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《循环流化床锅炉节能改造项目投资可行性论证初步设计报告》 《循环流化床锅炉节能改造项目投资可行性论证初步设计报告》

格式:word 上传:2022-06-24 18:45:58

《《循环流化床锅炉节能改造项目投资可行性论证初步设计报告》》修改意见稿

1、“.....常见的有型阀和型阀。输送的动力来自流化后物料的重力,因此分离器与回料器之间的立管高度和料位高度对回送的实现非常重要。改造后增加重量对基础载荷的影响分离器和炉顶的改造总共增加重量约吨,无锡循环流化床锅炉设计载荷安全系数为,增加的载荷完全在设计范围以内。改造技术的先进性和成熟性目前,大型的旋风分离器技术已日趋成熟,广泛地运用在循环流化床锅炉中。国内外许多机构不断地在这种技术领域进行研究改造,积累了许多宝贵的经验。旋风分离器的改造,改变了原来烟气不完全通过分离器而造成的分离效率降低大量可燃物的损失。分离效率提高后,有更多的细颗粒被分离送回炉膛参加循环,床料粒径变细,改变了原分离效率较低时不完全燃烧造成的损失。经过测算,分离器改进后比可降低,飞灰可燃物可降低个百分点。此外,分离效率提高后,炉内颗粒浓度增加,受热面传热系数增加,炉内热负荷增加。类似改造在很多厂家许多锅炉上进行试验都取得了良好的效果......”

2、“.....济南锅炉厂在设计生产循环流化床锅炉方面处于国内领先行列,我公司期工程以后投产的循环流化床锅炉均由济南锅炉厂设计制造,使用效果很好,能达到较高的负荷和效率。济南锅炉厂设计处此次设计范围包括改造工程的力学计算改造工程的热力计算分离器的效率阻力以及改造项目的图纸等。三改造方案的介绍第项无锡循环流化床锅炉分离系统改造无锡循环流化床锅炉设计的分离系统为炉膛出口后为次惯性返料,在第二三级省煤器之间的中低温区左右设二级百叶窗分离系统,在其出口处设计两个小型的旋风分离器。因百叶窗分离有部分含有大量可燃物的烟气通过了百叶窗进入了尾部烟道,所以造成了分离效率的降低和燃料的损失。现在要进行的改造是将此级百叶窗分离器和小型的旋风分离器拆除,上级省煤器下移,在低温过热器之后设计两侧转向烟道,烟气包括大量可燃物通过转向烟道全部进入后面的两个旋风分离器,经过旋风分离器的分离,定颗粒的可燃物被分离下来......”

3、“.....从而达到较高的分离效率。由于此项目属于改造项目,因受原设备结构的制约,在设计中需要改造过热器和省煤器,且考虑的数据较多。在设计中考虑的主要因素有分离器的直径高度位置,分离器的入口尺寸,分离器的入口烟气流速,分离器的压力损失,进入分离器的颗粒特性等。分离器的入口烟气流速进口风速越高,分离效率越高,但运行阻力越大。进口风速过高,气流湍流增加以及颗粒反弹加剧,粗颗粒粉碎细粉尘增加,二次夹带严重,使效率降低。考虑以上因素此次设计进口风速控制在。分离器入口尺寸分离器入口尺寸决定了进口风速,进口风速如果控制在,根据现场的结构尺寸,考虑系统阻力的因素,计算入口尺寸为转向烟道及旋风筒中心筒尺寸这些部位的尺寸与整个系统的阻力有直接关系,而且也与分离效率也有很大关系,旋风筒直径太大分离效率降低,旋风筒直径太小则阻力增加。设计系统压力为,考虑结构空间和分离效率,计算后转向烟道尺寸为,旋风筒直径为,中心筒直径为......”

4、“.....改造前后锅炉结构对照如下第二项无锡循环流化床锅炉炉顶改造无锡循环流化床锅炉原设计炉顶为砖砌结构,不但损失了部分受热面而且易造成炉顶的塌陷。改造方案为拆除原来的砖砌炉顶,设计订制膜式水冷壁炉顶,与原来炉膛水冷壁焊接构成个整体。这样不但增加了受热面,提高了锅炉出力,而且增了炉膛的密闭性。第四章项目施工的计划和组织施工单位的确定在全国范围内向具备相应资质的单位发放招标书,由具备相应施工资质的单位进行投标,由中标单位担当项目在。分离器入口尺寸分离器入口尺寸决定了进口风速,进口风速如果控制在,根据现场的结构尺寸,考虑系统阻力的因素,计算入口尺寸为转向烟道及旋风筒中心筒尺寸这些部位的尺寸与整个系统的阻力有直接关系,而且也与分离效率也有很大关系,旋风筒直径太大分离效率降低,旋风筒直径太小则阻力增加。设计系统压力为,考虑结构空间和分离效率,计算后转向烟道尺寸为,旋风筒直径为,中心筒直径为......”

5、“.....改造前后锅炉结构对照如下第二项无锡循环流化床锅炉炉顶改造无锡循环流化床锅炉原设计炉顶为砖砌结构,不但损失了部分受热面而且易造成炉顶的塌陷。改造方案为拆除原来的砖砌炉顶,设计订制膜式水冷壁炉顶,与原来炉膛水冷壁焊接构成个整体。这样不但增加了受热面,提高了锅炉出力,而且增了炉膛的密闭性。第四章项目施工的计划和组织施工单位的确定在全国范围内向具备相应资质的单位发放招标书,由具备相应施工资质的单位进行投标,由中标单位担当项目的施工。二施工工期在资金材料人员到位的条件下预计台炉改造工期为天。三施工的条件由于生产规模的扩大,供热能力的增加,预计改造的每台炉均有至少天的停炉时间,因而完全具备施工的时间......”

6、“.....改造后锅炉各项指标将大大提高,飞灰含碳量可降低到,灰渣含碳量可降低到左右,吨原煤产汽量提高到吨,效率将达到以上。按每台炉每天消耗吨标煤,热效率提高约个百分点,每年运行小时计算,每台炉每年可节煤吨。第七章项目的实施改造工程的实施根据无锡循环流化床锅炉节能改造方案,年,我公司首先在炉进行改造试验,成功后再在其他炉上推广。在改造过程中,除方案中确定的分离系统改造和炉膛改造外,又增加了除尘除灰系统改造。该型锅炉原来使用的是水膜除尘器,除尘效率低,造成排烟浓度和黑度不达标。同时......”

7、“.....除尘器收集下来的飞灰全部用水冲到污水处理系统,经过沉淀加药澄清处理后,抓斗行车抓出,汽车外运。由于工艺所限,无法实现污染物排放稳定达标,而且水力输灰用水量大,占地面积大,容易造成二次污染,飞灰无法综合利用。为此,借这次整体改造机会,将水膜除尘器更换为静电除尘器,同时建设气力输灰系统,收集干灰。改造工程历时两个多月,锅炉投运后,炉带负荷能力提高,吨煤产汽量大幅度增加,飞灰含炭量降低以上,热效率明显提高。针对运行中发现的电除尘器三电场收集的细灰含炭量超过了的问题,我公司借鉴煤粉炉上些先进技术,利用气流喷射器对三电场收集下来的细灰再送回炉膛二次燃烧,即二次飞灰复燃,从而达到降低机械不完全燃烧损失提高锅炉效率的目的。电除尘投运后运行稳定,除尘效果良好,除尘率达到以上,炉排烟浓度黑度均达到标准要求,同时每年可节约冲灰水万。气力输灰系统投运后,炉飞灰实现了收集输送存放封闭式管理,并可以回收至水泥厂,实现综合利用......”

8、“.....又创造了经济效益。改造前与改造后主要参数对比如下表参数改造前改造后日期年月月月月月月月月床温主汽压力主汽温度给水温度负荷灰渣含炭量飞灰含炭量电场二电场三电场排烟温度过剩系数吨煤产汽量效率二改造项目投资该项目锅炉本体投资约万元,电除尘投资万元,气力输灰系统投资万元,总投资约万元。三经济效益分析炉经过改造,平均每小时多带负荷,按每年运行小时计算,可多产汽万,这些蒸汽可发电万,增加收入万元。炉改造后,热效率提高约个百分点,按每天消耗标煤,每年运行小时计算,每年可节约标煤吨。每年减少冲灰水万,节约水费万元。原来湿灰需花钱外运,现在干灰则以元的价格销售,每年可收入万元。炉改造后,每年减少二氧化硫排放吨,减少烟尘排放吨,减少二氧化碳排放吨,环保效果显著。第八章后续工程的建设炉改造试验投产以后,经过两年的调试运行,各项指标均达到设计要求,在节能环保等方面成效显著。同时,也积累了大量运行经验,解决了系列技术问题,使改造方案更加完善......”

9、“.....对剩余的两台无锡循环流化床锅炉进行节能改造。二改造项目投资。根据炉的改造经验,剩余两台炉的改造将同时对分离系统燃烧系统除尘除灰系统进行改造,两台炉共需万元。三经济效益分析。改造工程全部结束后,每年可多产汽万,这些蒸汽可发电万,增加收入约万元。改造后,锅炉热效率提高约个百分点,按每天消耗吨标煤,每年运行小时计算,每年可节标煤万吨。每年减少冲灰水万,节约水费万元。原来湿灰需花钱外运,现在干灰则以元的价格销售,每年可收入万元。改造后,每年减少烟尘排放量吨,减少排放量吨,减少排放吨。环保效果显著。第章项目背景淄博嘉周热电有限公司是国家节能投资公司九九年全国热电投标中标项目,是周村城区唯集中供热热源点。公司始建于九九二年,期工程建设规模为循环流化床锅炉和汽轮发电机组,总装机容量,九九四年六月投产。随着工业热负荷的不断增长,九九五年建成投运了台循环流化床锅炉。为了满足城区居民冬季取暖的要求......”

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