1、“.....汽温升高偏差有加大趋势。不加次风稳燃器时,稳燃能力下降,与主燃区有关。防渣低双区燃烧技术其主要技术特点如下实现了防渣低低负荷稳燃功能复合。辽宁电力勘测设计院年月采用喷口冷却专有技术大风箱内分专有技术等,使设备易于加工,改造投资低。可配合采用炉内温度采集分析与风门闭环控制系统,使燃烧排放处于最优区。在炉内全区域采用射流组合,简单易行。在炉外不采用任何煤粉浓缩分离系统即可实现主燃烧器区煤粉定向浓淡分布。通过高度上射流调节可调节火焰中心高度。双区燃烧对炉内燃烧过程存在以下优势炉温适宜。双还原氧化区分布明显,区域合理。有独特循环滞流区。炉内明显双区防渣,抑制沾污加剧。较高脱氮率。适应燃用煤质多样性。永昌电厂锅炉脱氮工程采用了防渣低污染双区燃烧技术燃烧器对原有燃烧器进行改造。改造后锅炉投入正常运行,解决了运行稳定性较差锅炉结焦排渣量大减温水量不足炉膛出口烟温高等问题,提高了锅炉稳燃性能降低氮氧化物排放量,并取得了理想效果......”。
2、“.....经过段时间运行,出现二次风射流刚性差,易偏斜,二风混合不好,造成煤粉燃烬推迟,火焰抬高,制粉系统次风无法调整,造成次风风速各角不,致使各角刚性不,无法与二次风组成合理燃烧工况,屏式过热器结焦辽宁电力勘测设计院年月比较严重,尤其在大多数在吹灰器喷口处结焦较为严重等问题,结焦对锅炉正常运行影响很大。方案二采用防渣低双区燃烧技术燃烧器进行改造利用防渣低双区燃烧技术改造后锅炉燃烧器参数见表。表改造后锅炉燃烧器参数表名称次风二次风漏风风率比风温风速风口数量个另外增加侧边贴壁风共喷口个防渣低双区燃烧技术燃烧器为直流煤粉燃烧器,每台锅炉配组燃烧器,布置在个角区。从上至下分别为二级燃烬风层二次风层上次风二次风级燃烬风层次风层二次风层次风层二次风。两层二次风喷口两侧布置有贴壁风,各次风喷口布置有侧边风。原来自动点火装置布置在两层二次风喷口,二次风风门手动控制。燃烧器简图见附图。燃烧器采用四角切圆布置方式,角燃烧器在炉膛中心形成个假想切圆,角燃烧器为对冲布置......”。
3、“.....浓煤粉气流贴壁就易产生结渣和高温腐蚀。煤粉浓度很易调整这样对煤种适应性就强。另外,使设计裕度大大增强,可以将喷口内稳燃体设计得比较保守,而通过调节挡块高度来调节煤粉浓度,从而调节煤粉气流着火距离这也大大提高了安全性而其它稳燃技术,如单纯在喷口加装稳燃体型及其它浓谈燃烧技术,因多数均不可调。这样,是煤种适应性差另外往往造成或是稳燃能力不能达到要求,或是着火距离过近,造成喷口结焦及烧坏等现象。改造工作量小只需对层或几层次风喷口及其后较短段管道进行改造即可。该型燃烧器存在问题有存在着烧损变形等问题,在南京热电厂号炉改造中出现。锅炉低负荷情况下主蒸汽和再热蒸汽温度偏低,如扬州电厂号炉。磨损问题浓淡分离装置及有关部件管道磨损问题徐州电厂辽宁电力勘测设计院年月南京热电厂出现过。双区燃烧技术原理及特点防渣低双区燃烧技术,具有炉膛较强抗结渣治污能力与低复合特性。通过对燃烧系统设计,实现对射流特殊组合,设法扩大煤粉燃烧温度场气固相浓度场烟气流场两大区域中心区近壁区三场特性差异......”。
4、“.....近壁区为较低温较低浓度较高氧浓度以及利于阻止灰粒附壁,延长冷却路径流场结构,从而提高了燃烧器稳燃能力和抑制了结渣。在全炉膛全区域组织双区燃烧,避免了集中布置,燃尽区采用双级燃尽多级燃尽风可调燃尽风,从而保证了较高炉膛出口燃尽率。在主燃区有利于着火气动力结构与风粉分配,可使稳燃性能大大提高。双区燃烧过程就可以使空气分级燃料分级等措施深度到位,从而实现了与常规低燃烧技术相比有较高脱能力和较好安全经济性,详见表。表双区燃烧与常规低燃烧技术比较表影响因素燃烧方式结渣沾污高温腐蚀飞灰可燃物汽概述项目概况及改造的必要性设计依据设计范围主要设计原则燃烧器改造燃烧器改造改造前后节能情况施工轮廓进度投资估算及经济评价投资估算经济评价结论附件号锅炉燃烧器改造后方案简图附件辽阳石化分公司关设计院年月改造前,由于原燃烧器特点,锅炉运行时为了保证燃料燃尽度必须大氧量运行,锅炉运行平均氧量为改造后,锅炉运行氧量可以控制在左右,由于氧量降低,大大降低了送风机运行出力......”。
5、“.....同时由于锅炉正常运行时,必须保持合理炉膛负压,随着氧量降低,炉膛烟气量减少,必然要降低引风机运行出力,也就降低了引风机电耗。因此燃烧器改造后,实现低氧量满负荷稳定运行和煤耗量降低,号炉送引风机电耗降低,年可节电以年运行计算,折合煤根据辽化热电厂提供煤耗,每年本机组可节约费用约万元。改造后,在现燃烧情况下锅炉效率约提高,由此每台炉小时可节约标煤,每吨标煤以元计算,以年运行计算,该炉年可节约资金约万元。根据年月国家计委财政部国家环保总局国家经贸委关于发布排污收费标准试行及有关问题通知精神氮氧化物收费由原来每吨元提高到每吨元。现号锅炉氮氧化物年排放量为左右,经过燃烧器改造后,氮氧化物年排放量为,按照平均脱氮效率计算,号锅炉氮氧化物年排放总量减少,可少缴纳排污费约万元。改造后由于锅炉结焦问题缓解,排渣量明显减少,可使捞渣机等设备运行时间减少维护费用有所降低。同时减温水量较改造前有较大降低,水耗大幅下降。号锅炉每年可节约运行费用约万元,折合标煤约以年运行计算。综上......”。
6、“.....所以利用双区燃烧技术燃烧器替代原有燃烧器,不但可以保持锅炉运行稳定性安全性经济性,实施清洁燃烧,还可以节约能源,减少运行费用。施工轮廓进度施工进度安排如下辽宁电力勘测设计院年月工程设计个月设备加工采购个月施工工期个月投资估算及经济评价投资估算编制依据定额采用中华人民共和国国家经济贸易委员会年号文颁发电力建设工程概算定额。建筑安装工程人工费单价建筑工程元工日安装工程元工日。工资性津贴补差执行原东北电力集团公司电建定字号文,辽宁地区工资性津贴补差元工日。人工工日单价调整按中电联技经号文关于调整电力工程建设火电送变电工程定额人工工日单价通知,安装工程每工日增加元建筑工程每工日增加元,以上调整部分按价差处理只取税金。设备价格按询价计列。取费标准执行国家发展计划委员会国家经济贸易委员会建设部年颁发计基础号文关于热电联产项目可行性研究技术规定。投资概况本工程估算总投资为万元,其中设备购置费万元安装工程费万元其他费用万元建设期贷款利息万元。其他项目贷款按静态投资......”。
7、“.....基本预备费按计列。经济评价编制原则及依据辽宁电力勘测设计院年月经济评价依据中国石油天然气股份有限公司石油技字号文颁发中国石油天然气股份有限公司建设项目经济评价方法与参数,采用增量法进行经济价,以无项目年耗标煤量减去有项目年耗标煤量等于作为增量收益,以新增固定资产折旧费和大修理费作为增量成本。经济评价中标煤价格按元含税计列。资金筹措注册资本金占经济评价总投资,其余全部为国内银行贷款,年利率,按季计息。投资使用计划本工程计划开工为年月,年底竣工。资金流按年投入,年投入计算。经济评价指标计算通过现金流量计算,内部收益率全部投资净现值万元投资回收期年。贷款偿还计算贷款按年偿还锁定计算,能够满足贷款方要求。结论根据以上分析,该项目各项主要经济评价指标全部投资均能够满足石油行业要求,贷款在年偿还完毕能够满足贷款方要求。结论本工程方案二用双区燃烧技术燃烧器替换原有浓淡燃烧器进行改造,工程总投资为万元。从技术和经济角度看项目实施条件具备方案可行。改造后会进步提高锅炉运行效率......”。
8、“.....实施清洁燃烧,减少污染物排放,节省煤耗。有良好经济性和社会环保效益。因此对号锅炉燃烧器改造是十分必要。好,具体如下二次风射流刚性差,易偏斜,使实际燃烧切圆过大,造成火焰冲刷水冷壁,燃烧区域水冷壁结渣。并导致着火距离喷口太近,喷口区域结渣及烧坏喷口。二风混合不好,造成煤粉燃烬推迟,火焰抬高,飞灰含碳量增加,致燃烧区域上部及大屏结渣,减温水量增加。制粉系统次风无法调整,造成次风风速各角不,致使各角刚性不,无法与二次风组成合理燃烧工况二次风动量比失衡,炉膛火焰偏斜,运行中乙侧墙和后墙炉膛火焰温度较其它部分高。在高负荷下喷口区域热负荷过大,在燃烧器区结焦和烧坏喷口。在高负荷时,屏式过热器结焦比较严重,尤其在大多数在吹灰器喷口处结焦较为严重角区及二次风喷口均有严重结焦现象,当运行时间较长时,炉膛掉焦,使得燃烧不稳。辽宁电力勘测设计院年月氮氧化物排放浓度较高,在锅炉负荷为时,氮氧化物浓度值约为......”。
9、“.....归档资料。未经允许,请勿外传,辽宁电力勘测设计院年月概述项目概况及改造必要性辽阳石化分公司热电厂现有机组均投产于世纪年代,总装机规模为七炉八机。其中号锅炉四角均为对冲布置,喷口下倾度。在次风两侧加装了侧边风,着火。在主燃烧区中二辽宁电力勘测设计院年月次风处布置两层贴壁风,在近壁区形成氧化性气氛,可有效防止结焦与水冷壁高温腐蚀。将原燃烧器分为上下两组。在上下组中间上组上部布置二级燃烬风。下组次风间距比原燃烧器间距减小,采取特殊布置方式,保证低负荷稳燃。上组燃烧器分开布置,使火焰分布合理。二级燃尽风在实现补充焦碳颗粒燃尽所需氧量同时,加强了炉内扰动,利于焦碳颗粒燃尽。另外,燃烧器采用了多喷口设计,便于在实际运行过程进行燃烧调整......”。
1、手机端页面文档仅支持阅读 15 页,超过 15 页的文档需使用电脑才能全文阅读。
2、下载的内容跟在线预览是一致的,下载后除PDF外均可任意编辑、修改。
3、所有文档均不包含其他附件,文中所提的附件、附录,在线看不到的下载也不会有。