1、“.....给水泵密封水回水对凝结水溶氧的影响较大,决定对给水泵密封水回水管道在凝汽器内部进行改造见图,将给水泵密封水回水管直排凝汽器热井改为在原排水口位臵基础上提高米凝汽器内部,热力系统疏水回水除氧问题。在电力基本建设热力设备化学监督导则中规定,热力系统疏水回水直接回收时,溶解氧指标应下于。如果热力系统疏水回水溶解氧超过,应利用凝汽器真空除氧能力进行处理。参考文献凝汽器补水中含氧量接近饱和,如果补水方式为直接补入凝汽器热水井,没有利用凝汽器真空除氧能力,会直接导致凝结水溶解氧超标。目前国标火力发电厂化学水处理设计技术规定及火力发电厂水汽化学监督导则中,对化学制凝结水溶氧超标的原因分析及处理原稿补水后凝结水温度降低,过冷度升高了,凝结水溶氧升高到仪表满量程机组大量补水后凝结水温度降低......”。
2、“.....根据有关资料表明,的过冷度会造成凝结水溶氧量增加。实际生产表明,消除凝结水过冷泵密封水回水对凝结水溶氧的影响。凝泵密封水系统改造根据凝泵双泵运行试验结果表明,凝泵密封部分漏空气影响凝结水溶氧,特别是凝泵,对凝泵入口管道阀门法兰结合面进行检查,未发现漏空气现象,确定凝泵轴套密封部件密封不严,溶氧升高。我们进行切断凝汽器热井补水试验,确定凝汽器补水及凝结水过冷却对凝结水溶氧的影响。试验结果见下表从上表看出,切断补水对机组凝结水溶氧影响不大,机组凝结水溶氧升高。凝结水过冷度变化对凝结水溶氧的影响大,机组大针对不同的机组应具体问题具体分析。改造方案及效果给水泵密封水回水管道改造根据机组不回收给水泵密封水回水的试验可以看出,给水泵密封水回水对凝结水溶氧的影响较大,决定对给水泵密封水回水管道在凝汽器内部进行改造见图......”。
3、“.....凝结水溶氧升高到仪表满量程。根据有关资料表明,的过冷度会造成凝结水溶氧量增加。实际生产表明,消除凝结水过冷度是不可能的,我们只有采取控制尽可能小的过冷度。机组利用停机检修机水泵密封水回水管直排凝汽器热井改为在原排水口位臵基础上提高米凝汽器内部,并在凝汽器内部安装横向多孔管,使给水泵密封水回水至凝汽器均匀雾化喷淋,利用汽轮机排汽和凝汽器真空对给水泵密封水回水进行加热和真空除氧,消除给水影响凝结水溶解氧的原因及分析根据机组运行情况,结合影响凝结水溶氧的因素有以下几个方面机组补水量过大,真空除氧效果差变差,凝结水过冷却,引起凝结水溶氧升高。我们进行切断凝汽器热井补水试验,确定凝汽器补水及凝结水过冷却下降至,停凝泵后溶氧没有变化,机组凝泵备用情况下对凝结水溶氧没有影响。机组正常运行中,凝汽器在正常真空状态下......”。
4、“.....年以来,机组运行过程中凝结水溶氧均偏高,般情况下均在,部分负荷,影响到机组的安全稳定运行。通过对系统设备改造及运行方式优化调整,目前,机组运行中凝结水溶氧均小于,部分负荷段小于,未出现超标现象。凝结水溶氧超标的原因分析及处理原稿。凝结水泵进口负压管段及凝泵密封水量不足,对凝泵密封水管道进行改造见图,拆除凝泵密封水母管上的节流孔板,增大密封水量。凝结水溶氧超标的原因分析及处理原稿。凝结水补水除氧问题。化学制水系统除碳器设备真空除碳器或鼓风式除碳器等工作原理不同,导水泵密封水回水管直排凝汽器热井改为在原排水口位臵基础上提高米凝汽器内部,并在凝汽器内部安装横向多孔管,使给水泵密封水回水至凝汽器均匀雾化喷淋,利用汽轮机排汽和凝汽器真空对给水泵密封水回水进行加热和真空除氧,消除给水补水后凝结水温度降低,过冷度升高了......”。
5、“.....凝结水溶氧升高到仪表满量程。根据有关资料表明,的过冷度会造成凝结水溶氧量增加。实际生产表明,消除凝结水过冷。结论影响凝结水溶解氧的因素很多,针对不同的机组应具体问题具体分析。影响凝结水溶解氧的原因及分析根据机组运行情况,结合影响凝结水溶氧的因素有以下几个方面机组补水量过大,真空除氧效果差变差,凝结水过冷却,引起凝结水凝结水溶氧超标的原因分析及处理原稿时段存在超标现象,最高值达到,影响到机组的安全稳定运行。通过对系统设备改造及运行方式优化调整,目前,机组运行中凝结水溶氧均小于,部分负荷段小于,未出现超标现象。凝结水溶氧超标的原因分析及处理原稿补水后凝结水温度降低,过冷度升高了,凝结水溶氧升高到仪表满量程机组大量补水后凝结水温度降低,凝结水溶氧升高到仪表满量程。根据有关资料表明......”。
6、“.....实际生产表明,消除凝结水过冷溶氧从升至,分钟后快速下降至稳定,停凝泵后,凝结水溶氧升至稳定,切换至凝泵运行后凝结水溶氧下降至,凝泵备用情况下影响溶氧。凝泵启动瞬间,凝结水溶氧从升至,快速果表明,凝泵密封部分漏空气影响凝结水溶氧,特别是凝泵,对凝泵入口管道阀门法兰结合面进行检查,未发现漏空气现象,确定凝泵轴套密封部件密封不严,密封水量不足,对凝泵密封水管道进行改造见图,拆除凝泵密封水母管上的节流孔密封处漏空气,影响凝结水溶氧升高。组织运行人员对凝结水泵进口负压管段及法兰结合面进行查漏,未发现漏点。进行凝泵双泵运行试验,确定凝结水泵备用时对凝结水溶氧的影响,判断漏空气凝结水泵。试验结果凝结水泵启动瞬间,凝结水泵密封水回水管直排凝汽器热井改为在原排水口位臵基础上提高米凝汽器内部,并在凝汽器内部安装横向多孔管......”。
7、“.....利用汽轮机排汽和凝汽器真空对给水泵密封水回水进行加热和真空除氧,消除给水度是不可能的,我们只有采取控制尽可能小的过冷度。机组正常运行中,凝汽器在正常真空状态下,凝结水溶解氧应该是合格的。年以来,机组运行过程中凝结水溶氧均偏高,般情况下均在,部分负荷时段存在超标现象,最高值达到溶氧升高。我们进行切断凝汽器热井补水试验,确定凝汽器补水及凝结水过冷却对凝结水溶氧的影响。试验结果见下表从上表看出,切断补水对机组凝结水溶氧影响不大,机组凝结水溶氧升高。凝结水过冷度变化对凝结水溶氧的影响大,机组大却对凝结水溶氧的影响。试验结果见下表从上表看出,切断补水对机组凝结水溶氧影响不大,机组凝结水溶氧升高。凝结水过冷度变化对凝结水溶氧的影响大,机组大量补水后凝结水温度降低,过冷度升高了,凝结水溶氧升高到仪表满量程,增大密封水量......”。
8、“.....进行给水泵密封水回水系统和凝泵密封水系统改造后,经过近半年的实际运行表明不同运行负荷工况下,凝结水溶解氧始终直保持小于,部分负荷时段凝结水溶氧小于,好于国标要求凝结水溶氧超标的原因分析及处理原稿补水后凝结水温度降低,过冷度升高了,凝结水溶氧升高到仪表满量程机组大量补水后凝结水温度降低,凝结水溶氧升高到仪表满量程。根据有关资料表明,的过冷度会造成凝结水溶氧量增加。实际生产表明,消除凝结水过冷并在凝汽器内部安装横向多孔管,使给水泵密封水回水至凝汽器均匀雾化喷淋,利用汽轮机排汽和凝汽器真空对给水泵密封水回水进行加热和真空除氧,消除给水泵密封水回水对凝结水溶氧的影响。凝泵密封水系统改造根据凝泵双泵运行试验结溶氧升高。我们进行切断凝汽器热井补水试验,确定凝汽器补水及凝结水过冷却对凝结水溶氧的影响。试验结果见下表从上表看出......”。
9、“.....机组凝结水溶氧升高。凝结水过冷度变化对凝结水溶氧的影响大,机组大电力基本建设热力设备化学监督导则火力发电厂水汽化学监督导则火力发电厂化学水处理设计技术规定刘庆伏,任江波,机组凝结水溶解氧超标的原因分析及改进,吉林电力。改造方案及效果给水泵密封水回水管道改造水系统出水溶解氧指标未作具体要求,仅对凝结水及给水溶解氧有指标要求,不利于凝结水溶解氧分阶段控制。建议除盐系统采用真空脱气及化学水箱浮顶密封相结合,使凝汽器补水溶解氧低于。以解决补水溶氧对凝结水溶解氧的影响。密封水量不足,对凝泵密封水管道进行改造见图,拆除凝泵密封水母管上的节流孔板,增大密封水量。凝结水溶氧超标的原因分析及处理原稿。凝结水补水除氧问题。化学制水系统除碳器设备真空除碳器或鼓风式除碳器等工作原理不同......”。
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