1、“.....四调查研究的主要依据过程及结论参照流标准和行业标准,以及炉捞渣机内导轮改造的成功案例,对炉捞渣机内导轮轴承外臵进行改造目前,炉捞渣机内导轮已经改造完毕。五原系统或设备的基本情况本锅炉采用型布臵单炉膛尾部双烟道全钢架悬吊结构露天布臵燃烧器前后墙布臵对冲燃烧。炉膛断面尺寸为宽深,水平烟道深度为,尾部前烟道深度为,尾部后烟道深度为,水冷壁下集箱标高为,顶棚管标高为。从炉膛出口至锅炉尾部,烟气依次流经上炉膛的屏式过热器折焰角上方的末级过热器水平烟道中的高温再热器,然后至尾部烟道中烟气分两路路流经前部烟道中的立式和水平低温再热器省煤器,另路流经后部烟道的低温过热器省煤器,最后进入下方的两台三分仓回转式空气预热器。我厂锅炉采用干式除灰系统,所用捞渣机为青岛四洲提供的设备。该设备内导轮设计为轴承内臵型。自投产以来,程施工周期捞渣机内导轮外臵改造,设备制作周期大约天......”。
2、“.....可在机组大小修期间进行。三设备制造周期中标或议标单位须在施工前将所需内导轮总成交付到检修现场。制作周期大约个月。炉捞渣机进行改造设备调试验收月五工程实施条件设计施工单位的选择锅炉捞渣机内导轮外臵改造在原设计基础上进行,遵从主结构不变,轴承箱外臵。设计制作外委由捞渣机专业资质单位完成。二工招标订货开工工程各施工步骤包括拆除土建安装等试验调试试运行竣工验收等整个项目的时间进程计划安排可研编写上报设备招标月设备订货月工程施工年利用机组检修,先对的主要设备材料构成按设计要求改造后捞渣机内导轮总成共计套件组装成型件等。五改造后系统布臵的变化系统布臵无变化。六主要设备制造订货周期设备订购周期大约天。七调研可研初设设计术标准,确保安装后密封件完好,运行中不发生漏水现象。二工程计划开竣工时间可利用停机大小修机会,现场安装需天每台炉左右时间即可完成。三项目范围锅炉只捞渣机内导轮改造更换等......”。
3、“.....对只捞渣机内导轮全部进行更换改造。按照可行的且成熟的设计方案进行改造,在接口尺寸不发生改变的情况下,设计合理,严格技术规范和要求,验收合格达到技细的论证,对外发布招标公示,对投标单位的资质,制作能力,设计改造方案等进行考察,对中标单位加强管理监督,待机组大修期间实施。四是否需要停机停炉或结合机组大小修等需要待机组大小修期间实施。四项运行的安全稳定性降低捞渣机事故发生率,提高捞渣机设备使用效率改善并避免因捞渣机内导轮轴承频发进水现象而产生的潜在威胁,为提高设备整体健康水平创造必要条件。三施工方案过渡方案对该项目预先进行详改造,经实践检验,效果良好。我们认为只有通过上述技术改造,方能解决目前其他台机组捞渣机内导轮所存在的诸多问题。二改造后预期达到的效果如我厂对上述区域进行捞渣机内导轮外臵改造,可大大提高捞渣机设备的可能,且旦进渣水,造成轴承坏损......”。
4、“.....避免机组因内导轮故障发生非停。此外,利用机组大修的机会,已经对炉捞渣机只内导轮进行了尝试性的改造轴承外臵改造,经实践检验,效性的改造轴承外臵设备技术改造。通过对捞渣机内导轮结构改造的各种方法综合考虑,以及捞渣机运行特点,我们认为,较为有效的方法是采用对捞渣机内导轮外臵,使其脱离长期浸泡在渣水中工作的恶劣环境,最大限度降低内导轮轴承易进渣水渣机内导轮设备处于长期健康稳定运行,解决内导轮轴承腔因长期处于较恶劣的环境渣水中所产生的隐患,降低内导轮轴承坏损多发问题,保障设备长期稳定运行。三方案论证改造方案描述对台捞渣机只内导轮进行轴承密封损坏发生轴承腔进水现象,导致轴承损坏,且无法在线更换修理,造成被迫停机处理,严重影响了机组的长期稳定运行。七需要解决哪些问题对现有炉三台捞渣机内导轮进行轴承外臵改造通过整改使锅炉捞机组的长期稳定运行。六存在的主要问题目前......”。
5、“.....在长期运行过程中,因内导轮长期浸泡在渣水里,经长时间运行后,虽加强了定期加油脂保养维护,仍然存在青岛四洲提供的设备。该设备内导轮设计为轴承内臵型。自投产以来,因内导轮长期浸泡在渣水里,在长时间运行后极易因密封损坏发生轴承腔进水现象,从而导致轴承损坏,无法在线更换修理,造成被迫停机处理,严重影响了,然后至尾部烟道中烟气分两路路流经前部烟道中的立式和水平低温再热器省煤器,另路流经后部烟道的低温过热器省煤器,最后进入下方的两台三分仓回转式空气预热器。我厂锅炉采用干式除灰系统,所用捞渣机为,水平烟道深度为,尾部前烟道深度为,尾部后烟道深度为,水冷壁下集箱标高为,顶棚管标高为。从炉膛出口至锅炉尾部,烟气依次流经上炉膛的屏式过热器折焰角上方的末级过热器水平烟道中的高温再热器水平烟道深度为,尾部前烟道深度为,尾部后烟道深度为,水冷壁下集箱标高为,顶棚管标高为......”。
6、“.....烟气依次流经上炉膛的屏式过热器折焰角上方的末级过热器水平烟道中的高温再热器,然后至尾部烟道中烟气分两路路流经前部烟道中的立式和水平低温再热器省煤器,另路流经后部烟道的低温过热器省煤器,最后进入下方的两台三分仓回转式空气预热器。我厂锅炉采用干式除灰系统,所用捞渣机为青岛四洲提供的设备。该设备内导轮设计为轴承内臵型。自投产以来,因内导轮长期浸泡在渣水里,在长时间运行后极易因密封损坏发生轴承腔进水现象,从而导致轴承损坏,无法在线更换修理,造成被迫停机处理,严重影响了机组的长期稳定运行。六存在的主要问题目前,主要存在的问题为四台捞渣机设备内导轮原设计为轴承内臵型。在长期运行过程中,因内导轮长期浸泡在渣水里,经长时间运行后,虽加强了定期加油脂保养维护,仍然存在轴承密封损坏发生轴承腔进水现象,导致轴承损坏,且无法在线更换修理,造成被迫停机处理,严重影响了机组的长期稳定运行......”。
7、“.....解决内导轮轴承腔因长期处于较恶劣的环境渣水中所产生的隐患,降低内导轮轴承坏损多发问题,保障设备长期稳定运行。三方案论证改造方案描述对台捞渣机只内导轮进行设备技术改造。通过对捞渣机内导轮结构改造的各种方法综合考虑,以及捞渣机运行特点,我们认为,较为有效的方法是采用对捞渣机内导轮外臵,使其脱离长期浸泡在渣水中工作的恶劣环境,最大限度降低内导轮轴承易进渣水的可能,且旦进渣水,造成轴承坏损,也可在线进行更换,避免机组因内导轮故障发生非停。此外,利用机组大修的机会,已经对炉捞渣机只内导轮进行了尝试性的改造轴承外臵改造,经实践检验,效性的改造轴承外臵改造,经实践检验,效果良好。我们认为只有通过上述技术改造,方能解决目前其他台机组捞渣机内导轮所存在的诸多问题......”。
8、“.....可大大提高捞渣机设备运行的安全稳定性降低捞渣机事故发生率,提高捞渣机设备使用效率改善并避免因捞渣机内导轮轴承频发进水现象而产生的潜在威胁,为提高设备整体健康水平创造必要条件。三施工方案过渡方案对该项目预先进行详细的论证,对外发布招标公示,对投标单位的资质,制作能力,设计改造方案等进行考察,对中标单位加强管理监督,待机组大修期间实施。四是否需要停机停炉或结合机组大小修等需要待机组大小修期间实施。四项目规模和主要内容项目方案及内容综述属般技改项目,对只捞渣机内导轮全部进行更换改造。按照可行的且成熟的设计方案进行改造,在接口尺寸不发生改变的情况下,设计合理,严格技术规范和要求,验收合格达到技术标准,确保安装后密封件完好,运行中不发生漏水现象。二工程计划开竣工时间可利用停机大小修机会,现场安装需天每台炉左右时间即可完成。三项目范围锅炉只捞渣机内导轮改造更换等......”。
9、“.....五改造后系统布臵的变化系统布臵无变化。六主要设备制造订货周期设备订购周期大约天。七调研可研初设设计招标订货开工工程各施工步骤包括拆除土建安装等试验调试试运行竣工验收等整个项目的时间进程计划安排可研编写上报设备招标月设备订货月工程施工年利用机组检修,先对炉捞渣机进行改造设备调试验收月五工程实施条件设计施工单位的选择锅炉捞渣机内导轮外臵改造在原设计基础上进行,遵从主结构不变,轴承箱外臵。设计制作外委由捞渣机专业资质单位完成。二工程施工周期捞渣机内导轮外臵改造,设备制作周期大约天,现场安装调试工作约需天时间,可在机组大小修期间进行。三设备制造周期中标或议标单位须在施工前将所需内导轮总成交付到检修现场。制作周期大约个月。四主要设备及材料的采购是否采用招议标方式进行采用招议标方式进行......”。
1、手机端页面文档仅支持阅读 15 页,超过 15 页的文档需使用电脑才能全文阅读。
2、下载的内容跟在线预览是一致的,下载后除PDF外均可任意编辑、修改。
3、所有文档均不包含其他附件,文中所提的附件、附录,在线看不到的下载也不会有。