的油脂主要由脂肪酸甘油酯中性和游离脂肪酸酸性, 这两种油脂都能和甲醇发生酯化反应生成脂肪酸甲酯即生物柴 油般选用两种催化剂。 酸性催化剂对于脂肪酸甘油酯转化为生物柴油的作用是很 慢的。醇和油的摩尔比是,在的情况下大约个小 时才能能够达到的转化率。酸性催化剂酯化反应的优点是 油或者脂肪中的游离脂肪酸在酸性催化剂作用下也可以直接 次转化成生物柴油,因此酸性催化剂对于游醇和油的摩尔比是......”。
2、“..... 酸性催化甲醇脂肪酸甲酯水 脂肪酸甲酯 料的油脂主要由脂肪酸甘油酯中性和游离脂肪酸酸性, 这两种油脂都能和甲醇发生酯化反应生成脂肪酸甲酯即生物柴 油般选用两种催化剂。 地沟用作原 部分内容简介部分内容简介 原料地沟油在经过预处理后分离水和不纯固体杂质。用作原 地沟油甘油酯 甘油 甲醇 地沟油脂肪酸甲醇脂肪酸甲酯水 脂肪酸甲酯 料的油脂主要由脂肪酸甘油酯中性和游离脂肪酸酸性, 这两种油脂都能和甲醇发生酯化反应生成脂肪酸甲酯即生物柴 油般选用两种催化剂。 酸性催化剂对于脂肪酸甘油酯转化为生物柴油的作用是很 慢的。醇和油的摩尔比是,在的情况下大约个小 时才能能够达到的转化率......”。
3、“.....因此酸性催化剂对于游离脂肪酸转化为酯的 作用表现非常明显,但是由于甲醇要求非常高,必须有较大的反 应器和分离单元。事实上,由于由于生物柴油原料成分复杂,仅 仅使用单的酸性催化剂不能够达到生物柴油生产的最优化的 目的的。 碱性催化剂酯交换反应采用或者作为催化剂来 催化生产生物柴油。对于新鲜纯油脂脂肪酸甘油酯来说,甲 醇和油脂的摩尔比为,在下,个小时内有的 转化率。与酸性催化剂相比,拥有高产出率和较短反应时间。但 是,采用废弃油脂作为原料时,废弃油脂中含有较高的游离脂肪 酸,在使用碱性催化剂催化废弃油脂时易形成皂类物质而不能直接转化为生物柴油。在生产过程中生成的皂粒能阻止生物柴油从 甘油中的分离。 我们采用酸碱两步催化反应工艺,先使用酸性催化剂将游离 脂肪酸转化为脂肪酸甘油酯......”。
4、“.....前个催化反应步骤称之为预酯化反应。 通过这个工艺步骤,可以将原料中的种主要成份快速高效的转 化为脂肪酸甲酯,从而大大提高了原料的利用率。 同时,通过技术工艺的改进,解决了过量酸性催化剂处理难 后期精制提纯成本高等技术难题,实现了地沟油制造生物柴油的 产业化生产。 经本公司全面改良的酸碱两步催化反应工艺,使生产工艺得 到了大幅度简化,实现连续生产,同时使二次污染大幅度下降, 降低了生产成本。 酸碱两步催化反应工艺可以将富含游离脂肪酸的原料油快 速高效的转化为脂肪酸甲酯。但反应过程复杂,生产工艺繁琐, 同时预酯化反应过程中的残留酸催化剂的处理是个难点,本公 司在多年研究基础上,将酸碱两步催化反应工艺进行全面改良, 同时对于催化剂处理剂的选取和使用剂量都经过反复的试验和筛选......”。
5、“.....从而实现了连续生产。使得生产工艺得到大幅度简化, 也使二次污染大幅度下降,降低了生产成本相关技术已申请三 项发明专利。 技术改进 本项目后期精制处理过程中采用了分子蒸馏技术,取代以往 的水洗精制或化学处理法,大大简化了后期处理工艺。 本公司研制出了生物柴油分子蒸馏技术,可将残留在产品中 的催化剂游离甘油脂肪酸肥皂有色物质等杂质通过分子蒸 馏技术非常容易地从产品中分离出去,从而取从而大大提高了原料的利用率。 同时,通过技术工艺的改进,解决了过量酸性催化剂处理难 后期精制提纯成本高等技术难题,实现了地沟油制造生物柴油的 产业化生产。 经本公司全面改良的酸碱两步催化反应工艺,使生产工艺得 到了大幅度简化,实现连续生产,同时使二次污染大幅度下降, 降低了生产成本......”。
6、“.....但反应过程复杂,生产工艺繁琐, 同时预酯化反应过程中的残留酸催化剂的处理是个难点,本公 司在多年研究基础上,将酸碱两步催化反应工艺进行全面改良, 同时对于催化剂处理剂的选取和使用剂量都经过反复的试验和筛选,使得在使用酸催化剂进行预酯化反应后不需要除去反应生 成物中残留的酸催化剂和反应生成水即可直接进行碱催化的酯 交换反应,从而实现了连续生产。使得生产工艺得到大幅度简化, 也使二次污染大幅度下降,降低了生产成本相关技术已申请三 项发明专利。 技术改进 本项目后期精制处理过程中采用了分子蒸馏技术,取代以往 的水洗精制或化学处理法,大大简化了后期处理工艺。 本公司研制出了生物柴油分子蒸馏技术,可将残留在产品中 的催化剂游离甘油脂肪酸肥皂有色物质等杂质通过分子蒸 馏技术非常容易地从产品中分离出去,从而取代以往的水洗精制 或化学处理法......”。
7、“.....不会产生废水,达到 了节能环保的目的。 本项目制取生物柴油的反应转化率高达以上,且产品质 量稳定,达到并超过国际生物柴油标准。 本项目通过采用全面改良酸碱两步催化反应工艺,以及独特 的生物柴油分子蒸馏提纯精制生物柴油低温流动特性改良技术 等几个辅助技术使得制取生物柴油的反应转化率高达以上,同时保证了产品的质量。生物柴油生产线技术改造后的工艺流程 如图 图生物柴油生产线技术改造后的工艺流程图 预处理后的地沟油 加热 真空脱水 酯交换反应 预酯化反应 分离 真空干燥 精蒸馏设备 降凝处理 精滤 生物柴油 甲醇 酸催化剂 碱催化剂 碟式离心机 柠檬酸 降凝剂 粗甘油水 水 甲醇回收 甲醇精馏五项目节能量 改造前能耗情况 改造前能耗,是用星火开发区热电厂的蒸汽,温度, 耗量......”。
8、“.....再由导热油加热粗甲脂产生精甲脂成品。年耗能情况如 表。 改造后能耗情况 改造后是采用取消电加热导热油炉,增建由粗甲脂作燃料的 导热油炉,导热油的油量和温度与电加热导热油相同。粗甲脂导 热油炉的粗甲脂耗量是,热值为。产生 粗甲脂所需蒸汽量是。改造后节能情况如表。 节能测算过程 节电量 式中电加热导热油炉功率,实际使用时间为 折标煤量节电量折标系数 式中,折标系数。耗粗甲脂 实际使用时间为 折标煤量折标系数 式中,折标系数。 多耗蒸汽量 实际使用时间为 折标煤量折标系数 式中,折标系数 实际节能量 六项目投资额及回收期 本项目生物柴油生产线技术改造全部采用国产设备,本次技 改预计投资万元,其中主体设备投资预计万元,设 备安装费用预计万元,不可预见费万元......”。
9、“.....技改后的生产线每年 节能标煤,每吨煤按元计算,年可节约万元, 需要年投资回收期......”。
1、手机端页面文档仅支持阅读 15 页,超过 15 页的文档需使用电脑才能全文阅读。
2、下载的内容跟在线预览是一致的,下载后除PDF外均可任意编辑、修改。
3、所有文档均不包含其他附件,文中所提的附件、附录,在线看不到的下载也不会有。