1、“.....拆除主变高压侧至跳线,用兆欧表在接线端对断路器本体内部进行绝缘测量正常,检查断路器操作机构正常,检查气体压力正常。年月日时分秒,电站后台线的设备选型时,未充分考虑可能因内部受潮而引起放电的现象发生,在技术方案中未提出对箱体进行开孔处理通风百叶窗,形成空气对流。故障后检查情况号主变本体检查情况将号主变转为检修状态,对号主变瓦斯继电器进行检,使箱体内外部空气形成对流,降低箱体内部空气湿度及温度,避免箱体内部形成凝露。低压侧电流回路以及极性进行了核查,回路正确,极性满足差动保护要求。光伏电站千伏主变共箱母线受潮跳闸分析报告原稿。号光伏电站千伏主变共箱母线受潮跳闸分析报告原稿荷较低,箱体内温度降低,水蒸汽形成冷凝水分布于母排绝缘子箱体壁上......”。
2、“.....当月日天气转晴,电站送出负荷较高时,箱体内母排对箱体放电,相母排直接击穿,形成接地短路故障及相间短路故障,当较大,容易产生水蒸汽并形成凝露,造成箱体内母排相间及对地空气间隙减小,从而引起短路或接地故障。关键词跳闸故障短路保护处理措施事件简况光伏电站装机容量,分为个光伏发电单元,每个发电单元装水。箱体连接处使用橡胶密封条并用螺栓压紧,无法做到全密封,由于近期连续降雨,空气湿度较大,潮湿空气进入箱体后遇内部高温形成水蒸汽,减小空气放电间隙,导致部分绝缘子发生闪络现象,由于光伏电站夜间不发电,负共箱母线受潮跳闸分析报告原稿。,在箱体底部开通风孔,并在通风孔底部安装排风风机,定期启动,使箱体内外部空气形成对流,降低箱体内部空气湿度及温度,避免箱体内部形成凝露......”。
3、“.....检查断路器操作机构正常,检查气体压力正常。号主变进行直流电阻试验介损试验耐压试验及绝缘测量均合格绝缘子更换完成后,对共箱母线进行耐压试验及绝缘测量均合格,并出具试验报告。管理及防范措施在电,回路正确,极性满足差动保护要求。摘要光伏电站所处位臵为高原地区,海拔米之间,空气湿度大,昼夜温差大,电站主变共箱母线的选型存在问题,由于自然环境及光伏电站特殊运行方式的因素,共箱母线箱体内外温差故障后检查情况号主变本体检查情况将号主变转为检修状态,对号主变瓦斯继电器进行检查未发现气体排出,对主变高低压侧接线柱处进行检查无放电痕迹,对主变压器油进行查看油色油位正常,呼吸器硅胶颜色正常,对主变非电作,个方阵逆变器脱网。经现场检查号主变保护装臵......”。
4、“.....差动速断电流定值,年动电流,当差流达到主变差动保护定值,主变差动保护动作,保护正确动作跳开号主变侧断路器侧断路器。现场整改处理措施号主变侧断路器侧断路器发生跳闸后,公司主管生产副总经理带领生产技术部的相关人员,赶机容量约,每个发电单元建逆变单元及箱式变压器,通过回集电线路汇总至升压站母线,经主变升压至后以回路线路送至电网侧。,在箱体底部开通风孔,并在通风孔底部安装排风风机,定期启动,回路正确,极性满足差动保护要求。摘要光伏电站所处位臵为高原地区,海拔米之间,空气湿度大,昼夜温差大,电站主变共箱母线的选型存在问题,由于自然环境及光伏电站特殊运行方式的因素,共箱母线箱体内外温差荷较低,箱体内温度降低......”。
5、“.....降低了箱体内绝缘强度,当月日天气转晴,电站送出负荷较高时,箱体内母排对箱体放电,相母排直接击穿,形成接地短路故障及相间短路故障,当序电压,故障录波装臵故障分析报告为相接地故障。光伏电站千伏主变共箱母线受潮跳闸分析报告原稿。故障分析电站室断路器出线处至号主变低压侧接线柱处安装共箱母线箱体,防护等级为,防灰尘防光伏电站千伏主变共箱母线受潮跳闸分析报告原稿月日时分秒毫秒报号主变差动保护比率差动相动作,号主变侧断路器侧断路器跳闸。查看故障录波装臵保护动作前母线相电压突降,相电压升高,出现零序电压,故障录波装臵故障分析报告为相接地故荷较低,箱体内温度降低,水蒸汽形成冷凝水分布于母排绝缘子箱体壁上,降低了箱体内绝缘强度,当月日天气转晴,电站送出负荷较高时,箱体内母排对箱体放电,相母排直接击穿......”。
6、“.....当变高压侧断路跳闸。年月日时分秒毫秒,电站后台系统报号主变断路器合闸位臵信号复归,号主变低压侧断路跳闸。号主变侧断路器侧断路器跳闸后,母线电压降低为零,个光伏方阵逆变器交流接触器分闸动压降低为零,个光伏方阵逆变器交流接触器分闸动作,个方阵逆变器脱网。经现场检查号主变保护装臵,年月日时分秒毫秒报号主变差动保护启动差动保护启动定值年月日时分秒毫秒报差动保护速断相动作相差动电流到现场指导现场运行人员分析和处理故障,同时立即联系共箱母线厂家专业人员及技术监督服务单位专业人员尽快赶到现场分析故障原因及处理措施。年月日时分秒,电站后台系统报号主变断路器合闸位臵信号复归,号主,回路正确,极性满足差动保护要求。摘要光伏电站所处位臵为高原地区,海拔米之间,空气湿度大,昼夜温差大......”。
7、“.....由于自然环境及光伏电站特殊运行方式的因素,共箱母线箱体内外温差主变低压侧共箱母线箱体内母排发生接地后,主变低压侧产生零序电流系统属接地系统,由于系统属中性点不接地系统,产生的故障电流从故障点流向主变高压侧及低压侧,从而产生差流相差动电流相差动电流相差水。箱体连接处使用橡胶密封条并用螺栓压紧,无法做到全密封,由于近期连续降雨,空气湿度较大,潮湿空气进入箱体后遇内部高温形成水蒸汽,减小空气放电间隙,导致部分绝缘子发生闪络现象,由于光伏电站夜间不发电,负电量保护装臵主变高后备保护装臵低后备保护装臵进行检查无异常报警信息。号主变侧断路器间隔检查情况断开号主变侧断路器后,拆除主变高压侧至跳线,用兆欧表在接线端对断路器本体内部进行绝缘测相差动电流相差动电流......”。
8、“.....年月日时分秒毫秒报号主变差动保护比率差动相动作,号主变侧断路器侧断路器跳闸。查看故障录波装臵保护动作前母线相电压突降,相电压升高,出现零光伏电站千伏主变共箱母线受潮跳闸分析报告原稿荷较低,箱体内温度降低,水蒸汽形成冷凝水分布于母排绝缘子箱体壁上,降低了箱体内绝缘强度,当月日天气转晴,电站送出负荷较高时,箱体内母排对箱体放电,相母排直接击穿,形成接地短路故障及相间短路故障,当系统报号主变断路器合闸位臵信号复归,号主变高压侧断路跳闸。年月日时分秒毫秒,电站后台系统报号主变断路器合闸位臵信号复归,号主变低压侧断路跳闸。号主变侧断路器侧断路器跳闸后,母线电水。箱体连接处使用橡胶密封条并用螺栓压紧,无法做到全密封,由于近期连续降雨,空气湿度较大,潮湿空气进入箱体后遇内部高温形成水蒸汽......”。
9、“.....导致部分绝缘子发生闪络现象,由于光伏电站夜间不发电,负查未发现气体排出,对主变高低压侧接线柱处进行检查无放电痕迹,对主变压器油进行查看油色油位正常,呼吸器硅胶颜色正常,对主变非电量保护装臵主变高后备保护装臵低后备保护装臵进行检查无异常报警信息。号主变侧主变进行直流电阻试验介损试验耐压试验及绝缘测量均合格绝缘子更换完成后,对共箱母线进行耐压试验及绝缘测量均合格,并出具试验报告。管理及防范措施在电站建设期间,未充分考虑本地气候条件,设计单位在针对共箱母机容量约,每个发电单元建逆变单元及箱式变压器,通过回集电线路汇总至升压站母线,经主变升压至后以回路线路送至电网侧。,在箱体底部开通风孔,并在通风孔底部安装排风风机,定期启动,回路正确,极性满足差动保护要求。摘要光伏电站所处位臵为高原地区......”。
1、手机端页面文档仅支持阅读 15 页,超过 15 页的文档需使用电脑才能全文阅读。
2、下载的内容跟在线预览是一致的,下载后除PDF外均可任意编辑、修改。
3、所有文档均不包含其他附件,文中所提的附件、附录,在线看不到的下载也不会有。