1、“.....生产作际电流值大于直流电机额定电流的并延时秒,则认为系统出现故障,此时传动装臵输出重故障并立即停车。完善上位机画面为了能够更系统全面的了解直流主电机的运行状况,可以在最短的时间内应对发生的故障,降低故障对其他设备和人员的影响。将至出现飞车现象,设备隐患非常大,甚至对现场安全生产造成威胁。对直流主电机励磁控制的程序进行优化因电机励磁线圈的线径细,无法承载较大的启动电流超过额定电流的冲击,通过网络,将控制箱的励磁电流给定参数用状就会出现问题。若电流检测元件检测到的电流值比实际运行电流值小,那么控制系统将会增大励磁电流给定值,可能超过直流电机的励磁额定电流值同样检测元件检测到的电流值比实际运行电流值大,那么控制系统将会减小励磁电流给定值,有时偏差过大时,控高线轧机齿轮箱轴承故障分析及改进措施原稿时传动装臵输出重故障并立即停车。运转时励磁突然为零,输出重故障立即停车......”。
2、“.....主画面闪烁报警。经优化改造后,轧机直流主电机励磁控制改造后主传动电动机的保护联锁得到完善,解决了励磁电流原因引起的电机烧损故障,线包过热烧毁。轧机直流主电机励磁调节为闭环调节,在生产调速过程中,由控制系统向控制箱发出励磁电流给定值,同时电流检测元件检测实际运行的电流值,并将实际电流值反馈至控制系统与给定值进行比较,若实际电流值小于控制系统的给定电流值,控历史趋势中增加励磁回馈电流值和励磁触发电流曲线曲线,以便于实时监测各直流主电机的运行状态。完善保护联锁程序增加励磁电流限幅来完成直流主电机的联锁保护功能,若实际电流值大于直流电机额定电流的并延时秒,则认为系统出现故障,此尤为突出,主要表征为主电机励磁部分发热打火,致使轧机直流主电机系统报故障,电机励磁部分绝缘下降,甚至出现电机烧毁故障。经研究分析,以上故障是由于在产前调试过程中,直流主电机传动控制参数设定出现问题......”。
3、“.....同时设计选型和电机保护控制联锁不完备,从而引起主电机不能稳定的运行,故障率高,直接影响该生产线生产的稳定进行。高线轧机齿轮箱轴承故障分析及改进措施原稿。下面是该高线生产线生产过程中轧机直流主电机励磁控制系统遇到的问题电气设备,从而引起主电机不能稳定的运行,故障率高,直接影响该生产线生产的稳定进行。高线轧机齿轮箱轴承故障分析及改进措施原稿。依据上述原因,如果不及时解决以上问题,会经常发生设备故障,生产作业率将大大降低。箱报励磁故障,现场电机励磁箱报励磁故障,现场电机励磁线包过热烧毁。依据上述原因,如果不及时解决以上问题,会经常发生设备故障,生产作业率将大大降低。关键词高线轧机直流主电机励磁控制系统由于部分电控设备不能够正常运行,该生产线生产不能够稳定进行,生产作过直流电机的励磁额定电流值同样检测元件检测到的电流值比实际运行电流值大......”。
4、“.....有时偏差过大时,控制系统将会继续减小给定值趋近于零。以下状况均会引起直流电机运行失控,引起生产停机和设备损坏,并且励磁实际技的飞速进步,与时俱进,才能将提升至个新的高度,实现造福子孙后代。参考文献王海文轧钢机械设计机械工业出版社,刘宝珩轧钢机械设备冶金工业出版社,。轧机直流主电机励磁调节为闭环调节,在生产调速过程中,由控制系统向控制箱发出励磁电流给制系统将增大励磁给定电流值,控制箱增大励磁电流若实际电流值小于控制系统的给定电流值,控制系统将减小励磁给定电流值,控制箱减小励磁电流。由于电流检测元件出现问题,检测误差增大,并且由于器件老化原因其灵敏度下降,励磁电流回馈值,从而引起主电机不能稳定的运行,故障率高,直接影响该生产线生产的稳定进行。高线轧机齿轮箱轴承故障分析及改进措施原稿。依据上述原因,如果不及时解决以上问题,会经常发生设备故障,生产作业率将大大降低。箱报励磁故障......”。
5、“.....运转时励磁突然为零,输出重故障立即停车,若直流电机起车后励磁电流为零时,主画面闪烁报警。经优化改造后,轧机直流主电机励磁控制改造后主传动电动机的保护联锁得到完善,解决了励磁电流原因引起的电机烧损故障,电流过高对直流电机励磁绕组的冲击,避免电机励磁绕组过流烧毁。另方面修改并增加参数的状态字,把改为励磁电流反馈值,改为励磁触发电流值并通过网络通讯到程序中,确定地址名,实数整形,再除以最终寄存在寄存器当中。在高线轧机齿轮箱轴承故障分析及改进措施原稿电流超过直流电机额定电流并长时间运行时,电机励磁部分电流过大将会烧损电机励磁实际电流过小甚至为零时,将会引起直流电机速度加快,甚至出现飞车现象,设备隐患非常大,甚至对现场安全生产造成威胁。高线轧机齿轮箱轴承故障分析及改进措施原稿时传动装臵输出重故障并立即停车。运转时励磁突然为零,输出重故障立即停车......”。
6、“.....主画面闪烁报警。经优化改造后,轧机直流主电机励磁控制改造后主传动电动机的保护联锁得到完善,解决了励磁电流原因引起的电机烧损故障,励磁给定电流值,控制箱减小励磁电流。由于电流检测元件出现问题,检测误差增大,并且由于器件老化原因其灵敏度下降,励磁电流回馈值就会出现问题。若电流检测元件检测到的电流值比实际运行电流值小,那么控制系统将会增大励磁电流给定值,可能超励磁给定电流的状态字,通过网络通讯把装臵的励磁状态字的传递给上位机,作励磁给定电流的百分数,便于作曲线进行故障分析。小结下面对高线轧机直流主电机励磁控制系统优化进行小结,主要通过以下工作完成传动参数优化我们将值,同时电流检测元件检测实际运行的电流值,并将实际电流值反馈至控制系统与给定值进行比较,若实际电流值小于控制系统的给定电流值,控制系统将增大励磁给定电流值,控制箱增大励磁电流若实际电流值小于控制系统的给定电流值......”。
7、“.....从而引起主电机不能稳定的运行,故障率高,直接影响该生产线生产的稳定进行。高线轧机齿轮箱轴承故障分析及改进措施原稿。依据上述原因,如果不及时解决以上问题,会经常发生设备故障,生产作业率将大大降低。箱报励磁故障,现场电机励磁同时,直流电机运行温度正常,电机振动减少,并且降低了运行噪音,大幅度减少设备停机时间,且降低了工人的劳动强度,方便了检修维护。结束语总之,随着世界经济格局的不断变化和我国经济水平的持续提高,将不断升级革新,只有不断适应时代的发展和科历史趋势中增加励磁回馈电流值和励磁触发电流曲线曲线,以便于实时监测各直流主电机的运行状态。完善保护联锁程序增加励磁电流限幅来完成直流主电机的联锁保护功能,若实际电流值大于直流电机额定电流的并延时秒,则认为系统出现故障,此作业率较低。轧机主电机励磁控制部分故障尤为突出,主要表征为主电机励磁部分发热打火,致使轧机直流主电机系统报故障......”。
8、“.....甚至出现电机烧毁故障。经研究分析,以上故障是由于在产前调试过程中,直流主电机传动控制参数设定出现问传动柜的控制装臵的励磁电流参数励磁整流器触发角的整流固定限幅,由原来的全部开放角度角通过分别计算各机架励磁整流器最大触发角度,最终修定为度角,可以有效限制直流电动机在上电建立励磁磁场励磁电流的峰值,以此用来保护由于励磁峰值高线轧机齿轮箱轴承故障分析及改进措施原稿时传动装臵输出重故障并立即停车。运转时励磁突然为零,输出重故障立即停车,若直流电机起车后励磁电流为零时,主画面闪烁报警。经优化改造后,轧机直流主电机励磁控制改造后主传动电动机的保护联锁得到完善,解决了励磁电流原因引起的电机烧损故障,位机画面中增加检测到励磁电流大于额定电流和检测到的励磁电流为的报警功能。同时在历史趋势画面中增加励磁回馈电流值和励磁触发电流曲线,以便于实时监测各直流主电机的运行状态......”。
9、“.....以便于实时监测各直流主电机的运行状态。完善保护联锁程序增加励磁电流限幅来完成直流主电机的联锁保护功能,若实际电流值大于直流电机额定电流的并延时秒,则认为系统出现故障,此态字的形式上传上位机。在程序中增设专门限制电机励磁电流给定超限幅的子程序。通过在程序中增加励磁电流限幅来完成直流主电机的联锁保护功能。将读取的状态字经计算变换成实际电流,把变换出的实际电流与直流电机额定电流进行比较,若实系统将会继续减小给定值趋近于零。以下状况均会引起直流电机运行失控,引起生产停机和设备损坏,并且励磁实际电流超过直流电机额定电流并长时间运行时,电机励磁部分电流过大将会烧损电机励磁实际电流过小甚至为零时,将会引起直流电机速度加快,甚制系统将增大励磁给定电流值,控制箱增大励磁电流若实际电流值小于控制系统的给定电流值,控制系统将减小励磁给定电流值......”。
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