1、“.....为维持脱硫必须的反应物,势必将会增加石灰石无为的耗量当石膏的饱和度达到更同的垢类生成,为发生此类情况发生,我们及时制定措施,限制了石灰石粉的制浆密度,将制浆密度控制在之间,降低了在补浆时出现值急剧变化的风险同时我们严格规定了的运行范围,将值定格在了之间运行的措施,通过以上措施,不但保证了脱硫环保指标的稳定性,同时达到了运行的经济性基于马莲台电厂脱水系统的耗电量。控制运行浆液的值脱硫运行值做为个重要的控制指标,它直接反应的是对石灰石的溶解量脱硫反应的速率,主要在于物质的溶解速率,当较低时,有利于物质的溶解,当值达到时,此时的溶解速率最快,从而提高了对的俘获量,提高了脱硫效率但对于脱硫运行的值的控制,都会有个上限,由于浆液增加了氧化风机的电耗,同时在我们的运行过程中,时常出现脱水困难的现象本次增容改造中,我们将氧化风系统改造为在吸收塔内高米处位臵,铺设为管网式系统......”。
2、“.....增容了氧化风机单机容量,并在氧化风机入口母管处配制了可调性电动调门,我们在运行过程中根据不同负荷不同煤质的条件下对给风量进行调整我们并及时对基于马莲台电厂脱硫设备的运行优化讨论原稿性所决定,造成了吸收塔内部浆液氧化区间的局限性,亚硫酸盐溶液氧化量过低,不但白白浪费了大量的氧化空气,增加了氧化风机的电耗,同时在我们的运行过程中,时常出现脱水困难的现象本次增容改造中,我们将氧化风系统改造为在吸收塔内高米处位臵,铺设为管网式系统,增加了氧化区间,增容了氧化风机单机容量,并在氧化风机入口值定格在了之间运行的措施,通过以上措施,不但保证了脱硫环保指标的稳定性,同时达到了运行的经济性。加强吸收塔浆液反应物的氧化在无浆液外排的条件下,脱硫设计有氧化风系统。如果氧化系统设计存在问题或氧化风量不足时,亚硫酸盐的氧化效果过低,势必降低了烟气中的吸收,降低了脱硫效率同时......”。
3、“.....亚硫酸盐的氧化效果过低,势必降低了烟气中的吸收,降低了脱硫效率同时,由于亚硫酸盐物质本身存在的特性,在定程度上将会造成对石灰石粉颗粒的包裹现象,降低了石灰石的利用效率同时增加了石膏脱水的难度,降低了石膏品质我厂原设计氧化风系统为喷枪式,分为组管枪由吸收塔底部搅拌器处喷入,但由于空气的扩散,此时的溶解速率最快,从而提高了对的俘获量,提高了脱硫效率但对于脱硫运行的值的控制,都会有个上限,由于浆液中的含量高时,在最终的产物和废水中的含量也都会会有所增加,这意味着增加了石灰石的耗量,另方面降低了石膏的质量,同时对的俘获量将会逐步有所降低当值过低时,又会限制了浆液密度超过时,对于脱硫运行时脱硫率的提升调整就逐步出现了较为缓慢的现象当运行浆液密度低于以下时,浆液在脱水过程中,就出现脱水石膏中含水量过高,我们在此密度时的石膏进行了化验,发现石膏品质也有了定的降低通过我们长期的运行调整和实验......”。
4、“.....通过的吸收速度,降低了反应效率另方面我们在运行中限制了对值的剧烈变化,因为当值剧烈变化时,过高或过低就会出现不同的垢类生成,为发生此类情况发生,我们及时制定措施,限制了石灰石粉的制浆密度,将制浆密度控制在之间,降低了在补浆时出现值急剧变化的风险同时我们严格规定了的运行范围,将控制吸收塔运行浆液的密度控制好吸收塔内的运行浆液中石膏的密度对的吸收具有相当重要的意义,通过长时间的运行观察,我认为当运行浆液中石膏密度过高时,脱硫反应效率会有所下降同时,过高的浆液石膏饱和度,将会降低了浆液对石灰石的溶解度,为维持脱硫必须的反应物,势必将会增加石灰石无为的耗量当石膏的饱和度达到更的电耗,同时在我们的运行过程中,时常出现脱水困难的现象本次增容改造中,我们将氧化风系统改造为在吸收塔内高米处位臵,铺设为管网式系统,增加了氧化区间,增容了氧化风机单机容量......”。
5、“.....我们在运行过程中根据不同负荷不同煤质的条件下对给风量进行调整我们并及时对吸收塔浆液液位的改善,同时降低了脱水真空泵的运行压力,减少了脱水电耗,提高了氧化风系统运行时的风量的利用率,降低了脱水系统的耗电量。参考文献孙克秦火电厂烟气脱硫系统设计建设及运行北京化学工业出版社,陈兵,张学学烟气脱硫技术研究与进展工业锅炉,。参考文献孙克秦火电厂烟气脱硫系统设计建设及运行北京化学工业出版社,陈兵存在的特性,在定程度上将会造成对石灰石粉颗粒的包裹现象,降低了石灰石的利用效率同时增加了石膏脱水的难度,降低了石膏品质我厂原设计氧化风系统为喷枪式,分为组管枪由吸收塔底部搅拌器处喷入,但由于空气的扩散特性所决定,造成了吸收塔内部浆液氧化区间的局限性,亚硫酸盐溶液氧化量过低,不但白白浪费了大量的氧化空气的吸收速度,降低了反应效率另方面我们在运行中限制了对值的剧烈变化,因为当值剧烈变化时......”。
6、“.....为发生此类情况发生,我们及时制定措施,限制了石灰石粉的制浆密度,将制浆密度控制在之间,降低了在补浆时出现值急剧变化的风险同时我们严格规定了的运行范围,将性所决定,造成了吸收塔内部浆液氧化区间的局限性,亚硫酸盐溶液氧化量过低,不但白白浪费了大量的氧化空气,增加了氧化风机的电耗,同时在我们的运行过程中,时常出现脱水困难的现象本次增容改造中,我们将氧化风系统改造为在吸收塔内高米处位臵,铺设为管网式系统,增加了氧化区间,增容了氧化风机单机容量,并在氧化风机入口整和实验,我们将运行浆液密度严格控制在了区间运行,通过观察运行,在此区间的运行方式,不但增加了石灰石粉的利用效率,相对的降低了石灰石的耗量,同时对于脱硫运行脱硫率的控制调整也极为快捷和容易。加强吸收塔浆液反应物的氧化在无浆液外排的条件下,脱硫设计有氧化风系统......”。
7、“.....通过运行实验,在运行浆液不溢流的前提下,我们将吸收塔液位控制在米左右运行,极力增加了浆液的氧化区间通过近时间的运行观察,氧化效果良好,石膏晶体形成效果良好,脱水透水性有了极大的改善,同时降低了脱水真空泵的运行压力,减少了脱水电耗,提高了氧化风系统运行时的风量的利用率,降低了脱水系统的耗电性所决定,造成了吸收塔内部浆液氧化区间的局限性,亚硫酸盐溶液氧化量过低,不但白白浪费了大量的氧化空气,增加了氧化风机的电耗,同时在我们的运行过程中,时常出现脱水困难的现象本次增容改造中,我们将氧化风系统改造为在吸收塔内高米处位臵,铺设为管网式系统,增加了氧化区间,增容了氧化风机单机容量,并在氧化风机入口定程度上将会造成对石灰石粉颗粒的包裹现象,降低了石灰石的利用效率同时增加了石膏脱水的难度,降低了石膏品质我厂原设计氧化风系统为喷枪式,分为组管枪由吸收塔底部搅拌器处喷入......”。
8、“.....造成了吸收塔内部浆液氧化区间的局限性,亚硫酸盐溶液氧化量过低,不但白白浪费了大量的氧化空气,增加了氧化风持脱硫必须的反应物,势必将会增加石灰石无为的耗量当石膏的饱和度达到更高值时,就会形成晶核,导致吸收塔内壁结垢,容易造成吸收塔内壁防腐层脱落和腐蚀当运行浆液密度在较低的值时,进行脱水处理,势必造成石灰石粉未完全反应消耗完成就随脱水的进行而排出,无形增加了石灰石粉的耗量,降低了脱硫副产品石膏的品质,增加了,张学学烟气脱硫技术研究与进展工业锅炉,基于马莲台电厂脱硫设备的运行优化讨论原稿。加强吸收塔浆液反应物的氧化在无浆液外排的条件下,脱硫设计有氧化风系统。如果氧化系统设计存在问题或氧化风量不足时,亚硫酸盐的氧化效果过低,势必降低了烟气中的吸收,降低了脱硫效率同时,由于亚硫酸盐物质本身存在的特性,的吸收速度,降低了反应效率另方面我们在运行中限制了对值的剧烈变化......”。
9、“.....过高或过低就会出现不同的垢类生成,为发生此类情况发生,我们及时制定措施,限制了石灰石粉的制浆密度,将制浆密度控制在之间,降低了在补浆时出现值急剧变化的风险同时我们严格规定了的运行范围,将管处配制了可调性电动调门,我们在运行过程中根据不同负荷不同煤质的条件下对给风量进行调整我们并及时对吸收塔浆液液位进行了认真的标定,通过运行实验,在运行浆液不溢流的前提下,我们将吸收塔液位控制在米左右运行,极力增加了浆液的氧化区间通过近时间的运行观察,氧化效果良好,石膏晶体形成效果良好,脱水透水性有了极不足时,亚硫酸盐的氧化效果过低,势必降低了烟气中的吸收,降低了脱硫效率同时,由于亚硫酸盐物质本身存在的特性,在定程度上将会造成对石灰石粉颗粒的包裹现象,降低了石灰石的利用效率同时增加了石膏脱水的难度,降低了石膏品质我厂原设计氧化风系统为喷枪式,分为组管枪由吸收塔底部搅拌器处喷入......”。
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