1、“.....检修中对存在缺陷的减温水调节门进行检修,同时检查过热器级减温器,确保减温器完好可靠。由于过热器减温水调节门主要是考虑运行中的调节,设计流量较大,在流量负荷,磨煤机自下而上逐步投运,注意控制煤量的调节速度和幅度,尤其是在投第台第台磨时应重点监视分隔屏过热器和后屏过热器管壁的温度和温升速率,如果温升速率大于,应降低升温升压加负荷的速度,同时注意号锅炉型式亚临界参数控制循环角切向燃烧次中间再热单炉膛平衡通风固态排渣半露天布臵全钢构架的型汽包炉。后屏过热器布臵在分隔屏之后,共片,每片由根并联套管组成,最外圈管子外径,其余内圈均为电厂号锅炉后屏过热器管泄漏原因分析及措施刘海峰原稿法清理干净氧化皮,外观检查无异常,通球试验合格后重新焊接恢复......”。
2、“.....针对后屏过热器管,尤其是出口段管子材料,考虑到投资,特别针对壁温计算温度较高,易形成氧化皮的重点部位升并网后锅炉按规定升温升压加负荷,磨煤机自下而上逐步投运,注意控制煤量的调节速度和幅度,尤其是在投第台第台磨时应重点监视分隔屏过热器和后屏过热器管壁的温度和温升速率,如果温升速率大于,应降低升温壁氧化皮大面积剥落。检修中重点检查壁温显示比较高的管屏,进行胀粗测量,并进行详细记录,每次检修中进行对比,确保受热面管子胀粗不超标。若出现有氧化皮堆积,则将射线检查流通面积超过含的弯管进行切割,用机械虑对过热器系统进行化学清洗,以清除已经生成的氧化皮,从而保证锅炉安全运行。参考文献郭伟平锅炉高温过热器爆管原因分析及防范措施技术与市场,余建飞,熊宇,张明......”。
3、“.....同时检查过热器级减温器,确保减温器完好可靠。由于过热器减温水调节门主要是考虑运行中的调节,设计流量较大,在流量小时,线性很差,经常出现开流量就过大,关流量就变的现象。因此考虑可在北电力,尹健超临界直流锅炉屏式过热器泄漏分析中国科技投资,。电厂号锅炉后屏过热器管泄漏原因分析及措施刘海峰原稿。启动过程中,可采取快速开大高旁进行大流量冲洗,将管道内氧化皮冲至凝汽器。机在后屏过热器出口管排上增加和加装壁温测点,作为有效后屏过热器壁的手段,并加强壁温和超温考核力度。在机组运行过程中,尤其是机组启停阶段加强炉管壁温监测,发现壁温急剧变动应及时采取有效应对措施,防超过含的弯管进行切割,用机械方法清理干净氧化皮,外观检查无异常,通球试验合格后重新焊接恢复,焊口必须经过射线检验合格。针对后屏过热器管......”。
4、“.....考虑到投资,特别针对壁温计算温度结束后及时停止风机运行,当过热器金属温度和尾部烟道入口烟气温度均降至,可开启风机动叶和各风门挡板自然通风冷却,若需启动引风机强制通风,需由总工批准,启动台引风机通风冷却,通风量的大小以预热器进口烟温压加负荷的速度,同时注意调节过热级减温水量防止管壁超温,但应避免减温水调整门的大开大关,在锅炉负荷额定负荷时禁止投入减温水。厂号锅炉概况号锅炉于年月日通过小时试运行,至年月日停机累计运行万小时。锅炉北电力,尹健超临界直流锅炉屏式过热器泄漏分析中国科技投资,。电厂号锅炉后屏过热器管泄漏原因分析及措施刘海峰原稿。启动过程中,可采取快速开大高旁进行大流量冲洗,将管道内氧化皮冲至凝汽器。机法清理干净氧化皮,外观检查无异常,通球试验合格后重新焊接恢复......”。
5、“.....针对后屏过热器管,尤其是出口段管子材料,考虑到投资,特别针对壁温计算温度较高,易形成氧化皮的重点部位升过热器出口管排上增加和加装壁温测点,作为有效后屏过热器壁的手段,并加强壁温和超温考核力度。在机组运行过程中,尤其是机组启停阶段加强炉管壁温监测,发现壁温急剧变动应及时采取有效应对措施,防止炉管电厂号锅炉后屏过热器管泄漏原因分析及措施刘海峰原稿高,易形成氧化皮的重点部位升级材质,即每屏每炉屏从第号至号管从外圈数的型弯入口段开始至距离顶棚管处号管进出口垂直段及第号管出口垂直段将材料更换为材料,入口直管段材质不进行更法清理干净氧化皮,外观检查无异常,通球试验合格后重新焊接恢复,焊口必须经过射线检验合格。针对后屏过热器管,尤其是出口段管子材料,考虑到投资,特别针对壁温计算温度较高......”。
6、“.....检修中重点检查壁温显示比较高的管屏,进行胀粗测量,并进行详细记录,每次检修中进行对比,确保受热面管子胀粗不超标。若出现有氧化皮堆积,则将射线检查流通面,尤其是机组运行时间较长,受热面管内肯定有氧化皮生成,若厚度过大,可考虑对过热器系统进行化学清洗,以清除已经生成的氧化皮,从而保证锅炉安全运行。参考文献郭伟平锅炉高温过热器爆管原因分析及防范措施技术≯,同时锅炉本体各人孔门和看火孔应保持关闭状态。尾部烟道入口烟气温度以下,才允许破坏捞渣机水封,开始准备检修工作。锅炉停运后采用湿保养时,化学专业应定期对炉水取样化验,确保水质合格。电厂北电力,尹健超临界直流锅炉屏式过热器泄漏分析中国科技投资,......”。
7、“.....启动过程中,可采取快速开大高旁进行大流量冲洗,将管道内氧化皮冲至凝汽器。机材质,即每屏每炉屏从第号至号管从外圈数的型弯入口段开始至距离顶棚管处号管进出口垂直段及第号管出口垂直段将材料更换为材料,入口直管段材质不进行更换。锅炉停运后有抢修工作时,吹壁氧化皮大面积剥落。检修中重点检查壁温显示比较高的管屏,进行胀粗测量,并进行详细记录,每次检修中进行对比,确保受热面管子胀粗不超标。若出现有氧化皮堆积,则将射线检查流通面积超过含的弯管进行切割,用机械防止炉管内壁氧化皮大面积剥落。机组启动结束后,应联系省调,保持机组在额定负荷稳定运行小时以上,以尽快清除受热面管内残存的氧化皮。机组运行中,检查并保证过热器级减温水调节门调节可靠灵活,检修中对存在缺陷市场,余建飞,熊宇,张明......”。
8、“.....尹健超临界直流锅炉屏式过热器泄漏分析中国科技投资,。电厂号锅炉后屏过热器管泄漏原因分析及措施刘海峰原稿。在后电厂号锅炉后屏过热器管泄漏原因分析及措施刘海峰原稿法清理干净氧化皮,外观检查无异常,通球试验合格后重新焊接恢复,焊口必须经过射线检验合格。针对后屏过热器管,尤其是出口段管子材料,考虑到投资,特别针对壁温计算温度较高,易形成氧化皮的重点部位升小时,线性很差,经常出现开流量就过大,关流量就变的现象。因此考虑可在级减温水调节门处并联小旁路调节门,增加调节精度,调节精度要求达到,便于机组在启动停运中进行汽温调节的控制手段。检查跟踪受热面氧化皮厚壁氧化皮大面积剥落。检修中重点检查壁温显示比较高的管屏,进行胀粗测量,并进行详细记录,每次检修中进行对比,确保受热面管子胀粗不超标......”。
9、“.....则将射线检查流通面积超过含的弯管进行切割,用机械节过热级减温水量防止管壁超温,但应避免减温水调整门的大开大关,在锅炉负荷额定负荷时禁止投入减温水。机组启动结束后,应联系省调,保持机组在额定负荷稳定运行小时以上,以尽快清除受热面管内残存的氧化皮。机组,横向节距,材料除最外圈底部及最内圈绕管底部用不锈钢,其余为,合金钢。启动过程中,可采取快速开大高旁进行大流量冲洗,将管道内氧化皮冲至凝汽器。机组并网后锅炉按规定升温升压压加负荷的速度,同时注意调节过热级减温水量防止管壁超温,但应避免减温水调整门的大开大关,在锅炉负荷额定负荷时禁止投入减温水。厂号锅炉概况号锅炉于年月日通过小时试运行,至年月日停机累计运行万小时。锅炉北电力,尹健超临界直流锅炉屏式过热器泄漏分析中国科技投资,......”。
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