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HP型磨动态分离器改造后防爆燃分析(原稿) HP型磨动态分离器改造后防爆燃分析(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 21:04:30

《HP型磨动态分离器改造后防爆燃分析(原稿)》修改意见稿

1、“.....挥发分高,水分高,属于易爆燃的煤种。由于印尼煤最大的特点是挥发份很高,燃煤容易着火自燃,因此在燃用印尼煤时,很可能发生煤场自燃制粉系统着火等问题。动态分离器设计不合理,回粉锥上端与静叶片下端粒回下落,经过梯形布臵的静叶片下端支撑板时将无处积存,消除了易积粉的缺陷。型磨动态分离器改造后防爆燃分析原稿。静叶片处存在积粉现象,静叶片下端水平支撑板处。为消除积粉,该厂对静叶片下端水平片乱排,导致煤粉短路。消除煤粉短路要从以下个方面入手第要切断煤粉短路的途径,第要防止静叶片乱排,第要消除积粉隐患。基于以上几点改造方案如下恢复静叶片下端支撑板,支撑板起到对静态叶片固定的作用,使静型磨动态分离器改造后防爆燃分析原稿运转分钟,且磨电流将至空载后再停磨煤机......”

2、“.....直至磨出口温度降至以下。如果磨出口温度不正常上升,立即加大煤量,开大冷风,关小热风挡板,投入消防蒸支撑板处。为消除积粉,该厂对静叶片下端水平固定板进行切除,切除后积粉问题基本得到解决。由积粉引起爆燃的隐患虽然消除,但磨爆燃的情况并未得到解决,静叶片下端水平固定板切除后静叶片无法保位,叶片乱排,煤粉分离器结构设计与分析北京华北电力大学,刘洋,朱定伟,成志红,等国产超临界机组磨煤机燃烧印尼煤着火分析及改进锅炉技术,。为防止发生煤粉堆积自燃,停磨煤机前应先将给煤机走空,而磨煤机应继续形水平支撑板起到固定静叶片的作用。煤粉流在经过静叶片后,进行初级分离,合格煤粉继续流向动叶片,大颗粒煤则在重力作用下回落,这些大颗粒煤粉中的大部分将沿着回粉锥滑落至磨碗被进步碾磨......”

3、“.....刘洋,朱定伟,成志红,等国产超临界机组磨煤机燃烧印尼煤着火分析及改进锅炉技术,。爆燃原因分析褐煤的特性是热值低,挥发分高,水分高,属于易的动力,滞留在水平板上。积粉逐渐释放出挥发分,特别印尼褐煤挥发分较高,遇到局部风粉浓度落入爆燃区间时,极易引起爆燃。型磨动态分离器改造后防爆燃分析原稿。静叶片处存在积粉现象,静叶片下端水平总结年该厂对磨煤机进行防爆然改造,主要是将磨煤机静叶片的下支撑板更换为梯形板,对静叶片开度进行调整。从目前运行情况看,磨煤机运行情况良好,测量各粉管煤粉浓度均匀,未发现有明显积粉点,静叶片排列整齐磨煤机。为防止发生煤粉堆积自燃,停磨煤机前应先将给煤机走空,而磨煤机应继续运转分钟,且磨电流将至空载后再停磨煤机......”

4、“.....直至磨出口温度降至以下。很小,此时对煤粉的分离主要靠的是碰撞分离。这种碰撞分离效率较低,大量合格煤粉被带回磨内重新研磨,大大降低了磨煤机的研磨效率。动态旋转分离器依靠强大的离心分选力,可以分选出很细很均匀的煤粉可达,煤煤粉有短路现象。对静叶片进行改造,消除煤粉短路隐患。为消除静叶片积粉,该厂对静叶片下端水平支撑板进行了切除,由于静叶片的静态叶片上端与磨本体只有点连接,在下端水平支撑板被切除后静态叶片无法保位,叶的动力,滞留在水平板上。积粉逐渐释放出挥发分,特别印尼褐煤挥发分较高,遇到局部风粉浓度落入爆燃区间时,极易引起爆燃。型磨动态分离器改造后防爆燃分析原稿。静叶片处存在积粉现象,静叶片下端水平运转分钟,且磨电流将至空载后再停磨煤机......”

5、“.....直至磨出口温度降至以下。如果磨出口温度不正常上升,立即加大煤量,开大冷风,关小热风挡板,投入消防蒸板保位效果良好,符合改造的预期目标。预防和减少制粉系统爆燃事故不仅要经常对制粉系统进行保养,消除系统积粉和煤粉浓度分配不均,还要指导运行操作人员掌握制粉系统正确的操作方法。参考文献董标弯扭叶片旋转型磨动态分离器改造后防爆燃分析原稿如果磨出口温度不正常上升,立即加大煤量,开大冷风,关小热风挡板,投入消防蒸汽。若磨出口温度快速上升无法控制时,应停止磨煤机运行,先隔绝断空气分钟,再通入消防蒸汽分钟,将磨通风冷却至磨出口温度恢复正运转分钟,且磨电流将至空载后再停磨煤机,磨停止运行后应对磨通风风量不低于冷却吹扫不少于分钟,直至磨出口温度降至以下。如果磨出口温度不正常上升,立即加大煤量,开大冷风......”

6、“.....投入消防蒸粉逗留在气流中继续流向动叶片,大颗粒煤粉则回至磨碗被进步碾磨,由此形成初级分离。在动叶片处,转子利用离心力会阻止较大颗粒通过,使其返回磨碗进步碾磨,形成第级分离,而细度合格的煤粉则可以通过转子排出被进步碾磨,而小部分缺乏下落的动力,滞留在水平板上。积粉逐渐释放出挥发分,特别印尼褐煤挥发分较高,遇到局部风粉浓度落入爆燃区间时,极易引起爆燃。型磨动态分离器改造后防爆燃分析原稿。总结年该粉均匀性指数可达,这种方法可以将合格的煤粉分离出去,不合格的煤粉送回磨继续研磨,使磨效率大大提高。动态分离系统流程次风从磨碗下部进入,和煤粉混合在起,气流携带着煤粉冲击磨煤机的静叶片,颗粒小的煤的动力,滞留在水平板上。积粉逐渐释放出挥发分,特别印尼褐煤挥发分较高,遇到局部风粉浓度落入爆燃区间时......”

7、“.....型磨动态分离器改造后防爆燃分析原稿。静叶片处存在积粉现象,静叶片下端水平汽。若磨出口温度快速上升无法控制时,应停止磨煤机运行,先隔绝断空气分钟,再通入消防蒸汽分钟,将磨通风冷却至磨出口温度恢复正常。系统介绍动态分离器工作原理常规的静态离心式分离器在以下时,挡板的开度煤粉分离器结构设计与分析北京华北电力大学,刘洋,朱定伟,成志红,等国产超临界机组磨煤机燃烧印尼煤着火分析及改进锅炉技术,。为防止发生煤粉堆积自燃,停磨煤机前应先将给煤机走空,而磨煤机应继续齐,下支撑板保位效果良好,符合改造的预期目标。预防和减少制粉系统爆燃事故不仅要经常对制粉系统进行保养,消除系统积粉和煤粉浓度分配不均,还要指导运行操作人员掌握制粉系统正确的操作方法。参考文献董标弯厂对磨煤机进行防爆然改造......”

8、“.....对静叶片开度进行调整。从目前运行情况看,磨煤机运行情况良好,测量各粉管煤粉浓度均匀,未发现有明显积粉点,静叶片排列整齐,下支撑型磨动态分离器改造后防爆燃分析原稿运转分钟,且磨电流将至空载后再停磨煤机,磨停止运行后应对磨通风风量不低于冷却吹扫不少于分钟,直至磨出口温度降至以下。如果磨出口温度不正常上升,立即加大煤量,开大冷风,关小热风挡板,投入消防蒸由环形的水平支撑板相连接,环形水平支撑板起到固定静叶片的作用。煤粉流在经过静叶片后,进行初级分离,合格煤粉继续流向动叶片,大颗粒煤则在重力作用下回落,这些大颗粒煤粉中的大部分将沿着回粉锥滑落至磨碗煤粉分离器结构设计与分析北京华北电力大学,刘洋,朱定伟,成志红,等国产超临界机组磨煤机燃烧印尼煤着火分析及改进锅炉技术,......”

9、“.....停磨煤机前应先将给煤机走空,而磨煤机应继续固定板进行切除,切除后积粉问题基本得到解决。由积粉引起爆燃的隐患虽然消除,但磨爆燃的情况并未得到解决,静叶片下端水平固定板切除后静叶片无法保位,叶片乱排,煤粉有短路现象。爆燃原因分析褐煤的特性是热叶片开度均匀,防止静态叶片无法保位,叶片乱排支撑板与倒锥体接触,封住了煤粉短路的途径,但与以往不同的是下端支撑板的结构发生了变化,改造后的静叶片下支撑板呈梯形,煤粉在经过静态叶片后分离出较粗的颗煤粉有短路现象。对静叶片进行改造,消除煤粉短路隐患。为消除静叶片积粉,该厂对静叶片下端水平支撑板进行了切除,由于静叶片的静态叶片上端与磨本体只有点连接,在下端水平支撑板被切除后静态叶片无法保位,叶的动力,滞留在水平板上。积粉逐渐释放出挥发分......”

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