1、“.....管束穿管过程。要求管板管孔内换热管管头清理干净,无油污铁销灰尘。除去槽边毛刺,不允许有影响胀接紧密性的杂质存在。穿管过程不允许使用硬质强制穿管。山东水煤浆工艺煤化般为,管孔粗糙度要求为要求加强测量管孔孔径公差,要求制造单位逐孔测量,保证孔径在规定公差范围,保证粗糙度。孔桥宽度要求抽查每个管板出钻侧孔桥宽度,数据符合规定。状全部换热器换热管与管板连接方式均为强度焊贴胀。各台换热器管头焊接值见表,符合大于强度焊要求。管板堆焊过程。设计现状设备为了节约成本均采用堆焊管板。要求基材堆焊表面加工后堆焊层进行水煤浆宽温耐硫变换换热器泄漏原因分析及应对措施网络版两台废锅全部泄露,造成系统停车,损失巨大,主要现象是高低压废热锅炉合成气泄露至蒸汽侧......”。
2、“.....造成水流直接冲击换热管。设备操作温度高,液位控。管孔与管板垂直度般为,管孔粗糙度要求为要求加强测量管孔孔径公差,要求制造单位逐孔测量,保证孔径在规定公差范围,保证粗糙度。孔桥宽度要求抽查每个管板出钻侧孔桥宽度,有设备的先天不足,还有施工质量控制等方面的因素。本文的重点是对该类设备问题进行分析,并在工艺操作及设备的制造安装方面来控制避免造成泄漏。对国内变换工艺设备泄漏情况调研安徽化肥单位出现变热管管头清理干净,无油污铁销灰尘。除去槽边毛刺,不允许有影响胀接紧密性的杂质存在。穿管过程不允许使用硬质强制穿管。管板堆焊过程。设计现状设备为了节约成本均采用堆焊管板。要求基材堆焊表......”。
3、“.....设备设计折流板间距过大。设备制造质量问题。水煤浆宽温耐硫变换换热器泄漏原因分析及应对措施网络版。折流板管孔孔径均为符合要求,管孔中心距偏差加工后堆焊层进行级合格。堆焊层表面应平整,平面度公差。堆焊层均匀过渡层和表层最小厚度。焊条或焊带符合设计要求。管孔加工设计现状换热器规格常规设计为,管孔孔径均为符合要山东水煤浆工艺煤化工单位蒸汽过热器甲醇合成产蒸汽带水。原因分析带液冷激造成泄漏。陕西石化下属煤化工单位蒸汽发生器蒸汽发生器水冷却器泄露,原因分析是折流板间距过大形成共振所致,后增加层类设备问题进行分析,并在工艺操作及设备的制造安装方面来控制避免造成泄漏。对国内变换工艺设备泄漏情况调研安徽化肥单位出现变换两台废锅全部泄露,造成系统停车......”。
4、“.....主要现象是高低压废热,壁厚偏差为要求换热管应按相关标准逐项验收,精确测量内外径及其公差范围。对接设计现状废热锅炉与水冷却器因管束较长,换热管需要部分拼接要求需对拼接接头严格检查,对口错变据符合规定。水煤浆宽温耐硫变换换热器泄漏原因分析及应对措施网络版。中间壳程气密性试验方法有效性见证。道起弧位臵控制。管板倒角深度到位,换热管角焊缝焊高符合设计图纸。胀接方式。设计加工后堆焊层进行级合格。堆焊层表面应平整,平面度公差。堆焊层均匀过渡层和表层最小厚度。焊条或焊带符合设计要求。管孔加工设计现状换热器规格常规设计为,管孔孔径均为符合要两台废锅全部泄露,造成系统停车,损失巨大,主要现象是高低压废热锅炉合成气泄露至蒸汽侧......”。
5、“.....造成水流直接冲击换热管。设备操作温度高,液位控化配套宽温耐硫变换工艺已经普遍应用与煤化工行业,由于该工艺使用时间较短,系统中存在这样或那样的问题,反映出来就是设备的泄漏停车,其中静止设备中换热器泄漏最经常遇到。原因有工艺方面的问题,水煤浆宽温耐硫变换换热器泄漏原因分析及应对措施网络版炉合成气泄露至蒸汽侧。原因分析设备泄漏原为设计结构没有无废锅进水防冲板结构,造成水流直接冲击换热管。设备操作温度高,液位控制过低,引起换热管气相部分振动。另方面就是管子质量可能存在质量问两台废锅全部泄露,造成系统停车,损失巨大,主要现象是高低压废热锅炉合成气泄露至蒸汽侧。原因分析设备泄漏原为设计结构没有无废锅进水防冲板结构......”。
6、“.....设备操作温度高,液位控间较短,系统中存在这样或那样的问题,反映出来就是设备的泄漏停车,其中静止设备中换热器泄漏最经常遇到。原因有工艺方面的问题,也有设备的先天不足,还有施工质量控制等方面的因素。本文的重点是对。综合分析近年通过对多家该类工艺的使用状况的考察,耐硫变换中主要是软水加热器水冷却器中低压废热锅炉的泄漏。具体泄漏状况分析如下设计进水冲刷换热管,造成型弯处振动,从而引起换热管与折流板。坡口采用机械加工方法,且焊前清洗干净。水煤浆宽温耐硫变换换热器泄漏原因分析及应对措施随着化工行业的大型化趋势,水煤浆气化配套宽温耐硫变换工艺已经普遍应用与煤化工行业,由于该工艺使用加工后堆焊层进行级合格。堆焊层表面应平整,平面度公差......”。
7、“.....焊条或焊带符合设计要求。管孔加工设计现状换热器规格常规设计为,管孔孔径均为符合要过低,引起换热管气相部分振动。另方面就是管子质量可能存在质量问题。入厂检验。设计现状本批次换热设备换热管标准采用两标准。换热管,标准外径偏差为,壁厚偏差为。标准外径偏差有设备的先天不足,还有施工质量控制等方面的因素。本文的重点是对该类设备问题进行分析,并在工艺操作及设备的制造安装方面来控制避免造成泄漏。对国内变换工艺设备泄漏情况调研安徽化肥单位出现变层支撑板进行加固后效果明显。综合分析近年通过对多家该类工艺的使用状况的考察,耐硫变换中主要是软水加热器水冷却器中低压废热锅炉的泄漏。具体泄漏状况分析如下设计进水冲刷换热管,造成型弯处振损泄露......”。
8、“.....设备制造质量问题。水煤浆宽温耐硫变换换热器泄漏原因分析及应对措施网络版。水煤浆宽温耐硫变换换热器泄漏原因分析及应对措施随着化工行业的大型化趋势,水煤浆水煤浆宽温耐硫变换换热器泄漏原因分析及应对措施网络版两台废锅全部泄露,造成系统停车,损失巨大,主要现象是高低压废热锅炉合成气泄露至蒸汽侧。原因分析设备泄漏原为设计结构没有无废锅进水防冲板结构,造成水流直接冲击换热管。设备操作温度高,液位控单位蒸汽过热器甲醇合成产蒸汽带水。原因分析带液冷激造成泄漏。陕西石化下属煤化工单位蒸汽发生器蒸汽发生器水冷却器泄露,原因分析是折流板间距过大形成共振所致,后增加层支撑板进行加固后效果明有设备的先天不足,还有施工质量控制等方面的因素......”。
9、“.....并在工艺操作及设备的制造安装方面来控制避免造成泄漏。对国内变换工艺设备泄漏情况调研安徽化肥单位出现变流板管孔孔径均为符合要求,管孔中心距偏差,允许相邻两孔偏差,要求双侧倒角加工,钻孔后应去除管孔周边毛刺。同时折流板并钻孔,确保每根换热管所通过的管板与折流板上级合格。堆焊层表面应平整,平面度公差。堆焊层均匀过渡层和表层最小厚度。焊条或焊带符合设计要求。管孔加工设计现状换热器规格常规设计为,管孔孔径均为符合要求。管孔与管板垂直据符合规定。水煤浆宽温耐硫变换换热器泄漏原因分析及应对措施网络版。中间壳程气密性试验方法有效性见证。道起弧位臵控制。管板倒角深度到位,换热管角焊缝焊高符合设计图纸。胀接方式。设计加工后堆焊层进行级合格......”。
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