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锅炉安全阀常见故障分析及处理方法(原稿) 锅炉安全阀常见故障分析及处理方法(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 21:05:42

《锅炉安全阀常见故障分析及处理方法(原稿)》修改意见稿

1、“.....采取对安全阀进行闭锁措施,仍未消除泄漏。在机组调停后,对安全阀进行解体,发现密封上有夹渣物及吹损,原因分析认为安全阀在检修时未对安全阀内部及排气管进行全以回座的情况。最后,使用专用的卡子将它卡死强行退出运行。在机组停止运行后,解体检查时发现阀杆与导向套弹簧承座盘之间卡死,导致阀芯回座不畅,所以,对安全阀的各部件解体时都要认真进行测量数值,检查是素的影响阀门运动部件出现卡阻出现此种问题主要就是因为装配不当,导致零部件中存在污染物与杂质,或者各个零部件之间的间隙未测量,装配过程中未安装固定数值装配又或者导向套内部光洁度差,存在了较为严重的锅炉安全阀常见故障分析及处理方法原稿响阀门应用问题如果阀门排放能力过大就会造成此种问题......”

2、“.....保障其与设备必需排放量吻合。是阀芯与导向套的配合间隙不适当,配合间隙偏小,在安全阀起跳后,在全阀内部及排气管进行全面清理,有残渣遗留,在安全阀起跳时随蒸汽起喷出,有部分残渣落在密封面上,导致安全阀泄漏。安全阀拒动属于电厂中的重大设备隐患,对运行中的锅炉会产生较为严重的危害,不利于设备的之间的卡涩。安全阀排放过程中出现了抖动现象,则称之为颇振。安全阀出现颇振问题很容易造成金属疲劳等问题,降低安全阀的机械性能,诱发较为严重的设备隐患问题,而出现此种问题主要就是受到以下几点因素的影,如果出现了裂纹。砂眼等问题则要及时处理在重新加工。保障新加工的阀芯阀座符合图纸设计要求。还要进行煤油渗透实验验收,检查阀芯与阀座密封面之间配合是否密封良好。厂发电机组大修后,锅炉汽包安全阀在过大就会造成此种问题......”

3、“.....保障其与设备必需排放量吻合。密封面材质不良导致的密封面损伤问题安全阀经过长时间运行以及多次检修研磨,导致阀芯与阀座密封面上组启动运行时未发生泄漏,但是热态在线校验时安全阀起跳后发生泄漏,采取对安全阀进行闭锁措施,仍未消除泄漏。在机组调停后,对安全阀进行解体,发现密封上有夹渣物及吹损,原因分析认为安全阀在检修时未对安造成回座压力低的另个原因就是各运动零部件摩擦力大,解决方法就是认真检查各运动部件,严格按检修标准对各部件进行检修,将各部件的配合间隙调整至标准范围内,能消除零部件之间的卡涩。安全阀排放过程中出现隙偏小,在安全阀起跳后,在此部位瞬间节流形成较高的动能压力区,将阀芯抬高,延迟回座时间,当容器内降到较低时,动能压力区的压力减小,安全阀才能回座......”

4、“.....或者调整上调整环高度,来增加该部位的通流面积,使蒸汽流经时不至于过分节流,从而使局部压力升高形成很高的动能压力区,导致难以回座。锅炉安全阀常见故障分析稳定运行。在运行中如果压力容器以及管路中的流体压力高于额定数值的上限,安全阀拒动,则就会导致各个设备超压运行,进而诱发设备损坏而造成较为严重的安全事故问题。而出现此种问题,主要受到以下两个方面因组启动运行时未发生泄漏,但是热态在线校验时安全阀起跳后发生泄漏,采取对安全阀进行闭锁措施,仍未消除泄漏。在机组调停后,对安全阀进行解体,发现密封上有夹渣物及吹损,原因分析认为安全阀在检修时未对安响阀门应用问题如果阀门排放能力过大就会造成此种问题......”

5、“.....保障其与设备必需排放量吻合。是阀芯与导向套的配合间隙不适当,配合间隙偏小,在安全阀起跳后,在阀常见故障分析及处理方法原稿。造成回座压力低的另个原因就是各运动零部件摩擦力大,解决方法就是认真检查各运动部件,严格按检修标准对各部件进行检修,将各部件的配合间隙调整至标准范围内,能消除零部锅炉安全阀常见故障分析及处理方法原稿寸,配合间隙过小时,减小阀芯阻汽帽直径或增加阀芯与导向套之间径向间隙,或者调整上调整环高度,来增加该部位的通流面积,使蒸汽流经时不至于过分节流,从而使局部压力升高形成很高的动能压力区,导致难以回响阀门应用问题如果阀门排放能力过大就会造成此种问题,要想消除此种问题则要尽可能的应用额定排量的安全阀,保障其与设备必需排放量吻合。是阀芯与导向套的配合间隙不适当......”

6、“.....在安全阀起跳后,在理方法对于发电企业来说,安全阀是保证锅炉安全运行的种重要保护装臵。在安全阀运行过程中,总会出现些故障问题。以下就是对运行过程中出现的故障问题作些论述与分析。是阀芯与导向套的配合间隙不适当,配合间研磨,导致阀芯与阀座密封面上的硬质合金变少,硬度降低,造成的密封面厚度变薄。解决此种问题主要就是要将原有密封面机加工车削掉,根据图纸要求进行重新的堆焊加工密封面,进而增强密封面的整体硬度。在加工处理方法原稿。摘要本文主要是对锅炉安全阀在运行中出现的故障进行论述和分析,分析不同的故障原因以及处理方式,合理的预防控制各种故障问题可以保障锅炉的稳定安全运行。关键词锅炉安全阀常见故障处组启动运行时未发生泄漏,但是热态在线校验时安全阀起跳后发生泄漏,采取对安全阀进行闭锁措施,仍未消除泄漏......”

7、“.....对安全阀进行解体,发现密封上有夹渣物及吹损,原因分析认为安全阀在检修时未对安此部位瞬间节流形成较高的动能压力区,将阀芯抬高,延迟回座时间,当容器内降到较低时,动能压力区的压力减小,安全阀才能回座。消除这种故障的方法是认真检查阀芯及导向套各部分尺寸,配合间隙过小时,减小阀之间的卡涩。安全阀排放过程中出现了抖动现象,则称之为颇振。安全阀出现颇振问题很容易造成金属疲劳等问题,降低安全阀的机械性能,诱发较为严重的设备隐患问题,而出现此种问题主要就是受到以下几点因素的影现了抖动现象,则称之为颇振。安全阀出现颇振问题很容易造成金属疲劳等问题,降低安全阀的机械性能,诱发较为严重的设备隐患问题,而出现此种问题主要就是受到以下几点因素的影响阀门应用问题如果阀门排放能力过程中要保障其整体的加工质量......”

8、“.....砂眼等问题则要及时处理在重新加工。保障新加工的阀芯阀座符合图纸设计要求。还要进行煤油渗透实验验收,检查阀芯与阀座密封面之间配合是否密封良好。锅炉安全锅炉安全阀常见故障分析及处理方法原稿响阀门应用问题如果阀门排放能力过大就会造成此种问题,要想消除此种问题则要尽可能的应用额定排量的安全阀,保障其与设备必需排放量吻合。是阀芯与导向套的配合间隙不适当,配合间隙偏小,在安全阀起跳后,在清理,有残渣遗留,在安全阀起跳时随蒸汽起喷出,有部分残渣落在密封面上,导致安全阀泄漏。锅炉安全阀常见故障分析及处理方法原稿。密封面材质不良导致的密封面损伤问题安全阀经过长时间运行以及多次检修之间的卡涩。安全阀排放过程中出现了抖动现象,则称之为颇振。安全阀出现颇振问题很容易造成金属疲劳等问题,降低安全阀的机械性能......”

9、“.....而出现此种问题主要就是受到以下几点因素的影否配合良好,组装时对照装复,不能有丝毫马虎大意。安全阀整定压力过高出现此种问题主动要就是因为安全阀在调整弹簧时过紧,造成整定压力过高。厂发电机组大修后,锅炉汽包安全阀在机组启动运行时未发生泄漏痕硬点等缺陷,造成局部摩擦阻力增大,增加阀芯起跳难度。厂发电机组大修后锅炉再热器安全阀热态校验时,出现严重泄漏,甚至于在流体压力超过安全阀整定值时,安全阀才勉强起座,而后又出现长时间的排放却难稳定运行。在运行中如果压力容器以及管路中的流体压力高于额定数值的上限,安全阀拒动,则就会导致各个设备超压运行,进而诱发设备损坏而造成较为严重的安全事故问题。而出现此种问题,主要受到以下两个方面因组启动运行时未发生泄漏,但是热态在线校验时安全阀起跳后发生泄漏......”

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