1、“.....对所有行车运行中出现的故障进行分解,制定对应处置方案,确保生产顺行。通过与宝信软件设备组等多方公司技术人员经过多少现场勘查和讨论,进行故障分析判断,大家最后认为应该通过科学的分析手段,让数据来说话,采用数据分析法来判定行车故线投产条件,所以冷轧厂组织批由软件设备操作等多方参与的无人行车攻关小组,对所有行车运行中出现的故障进行分解,制定对应处置方案,确保生产顺行。通过联系厂家施工单位结合施工图纸对行车大小车格雷母线的次测试确认,检查是否存在因格雷母线行精心处理,发现夹具的晃动是问题的症结所在,在各方召开专项分析会后,制定对应措施,解决问题症结,效果显著,圆满完成此次难题攻关项目。参考文献湛江冷轧行车无人化行车夹钳传感器型号参数......”。
2、“.....均满足现场作业要求,所以可排除传感器本身的质量因为吊钩与夹具轴销的接触面小,若在其吊钩两边增加橡胶垫,通过为期周观察发现效果不佳,行车自动行驶过程,夹具还是存在左右抖动现象,从而导致夹具吊物过程,边面包块的对中信号被吊物遮挡,报故障。通过小组讨论后统制定改进措施如下改进前轴通过上表数据并结合现场实际作业可得出格雷母线安装后的数据最大偏差范围在,询问相关技术人员及厂家,该范围误差不影响格雷母线的定位及数据传输。现场对安装使用后周个月个月的传感器进行观察测试,抽取台夹具的传感器使用情况进行对比,效数据最大偏差范围在,询问相关技术人员及厂家,该范围误差不影响格雷母线的定位及数据传输。现场对安装使用后周个月个月的传感器进行观察测试,抽取台夹具的传感器使用情况进行对比......”。
3、“.....图明显看出夹具右高左低现象,实际作业时,由于夹具晃动,右边夹钳触碰到吊物边部图,导致对中信号消失观察夹具面包块的上表面均无明显裂痕及划损图,对所有夹具进行排查后,发现夹具面包块均正常。现场检查格激光测距传感器型号激光测距传感器型号激光测距传感器型号产品鉴定通过专业技术人员对传感器的本身质量进行鉴定,均满足现场作业要求,所以可排除传感器本身的质量问题。改进方案通过以上调查数据的统计分析,发现主要找出故障原因的方法和步骤现场测量吊钩夹具规格现场按照施工图纸排查格雷母线实际安装情况通过测量数据分析夹具是否存在左右不平衡现象观察吊运过程夹具摆动幅度确定夹具及传感器影响因素明确处理方案按方案执行现场测量吊钩夹具规格调查小组对吊共有台无人化行车,其中轧后库台成品库台......”。
4、“.....开发设备库区管理系统等无人库区及无人行车智能化系统,在,报故障。通过小组讨论后统制定改进措施如下改进前轴销与吊钩的接触面小改进后对其进行打磨,增大接触改进前后个月数据统计数据分析通过个月数据统计,得出台行车夹具故障率明显下降,效果显著,证明吊钩与轴销的接触面积过小是夹具晃动的主要症销与吊钩的接触面小改进后对其进行打磨,增大接触改进前后个月数据统计数据分析通过个月数据统计,得出台行车夹具故障率明显下降,效果显著,证明吊钩与轴销的接触面积过小是夹具晃动的主要症结。效果检查和结语实施效果图通过对分析出的各种故障激光测距传感器型号激光测距传感器型号激光测距传感器型号产品鉴定通过专业技术人员对传感器的本身质量进行鉴定,均满足现场作业要求,所以可排除传感器本身的质量问题。改进方案通过以上调查数据的统计分析......”。
5、“.....均满足现场作业要求,所以可排除传感器本身的质量有夹具进行排查后,发现夹具面包块均正常。现场检查格雷母线安装情况调查小组对大车小车格雷母线拉直度与接受信号的天线箱距离是否存在误差进行测量,测量图示如下图格雷母线与接收器间距以格雷母线刻度线起始位置为基准,每隔米进行测量收集湛钢无人行车调试故障分析及处理原稿车数量机组规模以及应用软件复杂度等方面都是国内当前最复杂的公司承担项目的施工配合调试生产操作等项目。综上初步判断夹具晃动可能造成相关信号丢失格雷母线安装偏差可能导致数据传输有误传感器本身不符合现场作业或受环境影响可能导致失图如下对中传感器型号负载传感器型号激光测距传感器型号激光测距传感器型号激光测距传感器型号产品鉴定通过专业技术人员对传感器的本身质量进行鉴定,均满足现场作业要求......”。
6、“.....综上初步判断夹具晃动可能造成相关信号丢失格雷母线安装偏差可能导致数据传输有误传感器本身不符合现场作业或受环境影响可能导致失效。关键词故障率故障分析处理前言湛江钢铁冷轧是国内首条全冷轧生产线与无人化行车同步建设的项目,确处理方案按方案执行现场测量吊钩夹具规格调查小组对吊钩和夹具搭接处进行间距测量,测量图示如下图夹具轴销间距图静止时夹具两边高度不致图夹具面包块的探重面图作业时,钳脚易碰到图吊钩与轴销的接触面积小吊物边部数据分析结合以上现场图结。效果检查和结语实施效果图通过对分析出的各种故障进行精心处理,发现夹具的晃动是问题的症结所在,在各方召开专项分析会后,制定对应措施,解决问题症结,效果显著,圆满完成此次难题攻关项目。参考文献湛江冷轧行车无人化行车夹钳传感器型号激光测距传感器型号激光测距传感器型号激光测距传感器型号产品鉴定通过专业技术人员对传感器的本身质量进行鉴定,均满足现场作业要求......”。
7、“.....改进方案通过以上调查数据的统计分析,发现主要问题。改进方案通过以上调查数据的统计分析,发现主要原因为吊钩与夹具轴销的接触面小,若在其吊钩两边增加橡胶垫,通过为期周观察发现效果不佳,行车自动行驶过程,夹具还是存在左右抖动现象,从而导致夹具吊物过程,边面包块的对中信号被吊物遮通过上表数据并结合现场实际作业可得出格雷母线安装后的数据最大偏差范围在,询问相关技术人员及厂家,该范围误差不影响格雷母线的定位及数据传输。现场对安装使用后周个月个月的传感器进行观察测试,抽取台夹具的传感器使用情况进行对比,效吊钩和夹具搭接处进行间距测量,测量图示如下图夹具轴销间距图静止时夹具两边高度不致图夹具面包块的探重面图作业时,钳脚易碰到图吊钩与轴销的接触面积小吊物边部数据分析结合以上现场图检测结果,我们得出吊钩两边均存在定空隙,约图,检测结果,我们得出吊钩两边均存在定空隙,约图......”。
8、“.....图明显看出夹具右高左低现象,实际作业时,由于夹具晃动,右边夹钳触碰到吊物边部图,导致对中信号消失观察夹具面包块的上表面均无明显裂痕及划损图,对湛钢无人行车调试故障分析及处理原稿图如下对中传感器型号负载传感器型号激光测距传感器型号激光测距传感器型号激光测距传感器型号产品鉴定通过专业技术人员对传感器的本身质量进行鉴定,均满足现场作业要求,所以可排除传感器本身的质量障的真正原因。湛钢无人行车调试故障分析及处理原稿。找出故障原因的方法和步骤现场测量吊钩夹具规格现场按照施工图纸排查格雷母线实际安装情况通过测量数据分析夹具是否存在左右不平衡现象观察吊运过程夹具摆动幅度确定夹具及传感器影响因素通过上表数据并结合现场实际作业可得出格雷母线安装后的数据最大偏差范围在,询问相关技术人员及厂家,该范围误差不影响格雷母线的定位及数据传输......”。
9、“.....抽取台夹具的传感器使用情况进行对比,效安装偏差导致数据传输有误现象,从而导致吊运过程精度不够。湛钢无人行车调试故障分析及处理原稿。故障原因分析由于时间紧迫,湛江钢铁领导高度重视,要求月份必须满足全线投产条件,所以冷轧厂组织批由软件设备操作等多方参与的无人行车攻关现场勘查和讨论,进行故障分析判断,大家最后认为应该通过科学的分析手段,让数据来说话,采用数据分析法来判定行车故障的真正原因。湛钢无人行车调试故障分析及处理原稿。故障原因分析由于时间紧迫,湛江钢铁领导高度重视,要求月份必须满足销与吊钩的接触面小改进后对其进行打磨,增大接触改进前后个月数据统计数据分析通过个月数据统计,得出台行车夹具故障率明显下降,效果显著,证明吊钩与轴销的接触面积过小是夹具晃动的主要症结......”。
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