1、“.....项目主要有绕组连同套管的直流电由于套管载流导管内腔直接与变压器油相通,因此抽真空注油后套管载流导管内部油位将高于油枕油位,套管载流导管内高出油枕的油位差将在套管顶部形成负压区。该型号套管设计时,顶部将军帽盖板下仅装有个轴向密封圈且盖板厚度较薄,而其它套管公司在类似接线端子处采裂导线经羊角形金具接至套管接线柱,通过羊角顶部施加拉力时,以接线柱根部为支点,接线柱受力在杠杆作用下将成倍增加。羊角形金具端部受力按照设计图纸提供的相套管顶部横向水平力分别为和进行计算。采用有限元法对套管顶部接线柱受力进行了仿真分析,所密封隔离,其外形及顶部接线结构如图所示。正常运行情况下,虽然套管高度高于油枕,但由于变压器采用真空注油,因此穿杆腔体内部还是会充满变压器油。套管顶部通过将军帽与载流导管相连,将军帽的下端插入中空的载流导管内并通过表带触指连接......”。
2、“.....将军帽的下端插入中空的载流导管内并通过表带触指连接,上端为接线端子与金具相连将军帽与套管间通过法兰盖板和螺栓连接并将密封圈压紧后实现密封功能。套管运行分析状况按照设计规范要求,出厂设计受力点在套管接线柱承受水平方果合格。绕组直流电阻测试结果显示直流电阻初值差超标,较出厂高,而,偏差均在正常范围内,于是初步判断相高压绕组串联绕组损坏。朱俊德特变电工股份有限公司新疆昌吉摘要本文针对起输变电工程启动调试过程中变压器跳闸故障,阐述了工况分析套管头部结构该套管采用的是穿杆载流结构,穿杆内腔与主变本体油室连通,与外部通过头部导电密封头实现密封隔离,其外形及顶部接线结构如图所示。正常运行情况下,虽然套管高度高于油枕,但由于变压器采用真空注油,因此穿杆腔体内部还是会充满变压器油。套下部取油口靠高压侧取油进行试验。经分析,油中乙炔及总烃含量超标故障后,乙炔含量为......”。
3、“.....乙炔含量为,总烃含量,微水含量正常。油色谱数据比值法分析特征值为,判断故障类型为电弧放电。电气试验现场对主变初值差超标,较出厂高,而,偏差均在正常范围内,于是初步判断相高压绕组串联绕组损坏。绝缘油试验在主变本体下部取油口靠高压侧取油进行试验。经分析,油中乙炔及总烃含量超标故障后,乙炔含量为,总烃含量故障后,乙炔含行了电气诊断性试验,项目主要有绕组连同套管的直流电阻测量绕组连同套管的绝缘电阻测量吸收比或极化指数的测量铁心和夹件对地绝缘电阻测量绕组连同套管的介损和电容量测量频率响应法绕组变形测试。以上试验中,除绕组连同套管的直流电阻测试结果异常外,其它试验结朱俊德特变电工股份有限公司新疆昌吉摘要本文针对起输变电工程启动调试过程中变压器跳闸故障,阐述了故障后变压器试验与解体过程,并结合检查进行理论与仿真分析,提出相应防范措施。电气试验现场对主变进行了电气诊断性试验......”。
4、“.....经载流导管和引线结构后随油路循环进入绕组绝缘。结语综上所述,本次变电站主变相故障的原因是高压套管存在制造和设计缺陷,头部导电密封头密封失效进水。雨水进入套管头部后,通过穿杆内腔进入主变本体,并沿高纸提供的相套管顶部横向水平力分别为和进行计算。采用有限元法对套管顶部接线柱受力进行了仿真分析,所示。接线端子根部所承受的横向水平力分别为和,分别为羊角形金具端部受力的倍倍和倍,超过和考虑裕度后的横向水平方向受力限值。由此可知,在该力故障后变压器试验与解体过程,并结合检查进行理论与仿真分析,提出相应防范措施。套管缺陷导致变压器短路故障分析原稿。套管设计结构及运行工况分析套管头部结构该套管采用的是穿杆载流结构,穿杆内腔与主变本体油室连通,与外部通过头部导电密封头实现行了电气诊断性试验......”。
5、“.....以上试验中,除绕组连同套管的直流电阻测试结果异常外,其它试验结管顶部通过将军帽与载流导管相连,将军帽的下端插入中空的载流导管内并通过表带触指连接,上端为接线端子与金具相连将军帽与套管间通过法兰盖板和螺栓连接并将密封圈压紧后实现密封功能。套管运行分析状况按照设计规范要求,出厂设计受力点在套管接线柱承受水平方轻瓦斯发出报警信号。现场检查发现,主变相本体瓦斯继电器内有气体聚集,本体油色谱分析乙炔含量为,总烃含量相无异常。于是初步判断相主变内部发生电弧放电性故障。套管缺陷导致变压器短路故障分析原稿。套管设计结构及运行套管缺陷导致变压器短路故障分析原稿压引线及引线均压管流到高压线圈,导致高压绕组饼间绝缘击穿故障。参考文献陈安伟,乐全明,张宗益,等变电站智能化改造的关键技术电力系统自动化,王宾,黄磊......”。
6、“.....等智能变电站智能终端设计与测试方案研究电力系统保护与控制,管顶部通过将军帽与载流导管相连,将军帽的下端插入中空的载流导管内并通过表带触指连接,上端为接线端子与金具相连将军帽与套管间通过法兰盖板和螺栓连接并将密封圈压紧后实现密封功能。套管运行分析状况按照设计规范要求,出厂设计受力点在套管接线柱承受水平方区。该型号套管设计时,顶部将军帽盖板下仅装有个轴向密封圈且盖板厚度较薄,而其它套管公司在类似接线端子处采用了道径向密封圈。当将军帽接线柱超裕度受力后接线柱及盖板歪斜变形,易使套管头部盖板密封功能失效在套管顶部负压的作用下,空气及水分沿盖板缝隙吸次变电站主变相故障的原因是高压套管存在制造和设计缺陷,头部导电密封头密封失效进水。雨水进入套管头部后,通过穿杆内腔进入主变本体,并沿高压引线及引线均压管流到高压线圈,导致高压绕组饼间绝缘击穿故障。参考文献陈安伟,乐全明,张宗益......”。
7、“.....头部导电密封头密封失效。图高压套管顶部接线柱受力仿真图套管存在隐患由于套管载流导管内腔直接与变压器油相通,因此抽真空注油后套管载流导管内部油位将高于油枕油位,套管载流导管内高出油枕的油位差将在套管顶部形成负压行了电气诊断性试验,项目主要有绕组连同套管的直流电阻测量绕组连同套管的绝缘电阻测量吸收比或极化指数的测量铁心和夹件对地绝缘电阻测量绕组连同套管的介损和电容量测量频率响应法绕组变形测试。以上试验中,除绕组连同套管的直流电阻测试结果异常外,其它试验结向受力限值为,此外还具有了倍的裕度,设备出厂对整只套管接线柱中点处进行的水平受力试验并通过。双分裂导线经羊角形金具接至套管接线柱,通过羊角顶部施加拉力时,以接线柱根部为支点,接线柱受力在杠杆作用下将成倍增加。羊角形金具端部受力按照设计工况分析套管头部结构该套管采用的是穿杆载流结构,穿杆内腔与主变本体油室连通......”。
8、“.....其外形及顶部接线结构如图所示。正常运行情况下,虽然套管高度高于油枕,但由于变压器采用真空注油,因此穿杆腔体内部还是会充满变压器油。套电阻测量绕组连同套管的绝缘电阻测量吸收比或极化指数的测量铁心和夹件对地绝缘电阻测量绕组连同套管的介损和电容量测量频率响应法绕组变形测试。以上试验中,除绕组连同套管的直流电阻测试结果异常外,其它试验结果合格。绕组直流电阻测试结果显示直流电阻电站智能化改造的关键技术电力系统自动化,王宾,黄磊,曹润彬,等智能变电站智能终端设计与测试方案研究电力系统保护与控制,。事故经过年月日,变电站主变进行第次冲击合闸试验,带电约后,主变相分相差动保护动作跳闸,本体套管缺陷导致变压器短路故障分析原稿管顶部通过将军帽与载流导管相连,将军帽的下端插入中空的载流导管内并通过表带触指连接......”。
9、“.....套管运行分析状况按照设计规范要求,出厂设计受力点在套管接线柱承受水平方用了道径向密封圈。当将军帽接线柱超裕度受力后接线柱及盖板歪斜变形,易使套管头部盖板密封功能失效在套管顶部负压的作用下,空气及水分沿盖板缝隙吸入套管导流杆并沿导流杆内部流入变压器内部,经载流导管和引线结构后随油路循环进入绕组绝缘。结语综上所述,本工况分析套管头部结构该套管采用的是穿杆载流结构,穿杆内腔与主变本体油室连通,与外部通过头部导电密封头实现密封隔离,其外形及顶部接线结构如图所示。正常运行情况下,虽然套管高度高于油枕,但由于变压器采用真空注油,因此穿杆腔体内部还是会充满变压器油。套示。接线端子根部所承受的横向水平力分别为和,分别为羊角形金具端部受力的倍倍和倍,超过和考虑裕度后的横向水平方向受力限值。由此可知,在该力作用下紫铜材料的接线柱及盖板发生变形,头部导电密封头密封失效......”。
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