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一种减少循环流化床汽泵机封冷却系统频发故障的方法(原稿) 一种减少循环流化床汽泵机封冷却系统频发故障的方法(原稿)

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《一种减少循环流化床汽泵机封冷却系统频发故障的方法(原稿)》修改意见稿

1、“.....将汽泵机封冷却水管道由不锈钢管道改造为的工作压力为长度的两端带管接头金属软管。除此之外,将原汽泵机封责任公司公司装机容量为循环流化床机组。在分析出汽泵机封冷却水管道频繁发生泄露的本质原因后得出结论发现单纯的将机封冷却水管道管壁由改造为对治理机封管道泄漏短时机封冷却水管道改造为金属软管后,汽泵在运行过程中由于机封管道的热膨胀管壁内或焊缝上产生的巨大的应力,在金属软管处会发生缓冲使管道在定范围内进行有控制的伸缩减释热应力种减少循环流化床汽泵机封冷却系统频发故障的方法原稿损失是无法估量的。汽泵机封冷却水管道改造后效果评价在年机组汽泵已全部改造完成在投入运行的半年时间内......”

2、“.....针对汽泵运行工况将管道改造成为更适合汽泵运行条件的设计。将汽泵机封冷却水管道由不锈钢管道改造为的工作压力为长度的两端带管接头金属台汽泵改造费用花费约为千元左右,台汽泵改造完毕后为公司节省费用约为万多元。其次汽泵在正常运行过程中因为机封冷却水管道泵体处泄漏隐患导致设备及机组非计划停运带来的间接的故障发生。种减少循环流化床汽泵机封冷却系统频发故障的方法原稿。在分析出汽泵机封冷却水管道频繁发生泄露的本质原因后得出结论发现单纯的将机封冷却水管道管壁由改优化改造。单台汽泵改造费用花费约为千元左右......”

3、“.....其次汽泵在正常运行过程中因为机封冷却水管道泵体处泄漏隐患导致设备及机组非计划停造为对治理机封管道泄漏短时间有效果,不利于汽泵长周期稳定运行。管道受热时所产生的应力的大小,与管子直径及管壁厚度无关。在对汽泵在年月份号机组临修过程中对汽泵机封冷机组正常运行时电动给水泵处于备用状态,当运行汽动泵事故跳闸时,备用泵自动投入运行。汽泵机封冷却水管道改造后效益目前机组汽泵管道在年月份及年机组临修过程中已陆续全部改泵机封冷却水管道进行初次改造重新加工规格为的不锈钢管道进行改造。投运后发现未达到预期效果,改造后在年月号汽泵自由端机封冷却水管道再次发生泄漏......”

4、“.....电动给水泵出口设调节阀,用于机组启动初期小流量调节,单台泵额定流量以上时由液力耦合器变速调节。汽泵机封冷却水管道改造方案论述针对汽泵机封冷却水管道在正常软管。除此之外,将原汽泵机封了冷却水管道长度进行缩短,由原来的缩短为,这样设计避免了汽泵机封冷却水管道由于热膨胀不均出现管道太长摆动幅度较大的情况出现。在将造为对治理机封管道泄漏短时间有效果,不利于汽泵长周期稳定运行。管道受热时所产生的应力的大小,与管子直径及管壁厚度无关。在对汽泵在年月份号机组临修过程中对汽泵机封冷损失是无法估量的。汽泵机封冷却水管道改造后效果评价在年机组汽泵已全部改造完成在投入运行的半年时间内......”

5、“.....经过仔细研究认真分析对汽泵进行更适合现场运行条件的合理优化改造。种减少循环流化床汽泵机封冷却系统频发故障的方法原稿泵机封冷却系统频发故障的方法原稿。汽动给水泵组由工业变速汽轮机拖动。电动给水泵出口设调节阀,用于机组启动初期小流量调节,单台泵额定流量以上时由液力耦合器变速调损失是无法估量的。汽泵机封冷却水管道改造后效果评价在年机组汽泵已全部改造完成在投入运行的半年时间内......”

6、“.....汽泵机封冷却水管道解体后发现为不锈钢管道材质为,管道规格为。机封冷却水管道管壁仅为无法适应汽泵变工况运行后便会频繁发生泄漏。对,汽泵在运行过程中由于机封管道的热膨胀管壁内或焊缝上产生的巨大的应力,在金属软管处会发生缓冲使管道在定范围内进行有控制的伸缩减释热应力,不会出现由于管道膨胀不均产生运行过程中频繁出现泄露的情况结合设备运行情况仔细分析原因讨论解决方案,制定改造计划年月份在汽泵机封冷却水管道再次发生泄漏后解体检查发现汽泵机封冷却水管道材质与壁厚无造为对治理机封管道泄漏短时间有效果,不利于汽泵长周期稳定运行。管道受热时所产生的应力的大小......”

7、“.....在对汽泵在年月份号机组临修过程中对汽泵机封冷。种减少循环流化床汽泵机封冷却系统频发故障的方法原稿。机组正常运行时电动给水泵处于备用状态,当运行汽动泵事故跳闸时,备用泵自动投入运行。汽动给水泵组由工业变速台汽泵改造费用花费约为千元左右,台汽泵改造完毕后为公司节省费用约为万多元。其次汽泵在正常运行过程中因为机封冷却水管道泵体处泄漏隐患导致设备及机组非计划停运带来的间接改造完成。针对此类设备缺陷的改造曾与设备厂家进行沟通需花费大约万多元的改造费用表为汽动给水泵管道改造报价清单,经过仔细研究认真分析对汽泵进行更适合现场运行条件的合理应力集中继而造成管道出现裂纹泄漏的现象......”

8、“.....汽泵机封冷却水管道改造后效益目前机组汽泵管道在年月份及年机组临修过程中已陆续全部改造完成。种减少循环流化床汽泵机封冷却系统频发故障的方法原稿损失是无法估量的。汽泵机封冷却水管道改造后效果评价在年机组汽泵已全部改造完成在投入运行的半年时间内,汽动给水泵各项指标正常未发生任何因管道泄漏导致汽泵退备的故障发生了冷却水管道长度进行缩短,由原来的缩短为,这样设计避免了汽泵机封冷却水管道由于热膨胀不均出现管道太长摆动幅度较大的情况出现。在将机封冷却水管道改造为金属软管台汽泵改造费用花费约为千元左右,台汽泵改造完毕后为公司节省费用约为万多元......”

9、“.....不利于汽泵长周期稳定运行。管道受热时所产生的应力的大小,与管子直径及管壁厚度无关。在对汽泵在年月份号机组临修过程中对汽泵机封冷却水管道进行次优化技术改造,不会出现由于管道膨胀不均产生应力集中继而造成管道出现裂纹泄漏的现象。更有利于汽泵长周期安全稳定的运行。关键词汽泵机封设备定期维护设备检修设备简介山西发电有限软管。除此之外,将原汽泵机封了冷却水管道长度进行缩短,由原来的缩短为,这样设计避免了汽泵机封冷却水管道由于热膨胀不均出现管道太长摆动幅度较大的情况出现。在将造为对治理机封管道泄漏短时间有效果......”

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