1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....依靠数控系统和伺服系统控制工作台的进给,提高其定位精度,达到伺服控制目的。移动元件在机床的进给传动链中,需将旋转运动变换成直线运动。原铣床采用普通丝杠副实现该项运动。普通丝杠副的导程小,降速比大,故牵引力大。普通丝杠副有自锁能力,在垂向进给机构中不用附加制动装置。其缺点是摩擦阻力大,传动效率低,动静摩擦系数相差大,在低速时容易出现爬行。数控机床要求进给部分的移动元件灵敏度好精度好反应快无爬行。采用滚珠丝杠副可满足数控机床进给运动的要求。在机床数控化改造时,由于滚珠丝杠副的径向尺寸较大,许多相关的部位都需要修改,往往仍用原丝杠副,但为消除过大的丝杠与螺母间隙,应将原单螺母改为可调整间隙的双螺母副。基于的万能铣床电气控制系统硬件部分的设计在铣床的改造中我们将其运动控制部分改造为计算机此处省略字结论本课题所研究的基于的铣床辅助控制系统的设计实现了万能铣床的控制自动化......”。
2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....通过研究,可得出以下结论研究成果可编程控制器是种广泛应用于工业现场的新型控制器,具有结构简单,抗干扰性强,编程方便等特点,本课题采用自动控制技术取代了传统继电器接触器电气控制系统,实现了对万能铣床的自动控制,从而提高了机床的工作效率工作稳定性和可靠性,而且,还大大降低了工人的劳动强度,改善了产品的加工质量,降低了设备故障率,提高了生产率。另外,通过这次毕业设计使我对和电控方面的知识又有了更加深刻的理解和掌握,为今后走向工作岗位从事相关工作奠定了很好的基础。不足之处由于时间精力有限,还有许多功能有待扩展完善。与数控系统地联系还不够紧密,功能还没有完善,没有完全发挥出的强大功能,对于的许多高级指令没有应用到。由于实际生产经验的不足,许多设计还不能尽如人意,还有很多环节不太合理,还有待进步提高。以上问题有待今后进步研究解决。设计感想经过这些天的努力,毕业设计顺利完成。在这刻心中不只是欣慰,还有很多失意......”。
3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....这些天的努力有了成果,自己也总算学有所用,不管我的设计是否能在实际生产中应用,但我已经把自己学到的东西与现实生活联系在起,而在也不是以前刻在书本上的文字。这样我已很高兴。然而转眼看看眼前大堆书本,复印来的资料与累积下来的手稿与草图,这才发觉自己虽在大学学习了三年,但知识的框架还很不完整,还需要学习,而不是随着毕业证的到来而终止。在现在高速发展的社会,自动化是社会发展的要求也是未来的发展方向,检测的电气控制系统电气自动化李桂芹提高电气控制系统可靠性的措施电气自动化梁首发与工控机应用分析工业仪表与自动化装置,江梅在镗铣床控制系统中的应用冶金动力,机床中,进给传动的作用是接受数控系统的指令,经放大后使刀具作精确定位或按规定的轨迹作严格的相对运动,如直线斜线圆弧等,加工出符合要求的零部件。对进给传动的要求为高精度,即高的定位精度和重复定位精度以及加工零件的综合精度高品质,即频带宽,响应快......”。
4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....调速范围宽高速度,即能快速定位,以提高效率大功率,即能输出大的力矩和功率,以满足加工的需要。进给传动电气部分的数控改造确定控制方式数控系统的控制方式基本上分为开环闭环半闭环三种。普通机床数控化改造选择那种控制方式,需根据具体情况确定。般小型采用开环控制,中重型采用半闭环控制,由于闭环控制需直接测出移动部件的实际位置,要在机床的相应部位安装直线测量元件,工作量大,费时多,而且闭环控制的调试相当麻烦,它的稳定性与机械部分的各种非线性因素有很大关系,在机床数控改造中般不采用闭环控制方式。对的改造中为其配置日本公司的数控系统。选择伺服系统目前,使用的比较广泛的伺服系统有步进电机驱动系统可控硅直流伺服系统以及大功率晶体管直流脉宽调制伺服系统。改造中采用直流伺服系统。选择位置测量元件位置测量元件是数控伺服系统中的部分,用来测量运动部件按指令移动的位移量,并将其位移量反馈给数控系统......”。
5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....旋转型测量元件又分为旋转变压器和光电脉冲编码器,这两种测量元件均可用于数控系统的半闭环控制中,用来测量伺服电机的角位移量直线性测量元件有感应同步器和光栅,这两种测量元件多用在闭环控制方式的数控系统中,在机床的数控改造中般不用。设计中选取光电编码器作为位置测量元件。进给传动机械部分的数控改造导轨副原铣床的导轨采用滑动导轨,其结构简单,制造方便,承载面积大,接触刚度好抗震性强等系列优点。但滑动导轨的静摩擦系数随速度变化而变化,摩擦损失大,在低速是易出现爬行现象,直接影响运动部件的定位精度。改造中在原移动部件的导轨上粘接聚四氟乙烯软带,该软带摩擦系数小,动静摩擦系数差别小,部件运行平稳无爬行,定位精度高。没有震动,提高了工件表面加工质量,延长了刀具使用寿命。软带耐磨损,且嵌入性能好,与其配合的金属导轨面不会拉伤,软带有自润滑性,当机械润滑系统出现故障时,导轨不会拉伤。进给箱原铣床为齿轮结构......”。
6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....人类知识的提高反过来再推动社会的发展。虽然自己的专业是机械设备及自动化,但过去总感觉自己喜欢机械多于电,通过这次设计,使我对自动控制系统的工作过程和设计方法有了深入的体会和了解,得到教大的提高,发现只有机械和自动控制系统的完美结合才是最有价值的。实践是最好的老师。通过毕业设计,方面发现了自己的不足,纠正学习中的另方面积累了丰富的知识,吸取别人好的方法和经验,增强了解决综合问题的能力,为自己以后的工作和学习打下坚实的基础。也希望它能为我的大学生活画上完美的句号。其实我能取得这样的成绩,是与我的指导老师的辛勤劳动及耐心细致的循循善诱分不开的,为此我向党老师致以衷心的感谢。参考文献齐占庆主编机床电气控制技术第三版北京机械工业出版社,张桂岭浅谈现代的优势特点自动化博览李国厚主编原理与应用北京清华大学出版社,齐占庆主编机床电气自动控制北京机械工业出版社......”。
7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....机械制造与自动化肖增文等著在包装带热合机上的应用电气自动化王永明在高压发求。 可以长远解决公司的生项环保工程,是既符合国 家能源发展政策,也符合国家环境保护要求,对焦化行业的持续发展具有重要意 义的项目。中煤煤焦控股有限责任公司建设焦炉气制甲醇装置,达到经济社会 和环境效益最大统,其意工业医药工业轻纺工业生物化工以及能源交通运输 行业均有广泛用途,在国民经济中占有十分重要的地位。 投资甲醇项目有十分明显的必要性和经济意义。 本工程不仅有较好的经济效益,从本质上讲也是原料为煤焦碳天然气焦炉气石 油等。甲醇产品目前是全世界需求量巨大的重要基础化工产品和基本化工原料, 同时也是新代的能源燃料,其产量仅次于合成氨而居于第二大化工原料产品。 甲醇在石油化学 价的原料,现在人们又把目光投向了焦炉气。建设套焦炉气制甲醇比煤气化制 甲醇同样规模次性投资要减少......”。
8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“..... 甲醇是由和合成的,主要生产 气甲烷和少量的多碳烷烯烃及惰性气氮气和硫化物。 利用焦炉气制取甲醇是炼焦厂富产焦炉气综合利用深加工开发的先进技术, 是利用焦炉气经济效益最好的工艺方法之。为了降低甲醇生产成本及寻找更廉 目。对于煤焦化行 业的深加工循环经济可持续发展十分有利。 焦炉气是焦炭生产过程中煤干馏出来的气体,干馏温度为,经过件和厂址初步方案 建厂条件 厂址选择 公中取消原进给箱,依靠数控系统和伺服系统控制工作台的进给,提高其定位精度,达到伺服控制目的。移动元件在机床的进给传动链中,需将旋转运动变换成直线运动。原铣床采用普通丝杠副实现该项运动。普通丝杠副的导程小,降速比大,故牵引力大。普通丝杠副有自锁能力,在垂向进给机构中不用附加制动装置。其缺点是摩擦阻力大,传动效率低,动静摩擦系数相差大,在低速时容易出现爬行......”。
9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....采用滚珠丝杠副可满足数控机床进给运动的要求。在机床数控化改造时,由于滚珠丝杠副的径向尺寸较大,许多相关的部位都需要修改,往往仍用原丝杠副,但为消除过大的丝杠与螺母间隙,应将原单螺母改为可调整间隙的双螺母副。基于的万能铣床电气控制系统硬件部分的设计在铣床的改造中我们将其运动控制部分改造为计算机此处省略字结论本课题所研究的基于的铣床辅助控制系统的设计实现了万能铣床的控制自动化,方便了工人在生产中对机床的实际操作。通过研究,可得出以下结论研究成果可编程控制器是种广泛应用于工业现场的新型控制器,具有结构简单,抗干扰性强,编程方便等特点,本课题采用自动控制技术取代了传统继电器接触器电气控制系统,实现了对万能铣床的自动控制,从而提高了机床的工作效率工作稳定性和可靠性,而且,还大大降低了工人的劳动强度,改善了产品的加工质量,降低了设备故障率,提高了生产率。另外......”。
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