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GIS设备微水超标的原因及控制措施李兆飞(原稿) GIS设备微水超标的原因及控制措施李兆飞(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 21:50:03

《GIS设备微水超标的原因及控制措施李兆飞(原稿)》修改意见稿

1、“.....设备安装完毕充气后,应进行气体微水量测量,设备通电后每个月测量次,直至稳定后,以后每至年检测次微水量,对于微水量超过管理标准的应进行干燥处理。通过以上个环节的严格管理,可以控制断路器气高效吸附剂,使用前进行活化处理,安装时尽量缩短暴露于大气中的时间,减少吸附剂自身带入的水分。控制充气的操作关。应在晴朗干燥天气进行充气,并严格按照有关规程和检修工艺操作要求进行操作。充气的管子必须用聚氟乙气体。当气体中含有水分时,出现的氟硫化合物会与水反应生成腐蚀性很强的氢氟酸硫酸和其他毒性很强的化学物质等,危及维护人员的生命安全,对断路器的绝缘材料或金属材料造成腐蚀,使绝缘劣化,甚至发生设备爆炸。湿度严设备微水超标的原因及控制措施李兆飞原稿求进行操作......”

2、“.....从历年微水测试情况分析,台山电厂间隔气室微水超标的主要原因为绝缘件带入的水分和厂家在装配前对操作关。应在晴朗干燥天气进行充气,并严格按照有关规程和检修工艺操作要求进行操作。充气的管子必须用聚氟乙烯管,管子内部干燥,无油无灰尘,充气前用新的气体进行冲洗。气体微水超标的危害性常态下,气体气体新气的水分不合格。造成新气不合格的原因,是制气厂对新气检测不严格,是运输过程中和存放环境不符合要求,是存储时间过长。断路器充入气体时带进水分。断路器充气时,工作人员不按有关规程和检修工艺操作要围内。目前设备运行良好,但气室的微水含量的变化需要我们继续观察探讨和分析。参考文献氟化硫电气设备中气体管理和检测导则北京中国电力出版社,罗学琛,气体绝缘全封闭组合电器......”

3、“.....加强运行中气体微水量的监视测量关。设备安装完毕充气后,应进行气体微水量测量,设备通电后每个月测量次,直至稳定后,以后每至年检测次微水量,对于微水量超过管理标准的应进行干燥处理。通过以上力出版社,工业氟化硫。设备微水超标的原因及控制措施李兆飞原稿。控制吸附剂的质量关。采用高效吸附剂,使用前进行活化处理,安装时尽量缩短暴露于大气中的时间,减少吸附剂自身带入的水分。控制充气的绝缘件带入的水分。厂家在装配前对绝缘未作干燥处理或干燥处理不合格。断路器在解体检修时,绝缘件暴露在空气中的时间过长而受潮。吸附剂带入的水分。吸附剂对气体中水分和各种主要的分解物都具有较好的吸附能力,如设备微水超标的原因及控制措施李兆飞原稿。气体微水超标的原因分析气体微水超标的原因,主要有以下个方面气体新气的水分不合格......”

4、“.....是制气厂对新气检测不严格,是运输过程中和存放环气体微水超标的原因,采取相应的预防控制措施,减少气体中的水分,可以保证和提高断路器的安全运行可靠性。如何降低运行中断路器的气体含水量,可采取如下措施控制新气质量关。根据安规的规定,新气应具无色无味,有良好的绝缘性能和灭弧性能,旦大气中的水分浸入或固体介质表面受潮,则电气强度会显著下降。纯净气体,在运行中,受电弧放电或高温后,会分解成单体的氟硫和氟硫化合物,电弧消失后会又化合成稳定的力出版社,工业氟化硫。设备微水超标的原因及控制措施李兆飞原稿。控制吸附剂的质量关。采用高效吸附剂,使用前进行活化处理,安装时尽量缩短暴露于大气中的时间,减少吸附剂自身带入的水分。控制充气的求进行操作......”

5、“.....从历年微水测试情况分析,台山电厂间隔气室微水超标的主要原因为绝缘件带入的水分和厂家在装配前对主要的分解物都具有较好的吸附能力,如果吸附剂活化处理时间短,没有彻底干燥,安装时暴露在空气中时间过长而受潮,吸附剂可能带入数量可观的水分。气体微水超标的原因分析气体微水超标的原因,主要有以下个方面设备微水超标的原因及控制措施李兆飞原稿境不符合要求,是存储时间过长。断路器充入气体时带进水分。断路器充气时,工作人员不按有关规程和检修工艺操作要求进行操作,如充气时气瓶未倒立放臵管路接口不干燥或装配时暴露在空气中的时间过长工等导致水分带求进行操作,如充气时气瓶未倒立放臵管路接口不干燥或装配时暴露在空气中的时间过长工等导致水分带进。从历年微水测试情况分析......”

6、“.....未经检验合格的新气气瓶和已检验合格的气体气瓶应分别存放,以免误用。为了保证气体新气的质量和纯度,充入断路器之前进行微水测试,并要符合我国的气体新气的质量标准。室的微水含量的变化需要我们继续观察探讨和分析。参考文献氟化硫电气设备中气体管理和检测导则北京中国电力出版社,罗学琛,气体绝缘全封闭组合电器,中国电力出版社,工业氟化硫。设备微水有厂家名称装灌日期批号及质量检验单。新气到货后应按有关规定进行复核检验,合格后方可使用。存放半年以上的新气,使用前要检验其微水量和空气,符合标准后方准使用。气瓶放臵在阴凉干燥通风良好地方,防潮防晒,并力出版社,工业氟化硫。设备微水超标的原因及控制措施李兆飞原稿。控制吸附剂的质量关......”

7、“.....使用前进行活化处理,安装时尽量缩短暴露于大气中的时间,减少吸附剂自身带入的水分。控制充气的绝缘未作干燥处理或干燥处理不合格。气体含水量的控制措施运行中的断路器,对于气体的微水量要求相当严格,因为它直接影响断路器的安全运行,要完全清除断路器内气体的水分是不可能的,但是掌握气体新气的水分不合格。造成新气不合格的原因,是制气厂对新气检测不严格,是运输过程中和存放环境不符合要求,是存储时间过长。断路器充入气体时带进水分。断路器充气时,工作人员不按有关规程和检修工艺操作要如果吸附剂活化处理时间短,没有彻底干燥,安装时暴露在空气中时间过长而受潮,吸附剂可能带入数量可观的水分。加强运行中气体检漏关。断路器在运行中,当发现压力表在同温度下前后两次读数的差值达到时应全面检漏......”

8、“.....绝缘件带入的水分。厂家在装配前对绝缘未作干燥处理或干燥处理不合格。断路器在解体检修时,绝缘件暴露在空气中的时间过长而受潮。吸附剂带入的水分。吸附剂对气体中水分和各种设备微水超标的原因及控制措施李兆飞原稿求进行操作,如充气时气瓶未倒立放臵管路接口不干燥或装配时暴露在空气中的时间过长工等导致水分带进。从历年微水测试情况分析,台山电厂间隔气室微水超标的主要原因为绝缘件带入的水分和厂家在装配前对体的微水量。根据以上分析和控制措施的严格实施,年月下旬对台山电厂号主变进线相气室进行了气体和吸附剂的更换,更换后气体的微水含量均在运行标准范围内。目前设备运行良好,但气气体新气的水分不合格。造成新气不合格的原因,是制气厂对新气检测不严格,是运输过程中和存放环境不符合要求,是存储时间过长......”

9、“.....断路器充气时,工作人员不按有关规程和检修工艺操作要烯管,管子内部干燥,无油无灰尘,充气前用新的气体进行冲洗。加强运行中气体检漏关。断路器在运行中,当发现压力表在同温度下前后两次读数的差值达到时应全面检漏,找出漏点。加强运行中气体微水量的监视测重超标时,会引起盘式绝缘子结露,从而造成绝缘子表面闪络事故。湿度超标还会降低气体的绝缘强度。台山电厂微水超标情况台山电厂是瑞士公司生产全套室内配电装臵。控制吸附剂的质量关。采用无色无味,有良好的绝缘性能和灭弧性能,旦大气中的水分浸入或固体介质表面受潮,则电气强度会显著下降。纯净气体,在运行中,受电弧放电或高温后,会分解成单体的氟硫和氟硫化合物,电弧消失后会又化合成稳定的力出版社,工业氟化硫。设备微水超标的原因及控制措施李兆飞原稿......”

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