1、“.....在此向各参考文献的作者们致以崇高的谢意。无损探伤的原理,其检验方法大致可分为五类放射性探伤电磁探伤声试验法探伤渗透法探伤和热试验法探伤。宏观残余应力测试金属零件经各种冷热加工如切削磨削加工装配冷拔热处理等之后,其内部或多或少都存在残余应力。残余应力的存在对材料的疲劳耐腐蚀尺寸稳定性都有影响,甚至在服役过程中引起相变。据最近的调查分析,由于残余应力影响或导致的机械零件失效达以上。因此在失效分析中,常需对机械零部件的残余应力进行测定。宏观残余应力测定方法很多,如电阻应变片法光弹性复膜法脆性涂料法射线法及声学法等。面对如此繁多的失效分析实验检测技术,在进行项具体的失效分析时该选用哪些检测技术,应根据失效现象的复杂程度,同时考虑失效分析的深度时间性和经济性即要依据失效分析的实际需要,检测技术的适用性和经济性选用实验检测技术......”。
2、“.....失效分析技术中主要介绍了感官检查诊断技术痕迹发现技术断口和裂纹分析技术化学成分分析技术性能测试技术无损检验技术宏观残余应力测试。第章型柴油机曲轴断裂原因分析本章分析了型柴油机曲轴断裂原因,结果表明锻件过热过烧是导致断裂的直接原因曲轴热处理工艺不规范不完善,曲轴工作润滑条件不良加速了曲轴断裂。本章还对加强生产过程中的质量管理和失效分析工作提出了意见该型柴油机曲轴,断裂发生于缸连杆轴颈。该曲轴采用电渣重熔钢制造,其主要工艺流程为下料模锻调质冷加工中频感应淬火回火精磨。大约同期出厂的批柴油机发生多起类似的断轴事故。中频淬火只对轴颈平直段进行,轴颈与曲柄连接的过渡圆角部位,因后续磨削工艺装备尚未完善而不进行中频淬火处理。按技术条件规定轴颈经表面淬火后,其硬度达。机型是我国近年来引进的柴油机系列产品......”。
3、“.....其生产过程中,因些工艺环节尚存在不尽完善或不太合理的地方而影响产品质量,导致个别零件早期失效,是在所难免的,属于发展中的问题,需在实践中不断改进,日臻完善,完成国产化进程。但该机因曲轴断裂,使整机寿命只有几十个小时,当属严重的质量事故。对此类事故,若不查明原因,采取改进措施,防止类似事故重复发生,该产品将丧失其机械产品信誉和竞争能力。实验结果与分析断裂宏观检查该连杆轴颈靠近断口端严重磨损,表面粗糙,呈焦油色,该区域内的断口表面也呈焦油色整个断口表面较粗糙,部分呈粗糙的贝纹花样,贝纹间隔为,属疲劳断裂区部分为静段区,呈暗灰色,其中两处有石状断口特征。疲劳区约占断口总面积宏观断口如图所示。断裂源位于轴颈圆角表面严重磨损的端,距曲柄平面处,裂缝由曲颈表面开始,部分沿与轴线成角方向向曲颈内扩展另部分向曲颈内扩展,约之后转折方向,也沿与轴线成角方向向曲颈内扩展......”。
4、“.....最后在轴颈上形成斜断口。轴颈曲柄圆角处未淬火区为从圆角根部向曲颈内约化物和晶界开裂断口为石状断口。曲轴热处理工艺不规范不完善,曲轴工作润滑条件不良加速了曲轴断裂。型柴油机曲轴早期断裂归因于曲轴材料,该曲轴材料因锻造过烧而发生晶界氧化熔化,形成大量非金属夹杂物,削弱了晶界结合力,使得材料硬度分布不均,材料强度塑性和韧性严重损失,从而裂纹容易形成,旦形成便以很快的速度扩展,导致曲轴的早期断裂。参考文献孙桓机械原理第版北京高度教育出版社,页吴连生失效分析技术四川四川科学技术出版社,页王大伦轴及紧固件的失效分析北京机械工业出版社,杨峰中文野火版教程产品设计,北京清华大学出版社,虞和济,侯广琳故障诊断的专家系统北京冶金工业出版社,页吴连生从重大事故分析看失效分析和预防的重要性上海上海材料研究所失效分析文集中国机械工程学会页。陈广异......”。
5、“.....页。潘登发动机曲轴的失效分析失效分析文集北京中国机械工程学会页。冯德安柴油机曲轴断裂分析北京中国机械工程学会页。陈士仁柴油机零件失效分析北京全国机电装备失效分析预测预防战略研讨会论文集,下册,页。沈如璞汽车曲轴凸轮轴轴承瓦座断裂分析失效分析文集北京中国机械工程学会页。杨芳毓表面裂纹计算方法的研究与评价北京机械工程学报,页。徐绍祯空压机曲轴断裂失效分析失效分析文集北京中国机械工程学会页。陈南平机械零件失效分析北京清华大学出版社页。吴连生万吨级远洋轮主机曲轴断裂失效分析失效分析研讨会论文集页。郭秀文,栗复信等编著金相技术问答北京国防工业出版社页。张栋机械失效的痕迹分析北京国防工业出版社页。郑文龙金属构件断裂分析与防护上海上海科技出版社页。致谢本论文是在导师杨教授的悉心指导下完成的......”。
6、“.....必将对我以后的工作和学习产生深远的影响。在学习和生活中,杨老师也给予了最大的关心和照顾,杨老师宽厚的性格宽容的人格宽广的胸襟以及对生活豁达的态度感染着身边的每个人,也值得我用生去学习。恩师教诲,终生范围,其硬度为轴颈淬火的表面硬度为,心部为,显然,该曲轴淬火后的表面硬度远未达到技术要求,其未淬火带尺寸也大于工艺中所要求的。裂缝源处断口分析裂缝开始于轴颈曲柄圆角处的非淬火带上,裂缝源处断口平坦光滑,呈暗灰色在其侧有台阶特征,呈放射状,另侧有贝纹特征的弧线。裂缝源处扫描断口形状如图所示,呈沿晶断裂特征,晶粒粗大。表明裂缝在被削弱的晶界开始并沿晶界快速扩展的情况。金相检验此处省略字距文献,对淬火回火钢的保守方程为由宏观分析得计算得经折合,曲轴工作约。从整体上说,材料强度塑性和韧性军剧烈恶化从而导致裂纹扩展抗力几乎完全丧失,这也是裂纹扩展寿命很低的根本原因......”。
7、“.....该断口已丧失了调质钢疲劳断口基本特征,因此已不具备调质钢的性能,疲劳抗力当然也不例外。静断区特征对静断区扫描观察,断口形貌如图所示,表示为严重的沿晶开裂,几无塑性可言。对些晶界裂纹仔细观察如图,显示出晶界熔化特征,因此可认为该钢锻造时曾经过烧。讨论上述宏微观检验与分析表明该曲轴钢锻造时发生过烧。据文献,同钢种的电渣重熔钢比电炉钢的过热温度低,晶粒容易粗化。毛坯锻造时,加热温度过高必然导致过热和过烧其后果为方面使晶界氧化,形成大量氧化物沿晶界分布,削弱了晶界结合力,成为在服役过程中沿晶界断裂的原因另方面,在局部地方发生晶界熔化,成为层状断口或非金属夹杂物断口的原因由于过热过烧引起的冶金缺陷还使钢材热处理后硬度分布不均匀。从金相分析看出该曲颈表面淬火层分布不尽合理,这当然应该归因于热处理工艺不合理。这种热处理方面的缺陷当然对断裂有影响......”。
8、“.....即使热处理工艺再完美,也不能使非金属夹杂物具有钢的性质,也不能改变层状夹杂物之类的冶金缺陷的分布形式。也就是说,柴油机厂的种种泠热加工,不可能把个因冶金缺陷报废的锻件毛坯加工成性能合格的零件。由此不能不沉重的认识到,如果能及早发现锻件质量问题,予以报废,便省去了机器制造厂的所有加工,以及以废品充当正品出厂给用户造成的损失和因此造成产品信誉方面的影响。机型是我国近年来引进的柴汕机系列产品,目前正处于技术消化和应用推广阶段。在此过程中,因些工艺环节尚存在不尽完善或不太合理的地方而影响产品质量,导致个别零件早期失效是在所难免的。这属于发展中的问题,只需在实践中不断改进,日臻完善。但该机因曲轴断裂使整机寿命只有小时,当属严重质量事故大约同时出厂的批柴油机在使用中发生多起类似的断轴事故。对此,若不查明原因,采取有效措施,该产品将丧失起码的竟争能力......”。
9、“.....形成大量非金属夹杂物,削弱了晶界结合力,使得材料硬度分布不均,材料强度,塑性和韧性严重损失,从而裂纹容易形成,旦形成便以很快的速度扩展,导致曲轴的早期断裂。结论柴油机曲轴断裂的直接原因是锻件过热过烧造成的晶界氧失效分析概况失效分析的基本概念所谓失效,按照国家标准可靠性基本词术语及定义,就是产品丧失规定的功能,对可恢复产品通常也称故障。为了研究失效的原因,确定失效的模式或机理,并采取补救或预防措施以防止失效再度发生的技术活动与管理活动,叫做失效分析。因此失效分析是可靠性工程的重要组成部分,也是保证产品可靠性而需建立的反馈系统的重要环节。失效分析是门涉及系统分析系统安全产设计材料力学断裂力学断裂物理断口学材料学测试技术金属学金属工艺强度计算产品质量全面管理等众多领域的综合学科,它包括三个方面事前故障的预测技术......”。
1、手机端页面文档仅支持阅读 15 页,超过 15 页的文档需使用电脑才能全文阅读。
2、下载的内容跟在线预览是一致的,下载后除PDF外均可任意编辑、修改。
3、所有文档均不包含其他附件,文中所提的附件、附录,在线看不到的下载也不会有。