1、“.....分配足量的燃尽风量,喷口可同时做上下左右摆动。燃烧器横向布臵在水平断面上,次风射流在炉内形成和的两个大小切圆,次风射流与次风射流偏臵,防结渣燃料风挡板开度辅助风挡板开度投运燃烧器运行组合主燃烧器摆角风门开度不变,改变整体次风率降低磨次风量,观察锅炉排放次风机电流和排烟温度的变化。下端部风及次风仍旧为逆时针方向旋转,切圆适当调整其它次风,防结渣及降低排放。图优化后的磨煤机入口风量曲线图负荷锅炉变氧量试验过热器减温水流量变化由上图的对比看出,机组负荷时,氧量变化对于过热器级减温水流量的影响较大,运行氧量降低,过热器减温水特别是过热器级减温水流量增四角切圆炉超低排放燃烧系统升级改造后优化调整原稿料风挡板开度投运燃烧器运行组合主燃烧器摆角风门开度不变,改变风门开度,观察锅炉排放浓度的变化......”。
2、“.....机组负荷时,风门开大时,锅炉排放浓其它次风改为与次风小角度偏臵,顺时针反向切入,形成横向空气分级。风量重新合理分配,并调整主燃烧器区次风喷口面积,使次风速满足入炉煤种的燃烧特性要求,主燃烧器区的次风量适当减小,形成纵向空气分级。燃烧器采用新的摆动机构,可以整体台磨煤机次风率偏大的问题。围绕上述目的,制粉系统调整开展了如下试验制粉系统细度调整制粉系统次风量曲线的优化。四角切圆炉超低排放燃烧系统升级改造后优化调整原稿。变风门试验试验过程中,尽量维持机组负荷运行氧量给煤量次风率燃利于抑制排放,同时提高锅炉效率和机组经济性的配风方式通过改变风组合试验,摸索出利于抑制排放......”。
3、“.....调整思路及细化细化策略针对锅炉厂设计特点同时结合改造后的燃烧器特点,在负荷下其调整思路如下制粉系统优化调整试验排放和运行经济性的煤粉细度摸索出利于降低排烟温度的整体次风率解决单台磨煤机次风率偏大的问题。围绕上述目的,制粉系统调整开展了如下试验制粉系统细度调整制粉系统次风量曲线的优化。下端部风及次风仍旧为逆时针方向旋转,切圆适当调整变风门试验试验过程中,尽量维持机组负荷运行氧量给煤量次风率燃料风挡板开度投运燃烧器运行组合主燃烧器摆角风门开度不变,改变风门开度,观察锅炉排放浓度的变化。图变风门试验锅炉排放浓度的变化从情况对锅炉燃烧有着重要影响。燃烧调整试验就是调节上述各个因素,研究其对燃烧的影响,找出规律,最终确定各参数的范围和最佳组合方式。负荷段变风试验试验过程中......”。
4、“.....图变风门试验锅炉排烟处浓度变化从上图可以看出,机组负荷时,随着风门开度增大,锅炉排放增大,随着风门开度关小,锅炉排放降低。四角切圆炉超低排放燃烧系统升级改造后优化调整原上下摆动。在距离原主燃烧器上方约米处增加层分离燃尽风喷口,分配足量的燃尽风量,喷口可同时做上下左右摆动。燃烧器横向布臵在水平断面上,次风射流在炉内形成和的两个大小切圆,次风射流与次风射流偏臵排放和运行经济性的煤粉细度摸索出利于降低排烟温度的整体次风率解决单台磨煤机次风率偏大的问题。围绕上述目的,制粉系统调整开展了如下试验制粉系统细度调整制粉系统次风量曲线的优化。下端部风及次风仍旧为逆时针方向旋转,切圆适当调整料风挡板开度投运燃烧器运行组合主燃烧器摆角风门开度不变,改变风门开度......”。
5、“.....图变风门试验锅炉排放浓度的变化从上图可以看出,机组负荷时,风门开大时,锅炉排放浓风组合试验,摸索出利于抑制排放,同时提高锅炉效率和机组经济性的风配风方式制粉系统优化调整试验制粉系统热态调整试验目的摸索出利于锅炉排放和运行经济性的煤粉细度摸索出利于降低排烟温度的整体次风率解决单四角切圆炉超低排放燃烧系统升级改造后优化调整原稿合主燃烧器摆角风门开度不变,维持风门在开度。图变风门试验锅炉排烟处浓度变化从上图可以看出,机组负荷时,随着风门开度增大,锅炉排放增大,随着风门开度关小,锅炉排放降料风挡板开度投运燃烧器运行组合主燃烧器摆角风门开度不变,改变风门开度,观察锅炉排放浓度的变化。图变风门试验锅炉排放浓度的变化从上图可以看出,机组负荷时,风门开大时,锅炉排放浓重点分析......”。
6、“.....关键词燃烧器改造优化调整环保前言燃烧优化调整的目的在于保证锅炉达到额定参数着火稳定燃烧安全,同时具有较高的效率和环保指标。燃料风辅助风周界风风各层燃烬风的组合风贴壁风贴壁风。调整思路及细化细化策略针对锅炉厂设计特点同时结合改造后的燃烧器特点,在负荷下其调整思路如下制粉系统优化调整试验通过变氧量试验,摸索出有利于抑制锅炉排放同时控制锅炉排放的氧稿。摘要为积极响应国家火电厂洁净排放的方针,电厂对低氮燃烧器进行升级改造,为更好了解改造后的燃烧器性能对锅炉运行经济性安全性环保指标的影响,摸清该锅炉运行规律,对该锅炉进行相关燃烧优化调整。本文主要从锅炉燃烧配风等角度进行侧排放和运行经济性的煤粉细度摸索出利于降低排烟温度的整体次风率解决单台磨煤机次风率偏大的问题。围绕上述目的......”。
7、“.....下端部风及次风仍旧为逆时针方向旋转,切圆适当调整度升高,风门关小时,锅炉排浓度放降低,风门维持原有曲线运行。负荷段变风试验试验过程中,尽量维持机组负荷运行氧量给煤量次风率燃料风挡板开度投运燃烧器运行组合主燃烧器摆角风门开度不变,维持台磨煤机次风率偏大的问题。围绕上述目的,制粉系统调整开展了如下试验制粉系统细度调整制粉系统次风量曲线的优化。四角切圆炉超低排放燃烧系统升级改造后优化调整原稿。变风门试验试验过程中,尽量维持机组负荷运行氧量给煤量次风率燃从上图可以看出,机组负荷时,风门开大时,锅炉排放浓度升高,风门关小时,锅炉排浓度放降低,风门维持原有曲线运行。燃烧器纵向布臵燃烧器由下至上依次为次风次风微油燃烧器次风油次风次风带贴量,同时摸索出氧量和过热器级减温水量的关系通过变整体次风率试验......”。
8、“.....摸索出利于抑制排放,同时提高锅炉效率和机组经济性的配风方式通过改变四角切圆炉超低排放燃烧系统升级改造后优化调整原稿料风挡板开度投运燃烧器运行组合主燃烧器摆角风门开度不变,改变风门开度,观察锅炉排放浓度的变化。图变风门试验锅炉排放浓度的变化从上图可以看出,机组负荷时,风门开大时,锅炉排放浓及降低排放。四角切圆炉超低排放燃烧系统升级改造后优化调整原稿。燃烧器纵向布臵燃烧器由下至上依次为次风次风微油燃烧器次风油次风次风带贴壁风次风次风油次风次风带贴壁风次风次风油次风次台磨煤机次风率偏大的问题。围绕上述目的,制粉系统调整开展了如下试验制粉系统细度调整制粉系统次风量曲线的优化。四角切圆炉超低排放燃烧系统升级改造后优化调整原稿。变风门试验试验过程中......”。
9、“.....顺时针反向切入,形成横向空气分级。风量重新合理分配,并调整主燃烧器区次风喷口面积,使次风速满足入炉煤种的燃烧特性要求,主燃烧器区的次风量适当减小,形成纵向空气分级。燃烧器采用新的摆动机构,可以整体上下摆动。大。燃烧器改造后,主燃区上方布臵了风,主燃区氧量降低导致未燃尽煤粉在燃尽区的燃烧更加剧烈,导致离布臵较近的分隔屏吸热更多,从而引起过热器级减温水流量增加。降整体次风率试验试验过程中,尽量维持机组负荷运行氧量给煤量上下摆动。在距离原主燃烧器上方约米处增加层分离燃尽风喷口,分配足量的燃尽风量,喷口可同时做上下左右摆动。燃烧器横向布臵在水平断面上,次风射流在炉内形成和的两个大小切圆......”。
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