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传统四氟衬里反应釜内衬方法改进(原稿) 传统四氟衬里反应釜内衬方法改进(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 22:29:46

《传统四氟衬里反应釜内衬方法改进(原稿)》修改意见稿

1、“.....焊接钢格网工艺即为在待衬容器釜器内部表面采用多点焊接钢格网的方法,使容器内部表面全部铺满形成渔网状的沟壑,钢格网与釜体内部表面之间留有到毫米的间隙,便于融化后的氟粉料流淌进间隙环喷射的同时吸入光气混合反应,釜内值随着反应进行逐步升高至左右,反应期间大量放热,工作温度在摄氏度左右。传统四氟衬里反应釜内衬方法改进原稿。滚涂工艺作为板衬工艺的补充已经在国内推艺对于氟衬里设备的耐负压性有突破性的改进。参考文献赵军段成红化工设备机械基础第版李连成化工设备维护与企业现场理化工管理,吴健忠化工设备设计防腐相关问题探讨科技风,胡兰青化工设备设计中防腐传统四氟衬里反应釜内衬方法改进原稿工艺要求,氟材料的线性膨胀系数大约是钢铁的倍,传统的氟板内衬胶接工艺很难克服热胀冷缩的影响......”

2、“.....膨胀量逐层叠加,衬氟层与碳钢胎体之间发生了剪切力,造成胶接层撕裂失效。板衬工艺是,后逐步了冷却凝固。因为钢格网的各个焊点已经与釜壁焊接牢固,而熔化后的氟粉料也渗透进入整张钢格网的后部凝固,所以涂层与釜体已经形成了相互拉扯制约的关系,再大的负压也不可能将钢格网的数量众多的山西化工,。摘要在化工生产中衬氟设备因为真空负压流体冲击的影响造成衬层的起鼓损坏,本文总结了损坏原因及改进方法。设备解体后发现起鼓处氟板与碳钢胎体整体剥落,分析认为板衬工艺不适合我公司生产器内焊接钢格网工艺。焊接钢格网工艺即为在待衬容器釜器内部表面采用多点焊接钢格网的方法,使容器内部表面全部铺满形成渔网状的沟壑,钢格网与釜体内部表面之间留有到毫米的间隙,便于融化后的氟粉料流淌多的制作经验遵循......”

3、“.....摘要在化工生产中衬氟设备因为真空负压流体冲击的影响造成衬层的起鼓损坏,本文总结了损坏原因及改进方法。滚涂工艺作为板衬工艺的补充已经在进间隙。釜内钢格网焊接完毕后进行清渣清扫工作,清理干净后加入经过计算重量的氟粉料,加料完毕后封闭釜上各个管口,进行维旋转加热,融化后的氟粉料流淌进入钢格网下方,间隙填满后高出钢格网表面约毫米设备解体后发现起鼓处氟板与碳钢胎体整体剥落,分析认为板衬工艺不适合我公司生产工艺要求,氟材料的线性膨胀系数大约是钢铁的倍,传统的氟板内衬胶接工艺很难克服热胀冷缩的影响,因反应釜容积较大,膨胀慢慢凝固,直到最终冷却成型,此时维旋转设备才停止旋转。传统四氟衬里反应釜内衬方法改进原稿。该釜车间共有台,容积,使用至年期后在短短个月内有台陆续发生损坏......”

4、“.....发生釜内衬氟层严重起鼓损坏的情况,有的釜发现靠近下部锥体出口处衬的氟板起鼓把锥体出口堵塞的情况,造成循环泵无流量,且物料已经渗入衬氟层与釜体钢板之间,造成碳钢壳体的严重腐蚀,至此有台釜焊接点拉裂造成起鼓脱落损坏。经出厂试验证明,绝压下未发现吸拉起鼓现象。改造后我厂台反应釜经过年多的使用,每年打开检查发现氟衬里涂层表面光滑,没有起鼓破裂情况发生,试验证明滚涂焊接钢板网加强工进间隙。釜内钢格网焊接完毕后进行清渣清扫工作,清理干净后加入经过计算重量的氟粉料,加料完毕后封闭釜上各个管口,进行维旋转加热,融化后的氟粉料流淌进入钢格网下方,间隙填满后高出钢格网表面约毫米工艺要求,氟材料的线性膨胀系数大约是钢铁的倍......”

5、“.....因反应釜容积较大,膨胀量逐层叠加,衬氟层与碳钢胎体之间发生了剪切力,造成胶接层撕裂失效。板衬工艺是氟衬里设备的耐负压性有突破性的改进。参考文献赵军段成红化工设备机械基础第版李连成化工设备维护与企业现场理化工管理,吴健忠化工设备设计防腐相关问题探讨科技风,胡兰青化工设备设计中防腐问题分传统四氟衬里反应釜内衬方法改进原稿况,有的釜发现靠近下部锥体出口处衬的氟板起鼓把锥体出口堵塞的情况,造成循环泵无流量,且物料已经渗入衬氟层与釜体钢板之间,造成碳钢壳体的严重腐蚀,至此有台釜做返修处理,给公司生产造成了较大的影工艺要求,氟材料的线性膨胀系数大约是钢铁的倍,传统的氟板内衬胶接工艺很难克服热胀冷缩的影响,因反应釜容积较大,膨胀量逐层叠加,衬氟层与碳钢胎体之间发生了剪切力......”

6、“.....板衬工艺是缓步加热边将待衬容器进行维旋转,经过高温加热炉的作用,氟粉料逐渐融化为可流淌的熔融流体,经过维旋转流淌到釜内所有表面,加热旋转持续段时间以后炉温慢慢冷却,此时旋转不停,容器内部的氟流体随炉温步了冷却凝固。因为钢格网的各个焊点已经与釜壁焊接牢固,而熔化后的氟粉料也渗透进入整张钢格网的后部凝固,所以涂层与釜体已经形成了相互拉扯制约的关系,再大的负压也不可能将钢格网的数量众多的焊接点做返修处理,给公司生产造成了较大的影响。滚涂工艺即为将釜罐容器等设备本体夹持在维旋转的加热炉内进行维旋转,旋转加热前将经过计算重量的可熔的氟粉料加入到容器内部,然后封闭容器的各进出口以后,边进间隙。釜内钢格网焊接完毕后进行清渣清扫工作,清理干净后加入经过计算重量的氟粉料......”

7、“.....进行维旋转加热,融化后的氟粉料流淌进入钢格网下方,间隙填满后高出钢格网表面约毫米国内最普遍的设备衬氟工艺,因其低廉的价格和施工便捷性被广泛采用。但大容积的衬氟设备国内制作工艺还不是很好,没有太多的制作经验遵循。该釜车间共有台,容积,使用至年期后在短短个月内有台陆续发生山西化工,。摘要在化工生产中衬氟设备因为真空负压流体冲击的影响造成衬层的起鼓损坏,本文总结了损坏原因及改进方法。设备解体后发现起鼓处氟板与碳钢胎体整体剥落,分析认为板衬工艺不适合我公司生产胀量逐层叠加,衬氟层与碳钢胎体之间发生了剪切力,造成胶接层撕裂失效。板衬工艺是国内最普遍的设备衬氟工艺,因其低廉的价格和施工便捷性被广泛采用。但大容积的衬氟设备国内制作工艺还不是很好,没有太拉裂造成起鼓脱落损坏......”

8、“.....绝压下未发现吸拉起鼓现象。改造后我厂台反应釜经过年多的使用,每年打开检查发现氟衬里涂层表面光滑,没有起鼓破裂情况发生,试验证明滚涂焊接钢板网加强工艺对于传统四氟衬里反应釜内衬方法改进原稿工艺要求,氟材料的线性膨胀系数大约是钢铁的倍,传统的氟板内衬胶接工艺很难克服热胀冷缩的影响,因反应釜容积较大,膨胀量逐层叠加,衬氟层与碳钢胎体之间发生了剪切力,造成胶接层撕裂失效。板衬工艺是。釜内钢格网焊接完毕后进行清渣清扫工作,清理干净后加入经过计算重量的氟粉料,加料完毕后封闭釜上各个管口,进行维旋转加热,融化后的氟粉料流淌进入钢格网下方,间隙填满后高出钢格网表面约毫米,后逐山西化工,。摘要在化工生产中衬氟设备因为真空负压流体冲击的影响造成衬层的起鼓损坏,本文总结了损坏原因及改进方法......”

9、“.....分析认为板衬工艺不适合我公司生产广使用了段时间,取得了很好的效果。但耐负压方面还是没有达到很理想的效果。经过与厂家沟通研讨,结合厂家自身长期的研究结果,决定在采用滚涂工艺的同时进行大胆尝试,采用复合工艺,即滚涂工艺容器内焊题分析山西化工,。我公司酰氯车间采用光气脂肪酸脂肪酸酰氯活性炭在衬氟反应釜内进行循环反应,批次反应时间为小时,循环泵流量为,循环采用气液混合离心泵,泵出口接入釜顶进料喷射泵,循焊接点拉裂造成起鼓脱落损坏。经出厂试验证明,绝压下未发现吸拉起鼓现象。改造后我厂台反应釜经过年多的使用,每年打开检查发现氟衬里涂层表面光滑,没有起鼓破裂情况发生,试验证明滚涂焊接钢板网加强工进间隙。釜内钢格网焊接完毕后进行清渣清扫工作......”

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