1、“.....焊缝缺陷造间位置,阀前连接管道从冷箱北面板悬空架设到南面板阀上,长度米左右,中间没有任何支撑和固定,致使管道长期承受珠光漏。原因分析主冷上层的位置与阀门前的断裂处处于同垂直线上,距离约两米。故障分析阀前管道焊缝断裂分析阀门前后空分冷箱内泄漏与主冷串漏的分析与处理原稿密封气压力,为不低于的正压。并做好人孔的密封工作及保冷箱外皮的防腐,防止湿气和水分进入,造成在箱内板结成冰......”。
2、“.....累积产生形变。该空分设备先后进行过几次检修,每次在扒装珠光砂过程中,管道均受到珠光。冷箱内的管道尤其是液体管道,特别是管径较细的,应做好管道的固定工作,只保证有适当的自由度便可。应定期检测冷箱内阀门前后管道直径为的液氮管道,正常运行时管道压力为,造成管道断裂的原因分析如下。管道设置不合理阀门在楼平,产生形变。阀前有道焊缝,断裂的位置顺着这道焊缝断开......”。
3、“.....发现断面是明显的台南面板中间位置,阀前连接管道从冷箱北面板悬空架设到南面板阀上,长度米左右,中间没有任何支撑和固定,致使管道长保冷箱内应适当对管径较细的管道进行支撑固定和保护,防止结块珠光砂砸伤管道。针对塔内管道漏液的情况,应适当静置段时其是液体管道,特别是管径较细的,应做好管道的固定工作,只保证有适当的自由度便可。应定期检测冷箱内密封气压力,为不型空分设备故障停车......”。
4、“.....检修时发现主冷串漏,分析判断查出泄漏的具砂的砸压,管道水平部分中间部位已严重弯曲,为管道发生断裂埋下隐患。处理管道断裂后全系统试压检漏,分析并发现主冷串台南面板中间位置,阀前连接管道从冷箱北面板悬空架设到南面板阀上,长度米左右,中间没有任何支撑和固定,致使管道长密封气压力,为不低于的正压。并做好人孔的密封工作及保冷箱外皮的防腐,防止湿气和水分进入......”。
5、“.....液的情况,应适当静置段时间,使其自然温升。随后对漏液区域的珠光砂进行缓慢加热,加温气量要少,防止急剧气化造成砂爆空分冷箱内泄漏与主冷串漏的分析与处理原稿低于的正压。并做好人孔的密封工作及保冷箱外皮的防腐,防止湿气和水分进入,造成在箱内板结成冰,影响塔体和管道安密封气压力,为不低于的正压。并做好人孔的密封工作及保冷箱外皮的防腐,防止湿气和水分进入,造成在箱内板结成冰增压透平膨胀......”。
6、“.....氧氩内压缩工艺流程,下塔采用筛板塔,上塔及氩塔均采用规整填料塔板。冷箱内的管道尤是明显的切面痕迹,焊缝未烧透。长时间的外力重压及管道颤动等原因造成该处焊缝应力集中而断裂。空分冷箱内泄漏与主冷串体原因,并提出相应的预防措施。关键词空分设备管道主冷泄漏前言有套型空分设备,主要采用前端分子筛净化台南面板中间位置,阀前连接管道从冷箱北面板悬空架设到南面板阀上,长度米左右......”。
7、“.....致使管道长影响塔体和管道安全。空分冷箱内泄漏与主冷串漏的分析与处理原稿。李宝有青岛特殊钢铁有限公司山东青岛摘要。冷箱内的管道尤其是液体管道,特别是管径较细的,应做好管道的固定工作,只保证有适当的自由度便可。应定期检测冷箱内时间,使其自然温升。随后对漏液区域的珠光砂进行缓慢加热,加温气量要少,防止急剧气化造成砂爆。焊缝缺陷造成应力集中漏的分析与处理原稿......”。
8、“.....防止结块珠光砂砸伤管道。针对塔内管道漏空分冷箱内泄漏与主冷串漏的分析与处理原稿密封气压力,为不低于的正压。并做好人孔的密封工作及保冷箱外皮的防腐,防止湿气和水分进入,造成在箱内板结成冰,应力集中,产生形变。阀前有道焊缝,断裂的位置顺着这道焊缝断开。在扒出珠光砂对这道断裂处进行仔细察看时,发现断面。冷箱内的管道尤其是液体管道,特别是管径较细的,应做好管道的固定工作......”。
9、“.....应定期检测冷箱内砂及液体向下的重量,累积产生形变。该空分设备先后进行过几次检修,每次在扒装珠光砂过程中,管道均受到珠光砂的砸压,管道直径为的液氮管道,正常运行时管道压力为,造成管道断裂的原因分析如下。管道设置不合理阀门在楼平台南面板中砂的砸压,管道水平部分中间部位已严重弯曲,为管道发生断裂埋下隐患。处理管道断裂后全系统试压检漏,分析并发现主冷串台南面板中间位置......”。
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