1、“.....通过吸尘罩的设计优化,解决原来风筒容易磨坏及司机视线遮挡问题,同时工作人数,人为矿井通风系数,般取。根据现场实际情况,按照现场交接班最多人数人,取,计算可得工作面供风量不得小于。按满足稀释瓦斯需求根据式计算掘掘通式中,掘为掘进工作面瓦斯绝对涌出量,掘通为掘进工作面瓦斯涌出量不均衡系数,由实测统计得到。根据现尘技术与控尘技术的种结合。该技术对应的控除尘系统分为除尘系统和控尘系统,除尘系统包括除尘风机负压风筒及掘进机上的集尘罩,控尘系统主要由附壁风筒组成。首先通过附壁风筒的径向风流将含尘气流压制在掘进工作面迎头范围内,再通过集尘罩将含尘气流吸入负压风筒直至除尘风机位臵,进行集中除尘处理煤矿岩喷雾装臵,随采随喷,同时,在运煤溜煤各个转载点设有喷雾洒水设备,无水或喷雾装臵损坏时必须停机。采煤工作面顺槽破碎机安装有防尘罩和喷雾洒水装臵。掘进工作面采用压入式通风......”。
2、“.....可以随掘随喷。湿式作业。井下风钻煤电钻均采用湿式打眼,水炮泥封孔,同时在掘进巷道和硐室时煤矿岩巷综掘工作面控除尘措施研究陈胜利论文原稿化设计吸尘罩的布臵方式及吸尘罩距离迎头的距离直接影响除尘器的收尘效果,般吸尘罩距离迎头的距离不能超过。原方案中吸尘罩距离迎头的距离为左右,严重影响吸尘罩收尘效果。原方案中吸尘罩之所以远离掘进面迎头的主要原因为吸尘罩高度过大影响掘进机司机作业时视线吸尘罩位臵超过掘进机转动圆盘,圆盘面粉尘防治的效果,有研究表明除尘器处理风量为工作面供风量的时,掘进面降尘效果较为理想。按照除尘器实际处理风量,除尘器处理风量为供风量的计算可得,工作面合理的供风量为。控除尘技术原理控除尘技术是长压短抽通风除尘技术与控尘技术的种结合。该技术对应的控除尘系统分为除尘系统和问题,成功将吸尘罩距离迎头位臵由原来的缩短到,大大提高了除尘器的收尘效果......”。
3、“.....选取的个典型测点的总粉尘降尘效率均达到了以上,呼吸性粉尘降尘效率也达到以上,成功控制了岩巷掘进粉尘的质量浓度,同时也可以为其他矿区岩巷粉尘治理提供参考。吸尘罩的优,计算可得为满足稀释瓦斯需求供风量不得小于。按照满足工作面最低风速和最大风速要求,分别根据式,计算大式中,为满足最低风速要求的需风量,大为掘进过程中巷道最大断面积,。小式中,为满足最高风速要求的需风量,术优化研究工作面合理风量匹配分析工作面采用对旋轴流压入式风机向工作面供风,风机风量,实际供风量在左右。掘进工作面供风需求量可按照满足人员呼吸需求根据式计算式中,为供风需求总量,为井下同时工作人数,人为矿井通风系数,般取。根据现场实际情小为掘进过程中巷道最小断面积,。根据巷道掘进过程中最大断面积和最小断面面积计算可得该掘进工作面最低风量不得小于,最大供风量不能大于。由此可以看出......”。
4、“.....供风风筒直吹工作面迎头的风量直接影响到工作结语通过对瓦斯治理巷工作面供风量与除尘器处理风量的匹配分析与分风通的设计应用,成功解决了工作面供风量与除尘器吸风量不匹配的问题。通过迎头风流控制器的设计与应用,改变了原来方案中风流直吹迎头,导致粉尘飞扬扩散难以收集的难题。通过吸尘罩的设计优化,解决原来风筒容易磨坏及司机视线遮挡问题,原方案中吸尘罩距离迎头的距离为左右,严重影响吸尘罩收尘效果。原方案中吸尘罩之所以远离掘进面迎头的主要原因为吸尘罩高度过大影响掘进机司机作业时视线吸尘罩位臵超过掘进机转动圆盘,圆盘来回转动容易造成负压风筒磨坏。为此,设计了整体式扁平吸尘罩,加大了吸尘罩的长度,降低了吸尘罩的高度,在掘止风筒被磨坏的问题,变接风筒固定牢靠后能够使矩形风筒脱离掘进机圆盘位臵而不与转盘接触,从而避免风筒摩擦损坏煤矿岩巷综掘工作面控除尘措施研究陈胜利论文原稿......”。
5、“.....社会在不断的进步,随着中国煤矿行业的不断发展,实现煤矿安全生产成为当前煤矿开采掘进中的项重点内容。现阶段,控尘系统,除尘系统包括除尘风机负压风筒及掘进机上的集尘罩,控尘系统主要由附壁风筒组成。首先通过附壁风筒的径向风流将含尘气流压制在掘进工作面迎头范围内,再通过集尘罩将含尘气流吸入负压风筒直至除尘风机位臵,进行集中除尘处理。喷雾洒水。采煤机在割煤过程中配有符合规定喷雾压力和流量的机载内外小为掘进过程中巷道最小断面积,。根据巷道掘进过程中最大断面积和最小断面面积计算可得该掘进工作面最低风量不得小于,最大供风量不能大于。由此可以看出,工作面的实际供风量远大于工作面最低供风需求和除尘器的实际处理风量。供风风筒直吹工作面迎头的风量直接影响到工作化设计吸尘罩的布臵方式及吸尘罩距离迎头的距离直接影响除尘器的收尘效果,般吸尘罩距离迎头的距离不能超过。原方案中吸尘罩距离迎头的距离为左右......”。
6、“.....原方案中吸尘罩之所以远离掘进面迎头的主要原因为吸尘罩高度过大影响掘进机司机作业时视线吸尘罩位臵超过掘进机转动圆盘,圆盘原稿。结语通过对瓦斯治理巷工作面供风量与除尘器处理风量的匹配分析与分风通的设计应用,成功解决了工作面供风量与除尘器吸风量不匹配的问题。通过迎头风流控制器的设计与应用,改变了原来方案中风流直吹迎头,导致粉尘飞扬扩散难以收集的难题。通过吸尘罩的设计优化,解决原来风筒容易磨坏及司机视线遮煤矿岩巷综掘工作面控除尘措施研究陈胜利论文原稿进机司机前部采用矩形吸尘罩,在掘进机转盘后部设计风筒支撑架将风筒悬空。此吸尘设计方案解决了两个方面问题是吸尘罩高度过大影响掘进机司机视线的问题,矩形吸尘罩高度为,宽度为是防止风筒被磨坏的问题,变接风筒固定牢靠后能够使矩形风筒脱离掘进机圆盘位臵而不与转盘接触......”。
7、“.....般吸尘罩距离迎头的距离不能超过。原方案中吸尘罩距离迎头的距离为左右,严重影响吸尘罩收尘效果。原方案中吸尘罩之所以远离掘进面迎头的主要原因为吸尘罩高度过大影响掘进机司机作业时视线吸尘罩位臵超过掘进机转动圆盘,圆盘净化技术,但在实际应用过程中大都存在定的局限性,在岩巷综掘工作面除尘应用中不能达到较好的除尘效果。本文主要针对山西潞安温庄煤业有限责任公司岩巷综掘工作面控除尘技术展开研究。吸尘罩的优化设计吸尘罩的布臵方式及吸尘罩距离迎头的距离直接影响除尘器的收尘效果,般吸尘罩距离迎头的距离不能超过。小式中,为满足最高风速要求的需风量,小为掘进过程中巷道最小断面积,。根据巷道掘进过程中最大断面积和最小断面面积计算可得该掘进工作面最低风量不得小于,最大供风量不能大于。由此可以看出,工作面的实际供风量远大于工作面最低供风需求和除尘大部分煤矿工作面的产尘量急剧增加......”。
8、“.....不仅会对煤矿井下作业人员的身体健康造成严重威胁,而且井下粉尘的大量堆积极易引发粉尘爆炸。如果不能对这些粉尘进行有效治理,那么就会对煤矿开采的生产安全带来极大威胁。当前,针对综掘工作面产尘问题,国内外已研发了多种抽尘小为掘进过程中巷道最小断面积,。根据巷道掘进过程中最大断面积和最小断面面积计算可得该掘进工作面最低风量不得小于,最大供风量不能大于。由此可以看出,工作面的实际供风量远大于工作面最低供风需求和除尘器的实际处理风量。供风风筒直吹工作面迎头的风量直接影响到工作来回转动容易造成负压风筒磨坏。为此,设计了整体式扁平吸尘罩,加大了吸尘罩的长度,降低了吸尘罩的高度,在掘进机司机前部采用矩形吸尘罩,在掘进机转盘后部设计风筒支撑架将风筒悬空。此吸尘设计方案解决了两个方面问题是吸尘罩高度过大影响掘进机司机视线的问题,矩形吸尘罩高度为,宽度为是防问题,成功将吸尘罩距离迎头位臵由原来的缩短到......”。
9、“.....系统进行综合优化改进后取得了比较好的降尘效果,选取的个典型测点的总粉尘降尘效率均达到了以上,呼吸性粉尘降尘效率也达到以上,成功控制了岩巷掘进粉尘的质量浓度,同时也可以为其他矿区岩巷粉尘治理提供参考。吸尘罩的优,成功将吸尘罩距离迎头位臵由原来的缩短到,大大提高了除尘器的收尘效果。系统进行综合优化改进后取得了比较好的降尘效果,选取的个典型测点的总粉尘降尘效率均达到了以上,呼吸性粉尘降尘效率也达到以上,成功控制了岩巷掘进粉尘的质量浓度,同时也可以为其他矿区岩巷粉尘治理提供参考。工作面控除尘技器的实际处理风量。供风风筒直吹工作面迎头的风量直接影响到工作面粉尘防治的效果,有研究表明除尘器处理风量为工作面供风量的时,掘进面降尘效果较为理想。按照除尘器实际处理风量,除尘器处理风量为供风量的计算可得......”。
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