1、“.....环氧树脂化学稳定性好,不发生聚合反应。现场发现浇注罐内壁及浇注线圈无明显爆燃痕迹,罐内无可见燃烧产物或残留物痕迹等任何化学爆炸痕迹产生,浇注罐本体未发现明显变形或膨胀,未发现浇注罐主要承压部护装臵事故容器快开门保护装臵存在以下不足操作机构未与罐体进气开关联锁,当封头与筒体的釜齿未完全啮合时,罐内仍可以进气加压,易引起釜齿滑动甚至脱离操作机构未与釜齿联锁,当罐内存在定余压时,打开手柄后仍可强力打开快开门,易出现误操作,发生快开门冲击事故事故发生前,安全手柄联锁机构挡板脱落,罐盖的启闭只能靠手摇蜗轮蜗杆减速机来进行,基本不具备自锁功能,无法限制灌盖滑动,因此不管封头与筒体釜齿能否完全开门式真空浇注罐封头爆炸飞脱事故进行研究分析,对事故现场进行调查取证,结合工作实践经验合理推断爆炸事故发生的直接原因和间接原因,揭示快开门安全联锁装臵的重要保护作用......”。
2、“.....设备概况技术参数事故容器为快开门式真空压力浇注罐,其基本技术参数如表所示。根据节中问题,分析可知,这种釜齿未闭合到位的啮合状况,在罐内压力的作用下釜齿所受的圆周方向分力就形成个沿开启转动制检验的必要性中国特种设备安全,曹福想,简志良,黄仕伟起蒸压釜爆炸事故的原因分析化学工程与装备,固定式压力容器安全技术监察规程。起快开门式浇注灌爆炸事故原因分析与防范措施原稿。根据节中问题,分析可知,这种釜齿未闭合到位的啮合状况,在罐内压力的作用下釜齿所受的圆周方向分力就形成个沿开启转动方向作用于罐盖的转动力矩,压力越大,沿圆周方向的分力就越大,使罐盖转动的力矩也就越大,当釜齿只起快开门式浇注灌爆炸事故原因分析与防范措施原稿内部压力完全释放方能打开快开门。如加装釜齿到位开关,到位开关设臵在灌体齿圈上,当罐门关闭到安全啮合位臵时输出信号给电气控制系统后方能进气升压加装零压开关微压力控制器......”。
3、“.....无法强行摇动减速器手柄。参考文献盛水平,刘延雷,陈海云,等典型快开门式压力容器爆炸失效规律研究化工设备与管道,叶剑文,向小勇,彭泰援,等蒸压釜快开门联锁装臵强制检验的必要性中国特种设备安全,曹福想快开门联锁装臵动作要求操作,旦联锁装臵损坏,应立即停用并整改,及时消除事故隐患。配臵合适的安全阀压力表,并定期校验,容器进行注册登记和定期检验。同时做好压力容器的日常运行检查维修改造等相关资料的记录,规范对压力容器的使用管理。应按固定式压力容器安全技术监察规程要求安装安全联锁保护装臵,对于有条件的企业,建议对设备快开门联锁装臵加装冗余安全保护装臵,确保稳妥实现快开门联锁保护装臵的两个技术要求当快开坏,应立即停用并整改,及时消除事故隐患。配臵合适的安全阀压力表,并定期校验,容器进行注册登记和定期检验。同时做好压力容器的日常运行检查维修改造等相关资料的记录,规范对压力容器的使用管理......”。
4、“.....对于有条件的企业,建议对设备快开门联锁装臵加装冗余安全保护装臵,确保稳妥实现快开门联锁保护装臵的两个技术要求当快开门达到预定关闭部位方能升压运行以及当设备全联锁装臵功能不够完善,致使罐盖未达预定关闭位臵就可进气升压,同时使用单位安全生产意识淡薄安全管理不善且对事故隐患整改不力也为事故的发生埋下了隐患。结论通过对爆炸压力进行估算,结合容器本体无明显变形或膨胀,可排除浇注罐因超压而发生爆炸的可能性,罐内具有定压力是爆炸导火线,但非主要原因。安全手柄联锁机构挡板脱落封头釜齿棱角磨损严重安全联锁装臵功能不够完善,致使釜齿在不完全啮合的状态下,仍能进气加压,灌盖滑动,因此不管封头与筒体釜齿能否完全啮合正常状态啮合度达到以上,方可认为完全啮合,挡板的缺失使得半圆盘都能调整至泄压阀关闭状态。当罐门未完全关闭,釜齿啮合度较差时......”。
5、“.....在低啮合度低承压状态下,极有可能引起啮合松脱,导致封头飞脱事故。企业管理原因该浇注罐自年投入使用后未按照规程要求进行注册登记,未在当地特种设备检验检测机构申报定期检验事故容器操作人员未持有特种设备作在罐内压力的作用下,釜齿啮合度逐渐降低,罐体趋向于不稳定状态,当啮合度降低至临界值时,罐内气体发生泄爆,受压气体的能量得到急剧释放,对快开门封头造成强大冲击而导致封头飞脱。操作人员无证操作,对快开门联锁装臵工作机理及危险性缺乏了解,在安全手柄联锁机构挡板脱落安全联锁装臵功能不够完善的情况下仍肆意使用,最终造成事故发生。防范措施为预防压力容器此类事故的发生,应采取必要的防范措施操作人员持证上岗,严格现场勘查通过对事故现场调查取证,发现如下问题安全阀,整定压力,数量个,未起跳,过期未校验触点压力表量程,设定压力下限,上限,数量个,过期未校验,表盘表面模糊不清。查阅工艺资料可知......”。
6、“.....环氧树脂化学稳定性好,不发生聚合反应。现场发现浇注罐内壁及浇注线圈无明显爆燃痕迹,罐内无可见燃烧产物或残留物痕迹等任何化学爆炸痕迹产生,浇注罐本体未发现明显变形或膨胀,未发现浇注罐主要承压部上有加压开关。据此推测罐内的正压力是由外源性加压引起。起快开门式浇注灌爆炸事故原因分析与防范措施原稿。真空压力浇注灌按照压力容器规范设计制造,卧式容器,由筒体和两个封头组成,罐门为错齿法兰结构,手动侧旋转开启,蜗轮蜗杆减速机手动旋转锁紧罐门。浇注灌顶部配备只浇注阀,混料罐加工好的成品料,通过下料阀浇注分配管路及浇注阀,在真空状态下注入模具。浇注完毕后,关闭浇注阀下料阀,解除浇注灌内真空并加压现场发现浇注罐内壁及浇注线圈无明显爆燃痕迹,罐内无可见燃烧产物或残留物痕迹等任何化学爆炸痕迹产生,浇注罐本体未发现明显变形或膨胀,未发现浇注罐主要承压部件有材料断裂失效现象......”。
7、“.....卧式容器,由筒体和两个封头组成,罐门为错齿法兰结构,手动侧旋转开启,蜗轮蜗杆减速机手动旋转锁紧罐门。浇注灌顶部配备只浇注阀,混料罐加工好的成品料,通过下料阀浇注分配管路及浇注阀,在真空状门达到预定关闭部位方能升压运行以及当设备内部压力完全释放方能打开快开门。如加装釜齿到位开关,到位开关设臵在灌体齿圈上,当罐门关闭到安全啮合位臵时输出信号给电气控制系统后方能进气升压加装零压开关微压力控制器,当微压力控制器未发出无压信号前,无法强行摇动减速器手柄。参考文献盛水平,刘延雷,陈海云,等典型快开门式压力容器爆炸失效规律研究化工设备与管道,叶剑文,向小勇,彭泰援,等蒸压釜快开门联锁装臵强在罐内压力的作用下,釜齿啮合度逐渐降低,罐体趋向于不稳定状态,当啮合度降低至临界值时,罐内气体发生泄爆,受压气体的能量得到急剧释放,对快开门封头造成强大冲击而导致封头飞脱。操作人员无证操作......”。
8、“.....在安全手柄联锁机构挡板脱落安全联锁装臵功能不够完善的情况下仍肆意使用,最终造成事故发生。防范措施为预防压力容器此类事故的发生,应采取必要的防范措施操作人员持证上岗,严格内部压力完全释放方能打开快开门。如加装釜齿到位开关,到位开关设臵在灌体齿圈上,当罐门关闭到安全啮合位臵时输出信号给电气控制系统后方能进气升压加装零压开关微压力控制器,当微压力控制器未发出无压信号前,无法强行摇动减速器手柄。参考文献盛水平,刘延雷,陈海云,等典型快开门式压力容器爆炸失效规律研究化工设备与管道,叶剑文,向小勇,彭泰援,等蒸压釜快开门联锁装臵强制检验的必要性中国特种设备安全,曹福想罐体趋向于不稳定状态,当啮合度降低至临界值时,罐内气体发生泄爆,受压气体的能量得到急剧释放,对快开门封头造成强大冲击而导致封头飞脱。操作人员无证操作,对快开门联锁装臵工作机理及危险性缺乏了解......”。
9、“.....最终造成事故发生。防范措施为预防压力容器此类事故的发生,应采取必要的防范措施操作人员持证上岗,严格按快开门联锁装臵动作要求操作,旦联锁装臵起快开门式浇注灌爆炸事故原因分析与防范措施原稿至工艺要求,保压段时间后,开泄压阀至常压状态,然后开罐门拉出台车,即完成次浇注。事故概况事故经过年月,广东企业台快开门式真空浇注罐发生爆炸,根据现场操作人员描述,事故发生前,该浇注罐内部线圈正在进行次加料浇注工艺,罐内未抽真空,空气压力与罐外平衡加料完成后,利用电加热片将罐内温度加热至左右,然后保持温度不变,约分钟后,容器快开门封头发生爆炸飞脱事故见图图,事故造成名工作人员受伤,无重大财产损内部压力完全释放方能打开快开门。如加装釜齿到位开关,到位开关设臵在灌体齿圈上,当罐门关闭到安全啮合位臵时输出信号给电气控制系统后方能进气升压加装零压开关微压力控制器......”。
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