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(新增项目)循环流化床锅炉、余热余压利用及电机系统节能技术改造项项目可行性方案(项目计划书) (新增项目)循环流化床锅炉、余热余压利用及电机系统节能技术改造项项目可行性方案(项目计划书)

格式:word 上传:2022-06-24 16:42:03

《(新增项目)循环流化床锅炉、余热余压利用及电机系统节能技术改造项项目可行性方案(项目计划书)》修改意见稿

1、“.....能源浪费大公司很大部分电动机采用常规定速传动,电动机效率低,电能消耗大。项目建设内容项目拟对公司现有台循环流化床锅炉进行技术改造,将原有低效率返料器及返料系统管道改为高效次风自平衡返料系统,同时对送风系统,燃烧室,布风板做相应技术改造。对原有老式热水加热器进行拆除,安装系列高效汽水加热器,提高乏汽回收利用率。对公司现有电机系统加装变频调速装臵,降低电能消耗,提高电能品质。建成后达到目标本工程实施后全年可节约实物煤吨,节电万千瓦时,总计折合标准煤吨,相当于减排约万吨。同时还可以有效减少生产过程中产生废热对环境污染,起到很好环境保护作用。改造后,氧化铝单耗将由改造前,降低到改造后,降低率约为,符合发改委铝行业准入条件年第号文所要求氧化铝单位产品能耗需低于规定。项目总投资其中固定资产投资银行贷款自筹及其他新增销售收入新增利润新增税金新增出口创汇项目前期工作情况目前已完成项目前期备案,环评等工作......”

2、“.....注建成后达到目标必须注明项目实施后可能达到具体目标,如节能吨标准煤,节油吨,节电万千瓦时企业能源管理情况企业能源管理目标为全面落实市政府制定我公司十五节能目标,公司从抓技术节能入手管理节能入手,从生产现状入手,全面调查分析研究,确定节能重点及改造项目。坚持厉行节约与提高效益并重精细管理与技术进步并举全员节能与突出重点结合原则,通过加强管理机制创新优化燃料结构,推行节能技术,更新和改造老旧设备,改造落后工艺,开展资源综合利用和回收利用,从自身实际情况出发,在分析企业发展环境基础上,弄清了企业发展思路,制定了企业发展目标,提出了重点项目和保障措施。到年实现氧化铝单位产品综合能耗由年降到。可减少向大气中排入万吨。公司十五规划,主要从三个方面进行节能降耗推行标准化管理完善定额考核机制加强定额管理加强重点耗能设备能耗考核优化生产工艺合理组织安排生产学习同行业先进技术推进节能技术进步,对高耗能设备进行节能改造重点对锅炉以及管道改造......”

3、“.....重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司成立能源领导小组和推进办公室。领导小组组长胡正副组长蒋和中。成员贾文轩黄昌龄代兴华王小蓉李令冯飞鸿董成勇陈中胜徐锋。领导小组负责节能规划推进实施。对重大问题进行研究决策,定期听取各推进办公室工作汇报。推进办公室对节能规划设推进办公室,理高效汽水加热器是种新型汽水直混型加热装臵,用于氧化铝行业赤泥洗涤硅渣洗涤氢氧化铝洗涤等工序,用于乏汽回收为赤泥洗涤提供热水。高效汽水加热器适用于工艺生产中外排低压乏汽回收,然后用各种常温水来吸收外排低压乏汽,最后形成高温水用于生产中。特别适用于用乏汽加热易结垢各种工业用水,可回收以下乏汽和低温低压蒸汽或二次闪蒸汽,凝结输出热水温度在左右。该设备回收乏气效率在左右。高效汽水加热器采用文丘里传质技术降膜吸收理论,使水汽得到充分混合。由于混合过程快流速高,破坏了结垢生成条件,最大限度地避免了水垢形成与附着。乏汽吸收器内特殊结构,使低温水与乏汽充分接触......”

4、“.....使泛汽发生相变凝结成水,同时能使用吸收器内达到常压甚至微负压状态,进入集水容器通过由高温水泵自动送出。系统由泛汽吸收器循环水调节系统集水容器高温水输送泵智能化自动控制系统组成计算,企业能源计量器具煤电配备率为,水配备率为,蒸汽配备率为。详见表能源计量器具汇总表。由于公司主要用能设备均在可考核用能单位内,按照用能单位能源计量器具配备和管理通则可不再单独配备能源计量仪表。表能源计量器具汇总表序号能源计量类别Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级综合应装数实装数配备率完好率应装数实装数配备率完好率应装数实装数配备率完好率配备率完好率台台台台台台电煤水蒸汽注配备率安装数应装数完好率完好数安装数。项目实施前产品种类数量和统计方法根据公司入库成品统计,公司年全年生产冶金级氧化铝万吨。项目拟采用节能技术措施项目实施节能改造工艺流程和主要生产装臵循环流化床锅炉存在问题及改造方案重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司现有台湘潭锅炉厂生产低倍率循环流化床锅炉......”

5、“.....由于锅炉为低倍率循环流化床锅炉,设备技术老化,实际热效率较低,煤耗高,主要存在以下问题锅炉自运行以来,当锅炉以额定负荷以上运行时,炉膛出口温度在当锅炉在左右负荷运行段时间后返料系统就无法投入运行,此时炉膛出口温度为左右,使得锅炉飞灰含炭量高,导致锅炉运行热效率低。从运行中发现炉膛出口温度增加同时,锅炉出力就上升。目前锅炉分离返料系统目前存在较大问题,第,分离返料效果差返料量不足,现有形返料阀可控性太差,不能有效将分离灰量及时返回炉膛组织有效燃烧,不能实现返料自平衡,影响锅炉稳定运行。第二,返料器经常堵塞造成结焦影响运行。锅炉正常运行料层阻力为,床料料层高度为左右,当进步提高料层高度,提高运行料层阻力时,空预器送风管道热风管道发生共振,其原因是锅炉送风系统存在系统阻力大,布风料层阻力偏小......”

6、“.....每个风门前设臵有调节风门,运行时存在布风不均,炉床上设有高度为,宽度为隔墙,锅炉给料采用两台行星给料机给煤,通过炉前溜煤管进入炉膛燃烧室,当出现单台给煤机断煤时,流化床内床与床之间物料交换困难,必须采取停炉处理,否则会出现锅炉运行结焦。锅炉监测仪表不全,其温度测点只有单边布臵,不能有效了解和掌握锅炉运行状况变化。问题分析炉膛出口温度低,使得细小煤粒在炉内燃尽程度差,引起飞灰含碳量高,导致锅炉机械不完全燃烧热损失较大,从而导致锅炉热效率低,煤耗高。返料系统存在返料不畅和经常结焦等问题,导致炉膛内部循环灰量不足,此方面不能将燃烧室热量有效带入炉膛上部形成均匀温度场影响燃烧另方面,返料器经常结焦堵塞导致系统运行稳定性差,使得运行工况不能维持和稳定在个高效水平,直接影响锅炉运行热效率。送风系统阻力大,使得风室风压最大只能维持左右,此导致锅炉只能在薄料层工况下运行,薄料层带来弊病是炉膛料层蓄热量偏低引起运行不稳定及蒸发量下降......”

7、“.....也就是所谓大风量运行,此使得炉膛烟气流速增大,引起细小煤粒在炉内停留时间变短,其结果造成飞灰燃尽程度差,飞灰含炭量高,煤耗量大。锅炉监测仪表不全,特别是对炉膛内重要参数检测其检测仪表测点只有单边有,此导致操作人员对炉膛运行和调节处于经验和感官控制,当炉内状况处于不对称状态时,如台给煤机断煤时其现有检测仪表根本不能及时反映炉内真实状况,这既影响运行又有定安全隐患。鉴于以上原因,必须对公司现有锅炉进行技术改造,提高锅炉效率,降低耗煤量,提高公司经济效益。针对重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司现有循环流化床锅炉目前实际运行情况现场条件,本着提高运行效率降低煤耗延长运行周期降低磨损原则拟定锅炉技术改造内容重新设计现有炉膛绝热燃烧室并根据设计更换布风板风帽,取消炉膛内隔墙。改造现有锅炉分离器锥体,拆除现有返料器系统,重新设计分离器锥体,布臵两套型自平衡返料系统改造现有给煤系统将现有锅炉负压给煤改为正压给煤,延长煤在炉膛内停留时间......”

8、“.....对主要磨损区域,采取相应防磨措施。对现有锅炉送风系统根据现场实际进行必要调整,以减少送风系统阻力,使锅炉能在现有煤种条件下维持定料层厚度,确保炉内料层有足够蓄热量以满足稳定运行需要。增设和补全锅炉检测仪表,以便操作人员能及时了解和掌握锅炉运行参数变化,达到及时调节效果,同时也可避免因检测仪表不全所带来运行安全隐患问题。改造后锅炉参数额定蒸发量额定蒸汽压力额定蒸汽温度热效率给水温度排烟温度现有余热余压利用系统存在问题及改造方案目前公司溶出车间拥有组管道化溶出机组,年实际完成生产万吨氧化铝料浆输送量。溶出工段原理为上工序来料浆经隔膜泵加压,送往套管预热套管溶出保温反应停留罐,使铝土矿中氧化铝同氢氧化钠在高温下进行化学反应生成铝酸钠溶液高温铝酸钠溶液,经过级矿浆自蒸发器降温减压,回收乏汽利用热能预热低温矿浆,降温后料浆送往下工序。原设计九级矿浆自蒸发器乏汽用来加热生产循环水设计加热后生产循环水水温,压力,用于洗涤下道工序赤泥,每小时损失较大,从而导致锅炉热效率低......”

9、“.....返料系统存在返料不畅和经常结焦等问题,导致炉膛内部循环灰量不足,此方面不能将燃烧室热量有效带入炉膛上部形成均匀温度场影响燃烧另方面,返料器经常结焦堵塞导致系统运行稳定性差,使得运行工况不能维持和稳定在个高效水平,直接影响锅炉运行热效率。送风系统阻力大,使得风室风压最大只能维持左右,此导致锅炉只能在薄料层工况下运行,薄料层带来弊病是炉膛料层蓄热量偏低引起运行不稳定及蒸发量下降,同时薄料层运行必然导致炉膛过剩空气量偏大,也就是所谓大风量运行,此使得炉膛烟气流速增大,引起细小煤粒在炉内停留时间变短,其结果造成飞灰燃尽程度差,飞灰含炭量高,煤耗量大。锅炉监测仪表不全,特别是对炉膛内重要参数检测其检测仪表测点只有单边有,此导致操作人员对炉膛运行和调节处于经验和感官控制,当炉内状况处于不对称状态时,如台给煤机断煤时其现有检测仪表根本不能及时反映炉内真实状况,这既影响运行又有定安全隐患。鉴于以上原因,必须对公司现有锅炉进行技术改造,提高锅炉效率,降低耗煤量......”

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