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doc (年产20万吨丁辛醇项目可行性研究报告) ㊣ 精品文档 值得下载

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《(年产20万吨丁辛醇项目可行性研究报告)》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....常压塔精馏段设置层塔盘。常压塔常线抽出段以上塔径采用缩径方案。减压塔减压塔采用全填料,以提高分馏效率并降低压降,实现生产高真空低炉温窄馏份浅颜色的要求。减压塔是装置内核心分馏塔之,担负着为下游装置提供满足其进料要求的减压蜡油和提高装置总拔出率的重任。为减少减压塔的全塔压降,降低操作成本,减小塔径,减压塔选择填料塔。减压塔的内件是实现减压塔低压降高通量和高分馏效率产品高质量和高拔出率的关键。目前世界上大多数炼厂燃料型减压塔,洗涤段常选择高性能的防堵规整填料换热分馏段宜选择高性能规整填料。冷换设备为有效回收装置余热,提高换热网络的热强度,节省投资及安装费用,本装置部分换热器采用了高效螺纹管换热器,提高了传热效率。机泵机泵按效率高操作范围宽的原则进行对比优选,本装置的机泵主要选择油泵及化工流程泵,节约电力消耗。并且对流量变化可能较大的机泵电机采用变频器,以达到节能的目的。对于三注等小流量泵则选择型计量泵......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....根据加工原料情况以及对产品的要求,本装置采用抚顺石油化工研究院开发的精制催化剂和系列保护剂,或其它性能相近的催化剂和保护剂。主要技术方案该装置的主要技术方案有加氢脱硫反应器催化剂床层分三层设置。用冷氢控制第二三催化剂床层入口温度,提高反应器的操作灵活性,延长催化剂使用周期。采用炉前混氢方案,提高换热效率,减缓加热炉炉管结焦速度。采用工程技术成熟的新型双壳程换热器,提高传热效率,降低投资。原料油缓冲罐采用分馏塔顶气保护措施,避免原料油与空气接触。采用三相油气水分离的立式高压分离器。在反应流出物空冷器上游侧设置除盐水注入点,以防止低温部位硫化氢铵盐份析出和沉积堵塞反应流出物空冷器和水冷器在反应流出物原料油换热器上游侧设置除盐水注入点,以防止氯化铵盐份析出,沉积堵塞反应流出物原料油换热器。分馏塔设置重沸炉,使分馏塔具备精馏段和提馏段,实现汽油与轻油的清晰分割,轻油收率高,与蒸汽汽提操作方式相比,可避免轻油雾浊问题......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....自循环氢脱硫塔顶部出来的脱硫后循环氢,经循环氢压缩机入口分液罐分液后,进入循环氢压缩机升压,然后分两路路作为急冷氢进入反应器另路与来自新氢压缩机的新氢混合,混合氢与原料油混合作为反应进料。自高压分离器底部排出的含硫含氨污水减压后进入低压分离器,低压分离器底部排出的含硫含氨污水排至酸性水罐,再经酸性水泵送至硫磺回收装置的酸性水汽提系统处理。高压分离器的油相在液位控制下经减压调节阀进入低压分离器,低压分离器闪蒸气体至催化装置气压机出口。低分油经精制轻油低分油换热器热媒轻油低分油换热器以及反应流出物低分油换热器分别与精制轻油反应流出物换热后进入分馏塔,入塔温度用反应流出物低分油换热器旁路调节控制。自制氢装置来的新氢经新氢压缩机入口分液罐分液后进入新氢压缩机,经升压后与循环氢压缩机出口的循环氢混合。分馏部分轻油分馏系统从反应部分来的低分油换热进入分馏塔,塔顶油气经分馏塔顶空冷器分镏塔顶后冷器冷却至约......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....原料和产品数量详见装置物料平衡。工艺技术选择本可研充分考虑原料预处理装置的流程特点,通过采用先进的工艺技术和设备,提高装置的综合水平。拟综合采用下列工艺技术方案常压塔采用高性能塔盘。采用干式减压蒸馏工艺,减压塔顶采用三级蒸汽抽真空工艺。采用全填料减压塔技术包括高效填料及高效低压降气液分配器液体收集器等内件。采用减压塔进料分配器,降低雾沫夹带技术。采用低速转油线减压炉管逐级扩径炉管吸收转油线热胀量技术。采用减压塔线拔出轻油技术。采用高效电脱盐技术。采用窄点法优化换热流程。通过装置换热流程优化和全厂统优化,充分回收装置低温热。采用工艺防腐和设备材料防腐相结合的防腐技术。工艺流程简述重油原料自罐区自流入装置,经原料泵升压后,与装置各热流股换热后进入电脱盐罐脱盐脱水。脱盐后原料经换热后进入常压炉加热后进入常压塔。常压塔顶油气经换热冷凝冷却后进入塔顶回流罐进行气液分离。常二三线油汽提后由泵抽出并经换热冷却后出装置......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....进入原料油缓冲罐。原料油缓冲罐采用分镏塔顶气进行保护。来自原料油缓冲罐的原料油经加氢进料泵增压,在流量控制下,经反应流出物原料油换热器换热后,与混合氢混合进入反应流出物反应进料换热器,然后经反应进料加热炉加热至反应所需温度,进入加氢反应器。该反应器设置三个催化剂床层,床层间设有注冷氢设施。来自加氢反应器的反应流出物,经反应流出物反应进料换热器反应流出物低分油换热器反应流出物反应进料换热器反应流出物原料油换热器依次与反应进料低分油原料油换热,然后经反应流出物空冷器冷却至,最后经反应流出物水冷器冷却至进入高压分离器。为了防止反应流出物中的铵盐在低温部位析出,通过注水泵将除盐水注至反应流出物空冷器上游侧的管道中。冷却后的反应流出物在高压分离器中进行油气水三相分离。高分气循环氢经循环氢脱硫塔入口分液罐后进入循环氢脱硫塔底部,与经贫溶剂泵升压的贫胺液逆向接触,脱除循环氢中的硫化氢......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....大大减弱了分馏塔顶系统和稳定塔顶系统有液态水存在位置的湿硫化氢腐蚀,有利于保证分馏部分的安稳长满优操作另方面可确保稳定塔重沸器的热源温位不低于,即确保供热的可靠性从而确保稳定塔脱硫化氢操作的可靠性。分馏塔塔顶设注缓蚀剂设施,以减轻塔顶流出物中硫化氢对分馏塔顶系统的腐蚀。粗汽油进入稳定塔,脱除硫化氢和戊烷以下不含戊烷轻组分,塔底得到脱除硫化氢的稳定汽油,塔顶设注缓蚀剂设施,以减轻塔顶流出物中硫化氢对稳定塔顶系统的腐蚀。轻油产品先作稳定塔重沸器热源,然后与低分油制氢装置的烯烃饱和反应器换热,充分回收其热量。新氢压缩机和循环氢压缩机均采用电动往复式,各设台备机。催化剂预硫化采用液相硫化方法,补硫设施与催化剂预硫化系统共用,以保证催化剂所必需的硫化氢浓度或分压的反应条件,催化剂再生采用器外再生方式。设原料油阻垢剂设施,延长装置运行周期。工艺流程简述反应部分自装置外来的混合原料油,在原料油缓冲罐液面和流量控制下......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....各自经换热后返回常压塔。常底油自常压塔底由泵抽出升压后进入减压加热炉,加热后经减压转油线进入减压塔。减压塔顶气经冷凝器及抽空器冷却后,进入减压塔顶分液罐进行气液分离。减压塔顶分液罐分出的凝缩油由泵抽出送出装置。减线减二线三线油分别由泵抽出并经换热冷却后出装置。减中减二中减三中油分别由泵抽出,各自换热至定温度后返回减压塔。减压过汽化油由泵抽出并返回减压炉前。除上述主体流程,还有注水注氨注缓蚀剂及其它辅助流程。装置工艺流程简图见附图......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....二期用量,来源备注破乳剂外购年耗量缓蚀剂外购年耗量液氨外购年耗量装置平面布置该装置占地面积。装置定员装置定员人五班三倒。汽柴油加氢装置装置概况装置规模万吨年年开工时数小时原料和产品原料汽柴油加氢装置的原料为原料预处理装置装置装置和新型灵活焦化装置生产的柴油馏分。产品通过对油品的加氢脱硫升级,获得满足现行国家环保标准的清洁油品。原料和产品数量详见装置物料平衡。工艺技术选择目前,国内柴油加氢精制技术业已非常成熟,技术的进步主要体现在催化剂的进步上,自上世纪九十年代以来,国内有关研究单位已开发了多种具有世界水平的高性能的馏分油加氢精制催化剂。抚顺石油化工研究院也在已有,等加氢精制催化剂的基础上,成功开发了新代劣质二次加工油品加氢精制催化剂。该催化剂于年成功地应用到大庆石化总厂四套工业装置上,其中两套为柴油加氢脱硫装置。工业应用结果表明,催化剂具有高的脱硫脱氮活性......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....减压炉采用多路炉管提高传热效率,在炉管从对流室进入辐射室的位置注入蒸汽防止炉管结焦。本装置加热炉的燃烧器采用高效燃烧器,减少有害物生成。在燃料燃烧的过程中,燃料本身所含的有害物质如硫等,在燃烧产物中是无法避免和控制的,燃烧过程所能控制的就是氮氧化物的生成量并使燃料尽可能完全燃烧,降低能耗和减少有害气体的排放。装置设备汇总如下表设备汇总表序号名称数量塔器台换热器台空冷器片容器台加热炉台泵台公用工程消耗及能耗公用工程消耗表公用工程消耗序号名称单位消耗量备注二期期水新鲜水循环冷水软化水含油污水含硫污水生活污水高浓度污水蒸汽电压缩空气净化非净化间断氮气间断燃料气能耗装置能耗二期见下表......”

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