1、“.....推导出设备法兰面变形存在的隐患,其中包括气体泄漏风险及盆式绝缘子破坏风险设备法兰面变形问题分析原稿。盆式绝缘子破坏风险有盆式绝缘子的侧的变形量均明显小于没有绝缘子的侧。伸缩节中的铸铁在焊接成型过程中,焊接应力过大,导致侧出现明显变形,另侧由于和盆式绝缘子紧固在起,应力得不到释放,盆式绝缘子直受到应力压迫,设备正常运行下,加上母线气室内气体的压力,盆式绝缘子存在破裂的风险。此次整体更换严格进行设备零件的进场检验提高现场安装质量,完善安装工艺守则,对于安装调整伸缩节的使用做进步规范,尽可能消除人为因素造成的现场运行设备问题。参考文献李秀卫,王庆玉,毛惠卿,等起组合电器内部绝缘故障综合分析高压电器,王亮主母线法兰裂纹分析科学中国人。近年来,随着电网规模的持续扩大,设备的议对现场法兰面的材质进行专业检测......”。
2、“.....完善安装工艺守则,对于安装调整伸缩节的使用做进步规范,尽可能消除人为因素造成的现场运行设备问题。结束语由上文分析可知,通过分析设备法兰面受力原理,推导出设备法兰面设备法兰面变形问题分析原稿场检查发现,伸缩节两端的铸铁表面已出现生锈的现象,而且在焊缝处锈迹比较明显,由此可推断铸铁材质性能有缺陷,需进行检测各种金属含量是否达标。整改建议对现场法兰面的材质进行专业检测,检查相应金属含量是否符合标准对现场变形的法兰进行整体更换严格进行设备零件的进场检验提高现场安装质量,完善安装工艺守则,对于安装调整过焊接连在起,如图所示。两种被焊金属熔化温度不同,种金属已处于熔化状态,而另种金属还处在固态时,那么在焊接与冷却过程中必然会产生较复杂的残余应力其次是两种被焊金属的导热性能和比热不同,改变了焊接温度和结晶条件,而产生较大的组织应力再就是两种被焊金属的线膨胀系数相差较大......”。
3、“.....如果这种残性能和比热不同,改变了焊接温度和结晶条件,而产生较大的组织应力再就是两种被焊金属的线膨胀系数相差较大,在焊接过程中产生较大的热应力。如果这种残余的内应力过高,或者产生了局部焊接缺陷,如微观裂纹,那么即使经过消除应力退火处理缺陷也会残存在焊件中。它是萌生各种裂纹的重要因素,也是造成脆化的主要根源。铸铁材质刚性不足缩量不足,气体快速泄漏。程家变电站现场号母线法兰出现裂纹,气体发生泄漏,发现北台线间隔号母线与长伸缩节对接的法兰根部出现长约裂纹。文章中指出产生裂纹的原因如下将出现裂纹的法兰返厂进行铸造检测除裂纹处,其含量略高,但检测性能等结果符合标准要求。由于裂纹处是否存在铸造缺陷无法检测,因此大,导致侧出现明显变形,另侧由于和盆式绝缘子紧固在起,应力得不到释放,盆式绝缘子直受到应力压迫,设备正常运行下,加上母线气室内气体的压力,盆式绝缘子存在破裂的风险。此次工程安装过程中......”。
4、“.....盆式绝缘子是中很重要的绝缘部件,要有足够的机械强度和绝缘水平同时盆式绝缘子又起到密封能排除铸造法兰内部缺陷造成在装配过程中,安装调整伸缩节应松开螺母,以利调节尺寸,安装完毕后即锁紧。若本间隔双母线现场安装对接时,安装调整伸缩节未完全对法兰间隙进行调整,即安装时法兰间就存在应力应力无法准确估算。在温度变化时,此应力可能造成法兰根部出现裂纹。原因分析焊接质量问题伸缩节两端为铸铁材质,中间为不锈钢,隐患分析博岚甲乙线间隔伸缩节法兰形圈固定在法兰面矩形沟槽里面,如图所示。现场测量矩形沟槽的深度为,形圈的外径为,理想情况下,形圈的压缩率为。设备法兰面变形问题分析原稿。摘要通过分析设备法兰面受力原理,推导出设备法兰面变形存在的隐患,其中包括气体泄漏风险及盆式绝缘子破坏风险兰面均出现不同程度的变形,法兰变形量均达到形圈沟槽深度的,变形最大处已达到......”。
5、“.....气体泄漏风险法兰最大变形处已达到。由此造成有些部位形圈压缩量较小,弹力变小,出现微小缝隙,形密封圈受力不均匀,加大了产生局部泄漏点的几率,严重的会导致密封面开裂密封圈受力过大容不足。针对设备法兰面变形问题给出了具有指导意义的条整改建议对现场法兰面的材质进行专业检测,检查相应金属含量是否符合标准对现场变形的法兰进行整体更换严格进行设备零件的进场检验提高现场安装质量,完善安装工艺守则,对于安装调整伸缩节的使用做进步规范,尽可能消除人为因素造成的现场运行设备问题。参考文献李秀卫,余的内应力过高,或者产生了局部焊接缺陷,如微观裂纹,那么即使经过消除应力退火处理缺陷也会残存在焊件中。它是萌生各种裂纹的重要因素,也是造成脆化的主要根源。铸铁材质刚性不足现场检查发现,伸缩节两端的铸铁表面已出现生锈的现象,而且在焊缝处锈迹比较明显,由此可推断铸铁材质性能有缺陷......”。
6、“.....整改能排除铸造法兰内部缺陷造成在装配过程中,安装调整伸缩节应松开螺母,以利调节尺寸,安装完毕后即锁紧。若本间隔双母线现场安装对接时,安装调整伸缩节未完全对法兰间隙进行调整,即安装时法兰间就存在应力应力无法准确估算。在温度变化时,此应力可能造成法兰根部出现裂纹。原因分析焊接质量问题伸缩节两端为铸铁材质,中间为不锈钢,场检查发现,伸缩节两端的铸铁表面已出现生锈的现象,而且在焊缝处锈迹比较明显,由此可推断铸铁材质性能有缺陷,需进行检测各种金属含量是否达标。整改建议对现场法兰面的材质进行专业检测,检查相应金属含量是否符合标准对现场变形的法兰进行整体更换严格进行设备零件的进场检验提高现场安装质量,完善安装工艺守则,对于安装调整即安装时法兰间就存在应力应力无法准确估算。在温度变化时,此应力可能造成法兰根部出现裂纹。原因分析焊接质量问题伸缩节两端为铸铁材质,中间为不锈钢,通过焊接连在起......”。
7、“.....两种被焊金属熔化温度不同,种金属已处于熔化状态,而另种金属还处在固态时,那么在焊接与冷却过程中必然会产生较复杂的残余应力其次是两种被焊金属的导设备法兰面变形问题分析原稿破损,减少使用寿命受力过小则起不到密封作用,导致漏气,为后续设备的投运埋下安全隐患。设备法兰面变形问题分析原稿。设备拼装完成后,现场发现两个间隔个伸缩节的个法兰面均出现不同程度的变形,法兰变形量均达到形圈沟槽深度的,变形最大处已达到,且有盆式绝缘子的侧的变形量均明显小于没有绝缘子的场检查发现,伸缩节两端的铸铁表面已出现生锈的现象,而且在焊缝处锈迹比较明显,由此可推断铸铁材质性能有缺陷,需进行检测各种金属含量是否达标。整改建议对现场法兰面的材质进行专业检测,检查相应金属含量是否符合标准对现场变形的法兰进行整体更换严格进行设备零件的进场检验提高现场安装质量,完善安装工艺守则,对于安装调整题及铸铁材质刚性不足......”。
8、“.....针对设备法兰面变形问题给出了具有指导意义的条整改建议。隐患分析博岚甲乙线间隔伸缩节法兰形圈固定在法兰面矩形沟槽里面,如图所示。现场测量矩形沟槽的深度为,形圈的外径为,理想情况下,形圈的压缩率为。设备拼装完成后,现场发现两个间隔个伸缩节的个施工对接时未能将螺栓紧固到位,经过段时间运行后,螺栓逐步松动,随着环境温度降低,引起壳体收缩,螺栓未紧固到位的区域出现缝隙,导致此处密封圈的实际压缩量不足,气体快速泄漏。程家变电站现场号母线法兰出现裂纹,气体发生泄漏,发现北台线间隔号母线与长伸缩节对接的法兰根部出现长约裂纹。文章中指出庆玉,毛惠卿,等起组合电器内部绝缘故障综合分析高压电器,王亮主母线法兰裂纹分析科学中国人。摘要通过分析设备法兰面受力原理,推导出设备法兰面变形存在的隐患,其中包括气体泄漏风险及盆式绝缘子破坏风险。从设备法兰面生产工艺及材料方面着手......”。
9、“.....安装调整伸缩节应松开螺母,以利调节尺寸,安装完毕后即锁紧。若本间隔双母线现场安装对接时,安装调整伸缩节未完全对法兰间隙进行调整,即安装时法兰间就存在应力应力无法准确估算。在温度变化时,此应力可能造成法兰根部出现裂纹。原因分析焊接质量问题伸缩节两端为铸铁材质,中间为不锈钢,伸缩节的使用做进步规范,尽可能消除人为因素造成的现场运行设备问题。结束语由上文分析可知,通过分析设备法兰面受力原理,推导出设备法兰面变形存在的隐患,其中包括气体泄漏风险及盆式绝缘子破坏风险。从设备法兰面生产工艺及材料方面着手,分析出了设备法兰面变形的两个要因,分别为焊接质量问题及铸铁材质刚性能和比热不同,改变了焊接温度和结晶条件,而产生较大的组织应力再就是两种被焊金属的线膨胀系数相差较大,在焊接过程中产生较大的热应力。如果这种残余的内应力过高,或者产生了局部焊接缺陷......”。
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