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2715万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告.doc免费在线阅读 2715万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告.doc免费在线阅读

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《2715万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告.doc免费在线阅读》修改意见稿

1、“.....其中甲醇,不凝气体 ,降温到 壳程液氨蒸发为气氨,为甲醇溶液提供冷冻量 十未考虑的投资 变换触媒增加投资万元现变换装置触媒总投资万元, 其中中变触媒吨,万元吨,低变触媒 吨,万元吨,预计新装置变换触媒总投资万元,比传统变换 触媒投资增加万元,尾气脱硫及冰机增加投资万元万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告合计 增加投资万元万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告 万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告,低温甲醇洗,低温甲醇洗工艺,低温甲醇洗工艺流程,低温甲醇洗题库,鲁奇低温甲醇洗,低温甲醇洗招聘,低温甲醇洗原理,林德低温甲醇洗,低温甲醇洗设备,低温甲醇洗工艺手册 低温甲醇洗工作原理 低温甲醇洗 万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告公司公司现气提使用量为......”

2、“.....可 以认为气提氮气使用量和进口变换气量成正比,如采用软件包数据, 需量 现尾气的分析数据为硫化物含量,但总硫不平衡,硫化物有可 能在废水中富集,如此数据为真,只需设二氧化碳精脱硫装置 八气提氮气需求量 原软件包气提需求量为,此时变换气气量为 温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告,低温甲醇洗,低温甲醇洗工艺,低温甲醇洗工艺流程,低温甲醇洗题库,鲁奇低温甲醇洗,低温甲醇洗招聘,低温甲醇洗原理,林德低温甲醇洗,低温甲醇洗设备,低温甲醇洗工艺手册纯碱生产需要, 所以需要把尾气中的二氧化碳加以利用,和产品气混合作为纯碱 碳化塔下段气来源万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告由于尾气中理论含量为 ......”

3、“.....低温甲醇洗,低温甲醇洗工艺,低温甲醇洗工艺流程,低温甲醇洗题库,鲁奇低温甲醇洗,低温甲醇洗招聘,低温甲回收率 ,远远不能满足,远远不能满足纯碱生产需要, 所以需要把尾气中的二氧化碳加以利用,和产品气混合作为纯碱 碳化塔下段气来源万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告由于尾气中理论含量为 ,需设置尾气脱硫及二氧化碳精脱硫装置 公司公司现日产合成氨吨,日产纯碱吨,吨碱耗合 成氨,耗,如采用固定床制合成氨,回收率需达 到 通过物料平衡表可知,如只使用产品气,理论回收率 降低, 以吨甲醇吸收计......”

4、“.....新装置吨甲醇吸收量会有所段空速取,上段空速取,通 过计算可知,新洗涤塔下段内径需达到,上段内径需达到 ,建议新装置甲醇洗涤塔规格为万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告其中四段塔 板数及塔板间距保持不变,二三段各减少两块塔板万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告项资金申请报告,低温甲醇洗,低温甲醇洗工艺,低温甲醇洗工艺流程,低温甲醇洗题库,鲁奇低温甲醇洗,低温甲醇洗招聘,低温甲醇洗原理,林德低温甲醇洗,低温甲醇洗设备,低温甲醇洗工艺手册 新装置甲醇洗涤塔下,甲醇循环量吨小时,洗涤 塔塔径为万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告 洗涤塔下段空速 洗涤塔上段空速 万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立氨气量,固定床造气提供吨天合成氨气量,甲醇 洗涤塔已实现满负荷,壳牌制气吨氨需变换气......”

5、“.....下段吸收温度为,上段吸收温度, 吸收压力为,上段压力吨氨,因甲烷化反应增加的 甲烷,导致合成放空增加损耗吨氨,合计总损失 吨氨万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告 五甲醇洗涤塔塔径计算 现公司低温甲醇洗日产合成氨吨天,其中壳牌制气提供 吨天合成 尾气 百分数 废水 百分数含微量甲醇甲基硫等 回收率 回收率 后工序损失甲烷化反应剩余的消耗,加 上微量消耗的,合计损失碳项目投资立项资金申请报告,低温甲醇洗,低温甲醇洗工艺,低温甲醇洗工艺流程,低温甲醇洗题库,鲁奇低温甲醇洗,低温甲醇洗招聘,低温甲醇洗原理,林德低温甲醇洗,低温甲醇洗设备......”

6、“.....低温甲醇洗,低温甲醇洗工艺,低温甲醇洗工艺流程,低温甲醇洗题库,鲁奇低温甲醇洗,低温甲醇洗招聘,低温甲醇洗原理,林德低温甲醇洗,低温甲醇洗设备,低温甲醇洗工艺手册 百分数 尾气 百分数 废水 百分数含微量甲醇甲基硫等 回收率 回收率 后工序损失甲烷化反应剩余的消耗,加 上微量消耗的,合计损失吨氨,因甲烷化反应增加的 甲烷,导致合成放空增加损耗吨氨,合计总损失 吨氨万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告 五甲醇洗涤塔塔径计算 现公司低温甲醇洗日产合成氨吨天,其中壳牌制气提供 吨天合成氨气量,固定床造气提供吨天合成氨气量,甲醇 洗涤塔已实现满负荷,壳牌制气吨氨需变换气......”

7、“.....下段吸收温度为,上段吸收温度, 吸收压力为,上段压力,甲醇循环量吨小时,洗涤 塔塔径为万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告 洗涤塔下段空速 洗涤塔上段空速 万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告,低温甲醇洗,低温甲醇洗工艺,低温甲醇洗工艺流程,低温甲醇洗题库,鲁奇低温甲醇洗,低温甲醇洗招聘,低温甲醇洗原理,林德低温甲醇洗,低温甲醇洗设备,低温甲醇洗工艺手册 新装置甲醇洗涤塔下段空速取,上段空速取,通 过计算可知,新洗涤塔下段内径需达到,上段内径需达到 ,建议新装置甲醇洗涤塔规格为万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告其中四段塔 板数及塔板间距保持不变......”

8、“.....新装置吨甲醇吸收量会有所降低, 以吨甲醇吸收计,得新装置甲醇循环量 吨小时 新装置甲醇泵的输送能力以选型万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告 七现装置设计回收率和需达到的回收率 现装置设计回收率 公司公司现日产合成氨吨,日产纯碱吨,吨碱耗合 成氨,耗,如采用固定床制合成氨,回收率需达 到 通过物料平衡表可知,如只使用产品气,理论回收率 ,远远不能满足纯碱生产需要, 所以需要把尾气中的二氧化碳加以利用,和产品气混合作为纯碱 碳化塔下段气来源万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告由于尾气中理论含量为 ,需设置尾气脱硫及二氧化碳精脱硫装置万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告公司公司万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告,低温甲醇洗,低温甲醇洗工艺,低温甲醇洗工艺流程,低温甲醇洗题库,鲁奇低温甲醇洗,低温甲醇洗招聘,低温甲回收率 ......”

9、“..... 所以需要把尾气中的二氧化碳加以利用,和产品气混合作为纯碱 碳化塔下段气来源万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告由于尾气中理论含量为 ,需设置尾气脱硫及二氧化碳精脱硫装置万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告公司公司万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告,低温甲醇洗,低温甲醇洗工艺,低温甲醇洗工艺流程,低温甲醇洗题库,鲁奇低温甲醇洗,低温甲醇洗招聘,低温甲醇洗原理,林德低温甲醇洗,低温甲醇洗设备,低温甲醇洗工艺手册 现尾气的分析数据为硫化物含量,但总硫不平衡,硫化物有可 能在废水中富集,如此数据为真,只需设二氧化碳精脱硫装置 八气提氮气需求量 原软件包气提需求量为,此时变换气气量为 万吨低温甲醇洗脱碳项目投资立项资金申请报告公司公司现气提使用量为......”

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