1、“.....给展开分析处理,针对给水流量指令突变了接近,结合协调控制趋势图见下图,分析锅炉主控给水调节系统逻辑参见本文图各调节过程量信号图协调控制趋势图锅炉负荷指令与实发功率判断未发生突变分析趋势图中上述两模拟量信号图中的给水控制对机组负荷蒸汽压力蒸汽温度均有较大影响,所以给水控制系统的品质直接影响到协调控制系统的品质。给水调节器以锅炉主控信号作为给定值,同时引入主汽压力微分前馈补偿以及参数自适应环节来改善系统的动态特性,调节器输出为给水流量指令,稳定任务。我厂机组协调控制系统完成锅炉主控侧负荷管理给水控制与调节燃料控制与调节等。年月日机组协调工况运行,连续发生两次由于协调控制系统中的给水指令突变,造成汽泵同步器突然开大,燃料指令突变的问题......”。
2、“.....防止压力突变停机后修改逻辑,将主汽压力信号加入阶延迟逻辑并下装到控制器将控制器中压力异常信号置数停机后修改逻辑,将压力异常信号加延时接通回路并下装停机后更换控制器机柜主。给水与燃料恢复后,运行人员重新投入协调工况运行。关键词超临界汽泵同步器协调控制在线试验位置突变引言华能南京电厂机组是前苏联制造的超临界燃煤发电机组,于年月投产发电。年月利用机组大修将分散控制系统的电子部分改为号对应的模拟量压力值,故障现象复现,给水指令突变到可参见锅炉主控给水调节系统逻辑图上图宏命令输出,由此可最终确定由于压力异常造成给水指令突变小机同步器位置突变故障。防范措施执行及效果热控针对上述分析,制定并执行了正常运行及停机组协调工况运行,连续发生两次由于协调控制系统中的给水指令突变,造成汽泵同步器突然开大,燃料指令突变的问题,对发电机组安全稳定经济运行产生了极大影响......”。
3、“.....有效及时的采取了措施之后,彻线试验位置突变引言华能南京电厂机组是前苏联制造的超临界燃煤发电机组,于年月投产发电。年月利用机组大修将分散控制系统的电子部分改为系统。年系统进行了卡件的升级改造。协调控制系统作为系统中重消除了这威胁机组安全运行的隐患。超临界机组汽泵同步器位置突变故障分析与处理原稿。发生两次异常,运行人员均通过手动解列给水汽泵同步器自动,手动关小汽泵同步器,恢复给水定值,实际给水恢复。燃料频控值根据给水指令与实际给水,自动恢复次调频叠加指令未发生突变分析次调频当时未投,次调频叠加指令为零。协调控制给水调节系统结构简介给水控制系统回路超临界压力直流炉的给水控制对机组负荷蒸汽压力蒸汽温度均有较大影响,所以给水控制系统的品质直接影响到协调控制系统的品质。给即赴现场展开分析处理,针对给水流量指令突变了接近,结合协调控制趋势图见下图......”。
4、“.....结合本次故障,要加强对重要信号的趋势监视设计与改造时,此类信号设计应采用软硬回路双设计信号电缆采用可靠屏蔽电缆,屏蔽线单点接地,电缆敷设时与动力电缆分开敷设信号采用取中设计等,确保协调回路正常可靠运行。结合华能南京电系统。年系统进行了卡件的升级改造。协调控制系统作为系统中重要的个子控制系统,是把锅炉与汽轮机在参数检测过程调节联锁保护逻辑控制等各个方面作为个整体进行控制,使锅炉与汽轮机共同承担电网的负荷控制与机前压力消除了这威胁机组安全运行的隐患。超临界机组汽泵同步器位置突变故障分析与处理原稿。发生两次异常,运行人员均通过手动解列给水汽泵同步器自动,手动关小汽泵同步器,恢复给水定值,实际给水恢复。燃料频控值根据给水指令与实际给水,自动恢复后的防范措施正常运行时将锅炉主控中的主汽压力点加入滤波......”。
5、“.....将主汽压力信号加入阶延迟逻辑并下装到控制器将控制器中压力异常信号置数停机后修改逻辑,将压力异常信号加延时接通回路并下装停机后更换控制器机柜主好如下相关安全措施,通过有关置数图中紫色线部分保障协调工况给水输出正常偏差大信号置数为零。给水指令通过置数保持当前值。主蒸汽压力异常信号置数为零。图锅炉主控给水调节系统逻辑图在线试验通过置数模拟主蒸汽压力突变到发压力异常超临界机组汽泵同步器位置突变故障分析与处理原稿号图中的曲线与曲线未变化,假设发生突变而图中未捕捉到,由于负荷指令与实发功率信号在电调汽机主控回路也参与调节控制高调门,而高调门未发生晃动,可判断锅炉负荷指令与实发功率未发生突变。超临界机组汽泵同步器位置突变故障分析与处理原稿后的防范措施正常运行时将锅炉主控中的主汽压力点加入滤波,防止压力突变停机后修改逻辑......”。
6、“.....将压力异常信号加延时接通回路并下装停机后更换控制器机柜主学出版社上海新华控制技术有限公司电站汽轮机数字式电液控制系统作者简介王昕,男,热控专工,工程师,年本科毕业,从事电厂热控专业技术管理工作事件分析与处理锅炉主控给水调节系统各调节过程量分析热控在时分秒第次发生上述异常后接到运行电话,均为,未显示压力变化。即开关量信号发异常,而模拟量信号无异常变化。热控为了对了确认异常原因,通过以下在线试验确认了故障是为主蒸汽压力信号突变造成。图对应的时间由于日立系统的原因,对应的时间时区上比北京时间晚小时图机前压力异常信厂机组小机同步器位置突变故障处理,给及以上容量的机组协调控制系统重要信号如何确保可靠性提供了定经验同时,在确保机组安全运行的前提下,本文着重介绍的如何利用在线试验的手段来分析定性故障原因也值得定的借鉴。参考文献金以慧过程控制清华消除了这威胁机组安全运行的隐患......”。
7、“.....发生两次异常,运行人员均通过手动解列给水汽泵同步器自动,手动关小汽泵同步器,恢复给水定值,实际给水恢复。燃料频控值根据给水指令与实际给水,自动恢复压力输入信号模板。措施执行后至今未发生给水指令突变小机同步器位置突变故障。结束语协调控制系统作为负荷管理给水调节燃料调节及与电液调节系统耦合的重要系统,系统中牵涉到的重要过程量信号遥调信号实发功率主汽压力主给水流量等,要确保其信对应的模拟量压力值,故障现象复现,给水指令突变到可参见锅炉主控给水调节系统逻辑图上图宏命令输出,由此可最终确定由于压力异常造成给水指令突变小机同步器位置突变故障。防范措施执行及效果热控针对上述分析,制定并执行了正常运行及停给水调节器以锅炉主控信号作为给定值,同时引入主汽压力微分前馈补偿以及参数自适应环节来改善系统的动态特性,调节器输出为给水流量指令,作用于汽泵或电泵......”。
8、“.....给水调节系统结构图见图。关键词超临界汽泵同步器协调控制趋势图在线试验由于开关量信号采集周期为,模拟量信号采集周期为,为了确认是由于瞬间主汽压力信号突变,而模拟量信号未捕捉到造成,热控通过在线试验确认异常原因。在线试验安全措施执行年月日下午时许,热控同运行人员仔细沟通好后,做超临界机组汽泵同步器位置突变故障分析与处理原稿后的防范措施正常运行时将锅炉主控中的主汽压力点加入滤波,防止压力突变停机后修改逻辑,将主汽压力信号加入阶延迟逻辑并下装到控制器将控制器中压力异常信号置数停机后修改逻辑,将压力异常信号加延时接通回路并下装停机后更换控制器机柜主曲线与曲线未变化,假设发生突变而图中未捕捉到,由于负荷指令与实发功率信号在电调汽机主控回路也参与调节控制高调门,而高调门未发生晃动,可判断锅炉负荷指令与实发功率未发生突变。但从协调控制图上图曲线分析......”。
9、“.....给水指令突变到可参见锅炉主控给水调节系统逻辑图上图宏命令输出,由此可最终确定由于压力异常造成给水指令突变小机同步器位置突变故障。防范措施执行及效果热控针对上述分析,制定并执行了正常运行及停作用于汽泵或电泵,以满足给水量的需求。给水调节系统结构图见图。次调频叠加指令未发生突变分析次调频当时未投,次调频叠加指令为零。事件分析与处理锅炉主控给水调节系统各调节过程量分析热控在时分秒第次发生上述异常后接到运行电话,立即赴现影响。通过历史数据分析在线试验发现是由于主汽压力信号突变引起。有效及时的采取了措施之后,彻底消除了这威胁机组安全运行的隐患。超临界机组汽泵同步器位置突变故障分析与处理原稿。协调控制给水调节系统结构简介给水控制系统回路超临界压力直流系统。年系统进行了卡件的升级改造。协调控制系统作为系统中重要的个子控制系统......”。
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