1、“.....但与国外先进水平相比主要生产指标同样存在较大差距。造成差距的原因是多方面的,包括设备状况操作水平高低控制水平的高低操作人员的素质等,但最关键的因素体现在控制水平的差距,由于自动化程度低及控制理念的差距导致运行稳定性差误操作率高正常生产偏离最优工况的情况多等后果,因而对制氧控制进行进步优化是很有现实意义的。制氧系统控制优化选取了工艺流程中几个对系统影响较大的关键控制,主要包括空压机防喘振定压力流量控制分子筛切换程控上塔液氮节流阀自动控制氧压机全自动控制以及自动变负荷的些初步探索研究。这几个控制系统均为影响生产指标和设备运行可靠性的关键,通过对目前国内常用控制策略的分析提出改进措施是本课题主要研究的内容。制氧对空气气流的稳定性要求较高,无论是进塔的原料空气还是生产出的产品气体,其流量或压力波动超出定范围就会造成工况紊乱指标下降能耗升高......”。
2、“.....空压机和分子筛切换系统的控制优化就围绕这原则来进行。上塔液氮节流阀的控制,由于该阀影响因素较多而且不好划分重点干扰因素,故习惯上国内空分均不投入自动调节,我们通过进行深入的理论分析,着重对关键影响因素阀门动作的幅度限制等进行了探索,通过组合控制来实现自动。氧压机全自动控制与全自动变负荷均属于系统工程,通过对工艺的深入研究,着重考虑生产的安全性经济性,同时借鉴国外相关控制思路,实现系统的全自动控制。利用变压吸附气体分离和提纯技术获取低成本的氧气。其制氧机工艺流程简单安全投资少,能耗比较低,符合低品质资源的开发利用的世界潮流。分子筛变压吸附气体分离和提纯技术是在世纪年代后,随着环境保护及污染治理的要求而迅速发展起来的技术,目前已经在钢铁生产气体工业电子工业石油化工和医疗卫生等诸多行业得到广泛的应用。年美国联合碳化物公司发现了分子筛对气体的选择性特性......”。
3、“.....年代中期美国和德国首先将技术应用于空气分离并在化工领域得到应用,到年代中期化学工业的发展为分子筛的性能提高起到了关键作用,这使设备小型化成为可能,年美国的公司研制的第台小型制氧机的问世标志着技术小型化的开始,年代初产品意义上的医用小型制氧机开始出现,美国材料实验学会于年颁布了医用小型制氧机标准规范,国际标准组织于年发布了医用小型制氧机的安全性标准。分子筛变压吸附气体分离和提纯技术是利用分子筛依靠压力的变化来实现吸附和再生,其再生速度快能耗低属于节能型气体分离技术,特别符合在能源短缺的情况下其低品质资源的开发利用的世界潮流。分子筛变压吸附原理的制氧机仅仅利用空气就可以生产纯度在的氧气,并且其制氧机工艺流程简单安全投资少能耗比较低,因此在中小规模的需要富氧的地方,如近年来各级医院的中心供氧系统的氧气气源愈来愈多的选用制氧机产氧,这类设备均采用分子筛变压吸附气体分离和提纯技术获取低成本的氧气......”。
4、“.....确定了系统控制的整体软硬件设计。控制系统实现了智能化数字化。该系统定时检测冷干机进气压力气柜压力和气体温度,根据上述参数,通过接口驱动电路控制相关的电磁阀,进行简单的故障诊断报警与控制。总体方案的设计大功率制氧机的控制过程图为变压吸附式制氧机控制结构图,其主要由空压机冷干机过滤器气柜双塔氧气贮藏柜等组成。制氧机的工作过程为启动空压机使空气通过级过滤器后进入冷干机,以去除气体水分并降低气体温度。当冷干机出气温度小于设定值时,使气体进入二级过滤器,经过两次过滤后进入气柜。当气柜压力达到设定值时,使冷空气进入塔时间的均压。均压结束后气体进入塔中进行变压吸附,使空气中的氮气等杂质被塔中的分子筛吸附,分离出纯净的氧气。工作过程中,冷干机的进气压力出气温度及气柜压力是重要的控制参数。为防冷干机空载烧毁线圈,需在进气压力达到设定值时,才能启动冷干机。并且若冷干机出气温度过高......”。
5、“.....为使塔内的分子筛吸附效果好,还必须使气柜压力达到设定值。我们这次设计主要是采集进气压力气柜压力和冷干机出气温度,控制冷干机的启停,和的通断。图制氧机的结构图设计要求及其方案论证设计要求空压机启动后,为防冷干机空载烧毁线圈,需在进气压力达到时,才能启动冷干机。若冷干机出气温度超过,则需进行停机处理。温度控制误差。为使塔内的分子筛吸附效果好,还必须通过开关电磁阀使气柜压力达到设定值。总体方案及论证本系统利用或单片机为控制核心,通过给定温度控制燃油加热机构来达到控温的目的。总体方案如图所示。由于的存储空间大不需要扩展。而存储空间不足,在本设计中还需要扩展。输出电路采用现代电力电子器件固态继电器,它是种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子电路内含有个集电极开路反相器也称门。电路结构和引脚排列如图所示,它采用引脚的双列直插式封装。每驱动器输出端均接有释放电感负载能量的抑制二极管......”。
6、“.....为数据输入端,为数据输出端,正脉冲触发,低电平清除,常用作位地址锁存器。只有在清除端保持高电平时,才具有锁存功能,锁存控制端为脚,采用上升沿锁存。的信号必须经过反相器反相之后才能与的控制端端相连。管脚图如图所示图管脚图管脚功能脚是复位,低电平有效,当脚是低电平时,输出脚全部输出,即全部复位当脚为高电平时,脚是锁存控制端,并且是上升沿触发锁存,当脚有个上升沿,立即锁存输入脚的电平状态,并且立即呈现在在输出脚上。真值表如表所示。表真值表报警电路采用盛况报警电路如图所示,挡压力和温度超过设定值时由输出高电平使三极管导通,报警器报警,发光二极管发光。图报警电路系统硬件电路图系统硬件接线图见附图。系统软件的设计硬件平台结构旦确定,大的功能框架即形成。软件在硬件平台上构筑,完成各部分硬件的控制和协调。系统功能是由软硬件共同实现的,由于软件的可伸缩性,最终实现的系统功能可强可弱,差别可能很大。因此,软件是本系统的灵魂......”。
7、“.....不仅易于编程和调试,也可减小软件故障率和提高软件的可靠性。下面对主程序中断程序及其他子程序等流程图进行模块化设计。主程序框图主程序是整个系统的总控制程序,主要完成各单元的初始化,温度和压力的控制中断转换等任务。主程序流程图如图所示。控制系统软件设计主要是完成对气体温度和压力信号的采集及处理。通过采集信号判断温度和压力偏离设定范围的方向确定是否起动执行机构。控制模块负责实时监控的工作温度和压力,当温度和压力越限时,驱动执行机构动作进行相应的处理。下面将按模块方式分别对软件部分进行阐述......”。
8、“.....我终于完成了大功率制氧机系统控制部分设计的论文。从开始接到论文题目到系统的实现,再到论文文章的完成,每走步对我来说都是新的尝试与挑战,这也是我在大学期间完成的最大的项目。在这段时间里,我学到了很多知识也有很多感受,对等相关技术很不了解的状态,我开始了的学习和试验,查看相关的资料和书籍,让自己头脑中模糊的概念逐渐清晰,使自己非常稚嫩作品步步完善起来,每次改进都是我学习的收获,每次试验的成功都会让我兴奋好段时间。从中我也充分认识到了博客这新兴的出版方式给我们生活带来的乐趣,在属于自己的网络空间上,尽情宣泄自己的情感,表达自己的感受,并且把自己的想法与他人分享,我也有了个属于自己的博客空间。虽然我的论文作品不是很成熟,还有很多不足之处,但我可以自豪的说,这里面的每段代码,都有我的劳动。当看着自己的程序,自己成天相伴的系统能够健康的运行......”。
9、“.....我相信其中的酸甜苦辣最终都会化为甜美的甘泉。这次做论文的经历也会使我终身受益,我感受到做论文是要真真正正用心去做的件事情,是真正的自己学习的过程和研究的过程,没有学习就不可能有研究的能力,没有自己的研究,就不会有所突破,那也就不叫论文了。希望这次的经历能让我在以后学习中激励我继续进步。毕业设计,也许是我大学生涯交上的最后个作业了。想借次机会感谢三年以来给我帮助的所有老师同学,你们的友谊是我人生的财富,是我生命中不可或缺的部分。尤其是我的毕业指导老师刘老师,她给我不厌其烦的指导。在此,特向她道声谢谢。大学生活即将匆匆忙忙地过去,但我却能无悔地说我曾经来过。大学四年,但它给我的影响却不能用时间来衡量,这三年以来,经历过的所有事,所有人,都将是我以后生活回味的部分,是我为人处事的指南针。就要离开学校,走上工作的岗位了,这是我人生历程的又个起点,在这里祝福大学里跟我风雨同舟的朋友们,路走好,未来总会是绚烂缤纷......”。
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