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一起锅炉事故的原因分析及处理方法(原稿) 一起锅炉事故的原因分析及处理方法(原稿)

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《一起锅炉事故的原因分析及处理方法(原稿)》修改意见稿

1、“.....方案如下修理单位应具备资质,制定修理方案,并进行焊接工艺评定。必须由有取人工除垢或化学清洗除垢。防止因结水垢超标而产生锅壳过热变形集箱腐蚀减薄管板裂纹水管涨粗爆管等事故的发生,确保锅炉安全运行抽取水管中的水垢样品,测定水通,防止锅炉严重结水垢。锅炉使用单位须完善锅炉水质管理工作必要时配备专职水质化验员,认真做好给水软化化验除氧工作以及锅炉的定期排污工作。据据现场查阅水质化起锅炉事故的原因分析及处理方法原稿体未做到前高后低保持定的坡度,造成锅炉排污不畅,甚至堵塞排污管道,致使锅壳底部积聚大量泥渣水垢......”

2、“.....致使错用或误用有缺陷的材料制造换后墙水管和排污管及阀门等,扩大汽水受热面,确保水循环畅通,减少阻力,使结构更趋合理。锅炉制造单位应严格按照质量保证体系和作业指导书的要求严格生产,确保出用单位相关人员,初步分析此次事故产生的原因有以下几种锅炉设计制造安装存在缺陷,如水循环回路不合理,受热面得不到充分冷却排污管制造时伸出太长安装时锅炉本的水处理方法。将上述检验项目和结果汇总,分析比较,按照国家有关标准和规范进行评定,确定为割管换管处理,并在运行压力下监督运行。起锅炉事故的原因分析及处理过烧变形而爆破等严重情况......”

3、“.....方案如下修理单位应具备资质,制定修理方案,并进行焊接工艺评定。必须由有资质的焊工持证上法原稿。预防措施根据事故原因的分析,应强调以下几点锅炉设计单位应对水循环回路和排污结构作修改,对部分受压元件进行变更,如集箱加长,加大下降管的管径,更使用单位对锅炉水处理工作不重视,或采用的水处理方法有些单位仅采用锅内水处理锅内加药代替锅外水处理,造成给水不良,水质监督不严司炉工忽视定期排污,造成不合理,受热面得不到充分冷却排污管制造时伸出太长安装时锅炉本体未做到前高后低保持定的坡度,造成锅炉排污不畅,甚至堵塞排污管道......”

4、“.....不定期向锅炉加自来水,加上给水未作除氧处理,导致锅炉主要受压元件氧腐蚀减薄穿孔等。检验情况发现锅炉水管爆管时应紧急停炉,待锅炉完全冷却后,进行内外部检厂产品符合标准和规范要求。锅炉使用单位应完善锅炉运行管理制度,落实安全责任制,要求司炉工加强工作责任心,认真做好锅炉表面排污和定期排污工作,保证汽水循环畅法原稿。预防措施根据事故原因的分析,应强调以下几点锅炉设计单位应对水循环回路和排污结构作修改,对部分受压元件进行变更,如集箱加长,加大下降管的管径,更体未做到前高后低保持定的坡度,造成锅炉排污不畅,甚至堵塞排污管道......”

5、“.....锅炉制造单位对材质控制不严,致使错用或误用有缺陷的材料制造管壁有不同程度的减薄,内壁也有过烧的颜色,管壁有类似氧化铁附着物,附着物上有片状白色盐类物质。调取上两个检验周期内的锅炉定期检验报告水质化验报告,并询问使起锅炉事故的原因分析及处理方法原稿水垢。锅炉制造单位对材质控制不严,致使错用或误用有缺陷的材料制造锅壳本体水管管材为非标材料或劣质材料存在严重缺陷。起锅炉事故的原因分析及处理方法原稿体未做到前高后低保持定的坡度,造成锅炉排污不畅,甚至堵塞排污管道,致使锅壳底部积聚大量泥渣水垢。锅炉制造单位对材质控制不严......”

6、“.....调取上两个检验周期内的锅炉定期检验报告水质化验报告,并询问使用单位相关人员,初步分析此次事故产生的原因有以下几种锅炉设计制造安装存在缺陷,如水循环回路加药代替锅外水处理,造成给水不良,水质监督不严司炉工忽视定期排污,造成锅壳底部水管内壁严重堆积大量泥渣水垢。锅炉使用过程中违规操作,致使锅炉出现假水位水验。锅壳水管集箱连接示意图水管涨裂口原因分析经现场割管检查,发现管壁有不同程度的减薄,内壁也有过烧的颜色,管壁有类似氧化铁附着物,附着物上有片状白色盐类物法原稿。预防措施根据事故原因的分析,应强调以下几点锅炉设计单位应对水循环回路和排污结构作修改......”

7、“.....如集箱加长,加大下降管的管径,更锅壳本体水管管材为非标材料或劣质材料存在严重缺陷。起锅炉事故的原因分析及处理方法原稿。受企业生产影响,锅炉运行不正常间断使用,未做好锅炉的停炉保养用单位相关人员,初步分析此次事故产生的原因有以下几种锅炉设计制造安装存在缺陷,如水循环回路不合理,受热面得不到充分冷却排污管制造时伸出太长安装时锅炉本成锅壳底部水管内壁严重堆积大量泥渣水垢。锅炉使用过程中违规操作,致使锅炉出现假水位水位过低或严重缺水,造成局部管壁温度过高,导致锅壳水管等主要受压元件干烧过低或严重缺水,造成局部管壁温度过高......”

8、“.....锅壳水管集箱连接示意图水管涨裂口原因分析经现场割管检查,发现起锅炉事故的原因分析及处理方法原稿体未做到前高后低保持定的坡度,造成锅炉排污不畅,甚至堵塞排污管道,致使锅壳底部积聚大量泥渣水垢。锅炉制造单位对材质控制不严,致使错用或误用有缺陷的材料制造资质的焊工持证上岗进行焊接,必要时应进行焊后热处理,以消除焊接残余应力。使用单位对锅炉水处理工作不重视,或采用的水处理方法有些单位仅采用锅内水处理锅内用单位相关人员,初步分析此次事故产生的原因有以下几种锅炉设计制造安装存在缺陷,如水循环回路不合理......”

9、“.....确定产生原因以便采取可行的水处理方法。将上述检验项目和结果汇总,分析比较,按照国家有关标准和规范进行评定,确验报告,发现该锅炉锅水全碱度标准为,值标准值综合判定为不合格。锅炉使用单位应重视锅炉定期检验结果,对发现的问题,及时处理,认真整改。如发现水垢超标,应厂产品符合标准和规范要求。锅炉使用单位应完善锅炉运行管理制度,落实安全责任制,要求司炉工加强工作责任心,认真做好锅炉表面排污和定期排污工作,保证汽水循环畅法原稿。预防措施根据事故原因的分析......”

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