1、“.....壁温温差最大可达近,增加给水型号分别为,设计煤种均为神府东胜煤田活鸡兔煤,根据厂家资料,当燃用设计煤种时,锅炉不投油最低稳定燃烧负荷为。实际情况中,受制粉系统布臵次风温度燃烧器角度等因素影响,深度调峰期间制粉系统火检会有定程度下降。应对措施做好入炉煤质控制度燃烧器角度等因素影响,深度调峰期间制粉系统火检会有定程度下降。应对措施根据减负荷趋势尽早停运上层制粉系统适当开大上层风及时投运省煤器给水旁路,提高反应器进口烟温,增加催化剂活性机组减至负荷时,关注空预器差压变化,保持空预器连续吹机出力根据煤种情况控制次风量,既要避免次风量过大导致煤粉浓度过低,又要避免次风量过小导致堵管次风调整应平稳,可适当提高氧量锅炉燃油系统应可靠备用,当锅炉出现炉膛负压大幅晃动,燃烧器火检不稳等情况时应及时投油助燃。火电机组深度调峰火电机组深度调峰运行风险分析和应对措施应浩原稿不佳机组深调时......”。
2、“.....为保证给水泵最小汽蚀余量,需适当开启给泵再循环阀。负荷快速下降时开启不及时可能导致汽泵出力不均最小气蚀余量不足,给泵再循环阀频繁开关也容易导致阀芯冲刷。如手动开关操作不当还会引起给水流量波动,甚至引起机组跳闸结果,如何保证机组深度调峰期间安全稳定经济的运行,将会是燃煤机组今后的重要课题。参考文献王茂贵,吕洪坤,李剑,浙江省燃煤深度调峰综述浙江电力,徐上峰文丘里射流器对改善离心泵入口汽蚀余量的应用分析石油化工设计,。应对措施做好入炉煤质控制,尽量燃阀调节品质下降,热耗增加,疏水不畅。应对措施降负荷过程加强高低加疏水监视,疏水不畅时提前切至事故疏水,并做好疏水扩容器温度监视和控制分析加热器疏水管路沿程阻力,对阻力大的管路进行优化将加强事故疏水阀设备管理,避免卡涩。给水泵再循环阀控制品质阀,操作应平稳缓慢,关注给水流量,保证阀门开关顺畅,如有问题及时消缺......”。
3、“.....存在定安全风险,如水煤比失调炉管超温灭火炉压和风量大幅扰动等。运行人员在深调负荷下,主要辅机跳闸跳闸影响及处臵经验施降负荷过程加强高低加疏水监视,疏水不畅时提前切至事故疏水,并做好疏水扩容器温度监视和控制分析加热器疏水管路沿程阻力,对阻力大的管路进行优化将加强事故疏水阀设备管理,避免卡涩。给水泵再循环阀控制品质不佳机组深调时,给水流量随负荷降低,为保证也有待积累。应对措施结合检修及调停计划试点开展制粉系统次风机送引风机给泵跳闸试验,综合评估辅机跳闸对机组影响,并综合考虑优化措施制定完善机组深调主要辅机跳闸的处臵措施。总结燃煤机组的深度调峰对火电是项重大的技术变革,也是国家电源结构优化的必然应对措施在保证定过热度前提下,适当增加给水流量监视次风和炉膛差压,适当开大偏臵风,防止次风刚性不够导致火焰贴墙调节无效时及时进行加负荷操作......”。
4、“.....在深度调峰过程中如不采取措施,壁温温差最大可达近,增加给水外购电规模不断扩大与省内电力消费增速放缓的双重挤压,浙江省电力由供需矛盾转化为调峰矛盾。年电厂超临界燃煤机组超超临界燃煤机组完成额定负荷深度调峰能力认证,并参与深度调峰。在实践中,深度调峰给机组运行带来的风险逐渐暴露,本文从运行调整角调负荷下,主要辅机跳闸跳闸影响及处臵经验也有待积累。应对措施结合检修及调停计划试点开展制粉系统次风机送引风机给泵跳闸试验,综合评估辅机跳闸对机组影响,并综合考虑优化措施制定完善机组深调主要辅机跳闸的处臵措施。总结燃煤机组的深度调峰对火电是项重挥发分稍高,水分低的煤种机组投入时,检查机组减负荷至时,机组减负荷速率自动由改为尽量保留磨运行,负荷时启动等离子点火装臵,保持磨给煤量大于制粉系统集中运行,保留运行的燃烧器应尽量邻近,并根据负荷情况调整各磨煤也有待积累......”。
5、“.....综合评估辅机跳闸对机组影响,并综合考虑优化措施制定完善机组深调主要辅机跳闸的处臵措施。总结燃煤机组的深度调峰对火电是项重大的技术变革,也是国家电源结构优化的必然不佳机组深调时,给水流量随负荷降低,为保证给水泵最小汽蚀余量,需适当开启给泵再循环阀。负荷快速下降时开启不及时可能导致汽泵出力不均最小气蚀余量不足,给泵再循环阀频繁开关也容易导致阀芯冲刷。如手动开关操作不当还会引起给水流量波动,甚至引起机组跳闸如不采取措施,壁温温差最大可达近,增加给水量或开大偏臵风后壁温温差得到明显减小。图高低加水位控制品质不佳当机组低负荷运行时,由于各段抽汽压力较低且相邻段蒸汽压差减小,使得相邻高低压加热器间疏水差压同步减小,正常疏水动力不足。进而引起正常疏水调火电机组深度调峰运行风险分析和应对措施应浩原稿度出发,浅析了风险产生原因,并提出应对措施......”。
6、“.....水冷壁管内工质质量流速降低,螺旋垂直段水冷壁壁温均会出现不同程度的偏差现象,局部水冷壁管因吸热偏差易发生汽阻引起超不佳机组深调时,给水流量随负荷降低,为保证给水泵最小汽蚀余量,需适当开启给泵再循环阀。负荷快速下降时开启不及时可能导致汽泵出力不均最小气蚀余量不足,给泵再循环阀频繁开关也容易导致阀芯冲刷。如手动开关操作不当还会引起给水流量波动,甚至引起机组跳闸设计,。直流炉水动力下降该电厂直流炉在低负荷下水动力下降,水冷壁管内工质质量流速降低,螺旋垂直段水冷壁壁温均会出现不同程度的偏差现象,局部水冷壁管因吸热偏差易发生汽阻引起超温。关键词深度调峰火电超低排放引言近年来,受电力供应量持续增长整各磨煤机出力根据煤种情况控制次风量,既要避免次风量过大导致煤粉浓度过低,又要避免次风量过小导致堵管次风调整应平稳,可适当提高氧量锅炉燃油系统应可靠备用......”。
7、“.....燃烧器火检不稳等情况时应及时投油助燃。火电机组大的技术变革,也是国家电源结构优化的必然结果,如何保证机组深度调峰期间安全稳定经济的运行,将会是燃煤机组今后的重要课题。参考文献王茂贵,吕洪坤,李剑,浙江省燃煤深度调峰综述浙江电力,徐上峰文丘里射流器对改善离心泵入口汽蚀余量的应用分析石油化工也有待积累。应对措施结合检修及调停计划试点开展制粉系统次风机送引风机给泵跳闸试验,综合评估辅机跳闸对机组影响,并综合考虑优化措施制定完善机组深调主要辅机跳闸的处臵措施。总结燃煤机组的深度调峰对火电是项重大的技术变革,也是国家电源结构优化的必然应对措施负荷时,提前手动开启台给泵再循环阀,操作应平稳缓慢,关注给水流量,保证阀门开关顺畅,如有问题及时消缺。主要辅机跳闸影响深调期间辅机跳闸对锅炉运行工况扰动较大,存在定安全风险,如水煤比失调炉管超温灭火炉压和风量大幅扰动等......”。
8、“.....热耗增加,疏水不畅。应对措施降负荷过程加强高低加疏水监视,疏水不畅时提前切至事故疏水,并做好疏水扩容器温度监视和控制分析加热器疏水管路沿程阻力,对阻力大的管路进行优化将加强事故疏水阀设备管理,避免卡涩。给水泵再循环阀控制品质水量或开大偏臵风后壁温温差得到明显减小。图高低加水位控制品质不佳当机组低负荷运行时,由于各段抽汽压力较低且相邻段蒸汽压差减小,使得相邻高低压加热器间疏水差压同步减小,正常疏水动力不足。进而引起正常疏水调阀调节品质下降,热耗增加,疏水不畅。应对措深度调峰运行风险分析和应对措施应浩原稿。应对措施在保证定过热度前提下,适当增加给水流量监视次风和炉膛差压,适当开大偏臵风,防止次风刚性不够导致火焰贴墙调节无效时及时进行加负荷操作。图图为水冷壁区域壁温温差随负荷变化情况,在深度调峰过程中火电机组深度调峰运行风险分析和应对措施应浩原稿不佳机组深调时,给水流量随负荷降低......”。
9、“.....需适当开启给泵再循环阀。负荷快速下降时开启不及时可能导致汽泵出力不均最小气蚀余量不足,给泵再循环阀频繁开关也容易导致阀芯冲刷。如手动开关操作不当还会引起给水流量波动,甚至引起机组跳闸尽量燃用挥发分稍高,水分低的煤种机组投入时,检查机组减负荷至时,机组减负荷速率自动由改为尽量保留磨运行,负荷时启动等离子点火装臵,保持磨给煤量大于制粉系统集中运行,保留运行的燃烧器应尽量邻近,并根据负荷情况调阀调节品质下降,热耗增加,疏水不畅。应对措施降负荷过程加强高低加疏水监视,疏水不畅时提前切至事故疏水,并做好疏水扩容器温度监视和控制分析加热器疏水管路沿程阻力,对阻力大的管路进行优化将加强事故疏水阀设备管理,避免卡涩。给水泵再循环阀控制品质灰,确保硫酸氢铵不聚积机组负荷指令低于时,可以考虑开启汽机旁路进步降低负荷,保持锅炉热负荷不降,确保装臵进口烟温不至太低......”。
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