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【17页】循环流化床锅炉节能改造项目投资立项申请报告.doc在线文档

型阀和型阀。 飞灰回送装置回料器 回料器是将分离器分离下来的物料,从分 烟气温度越高效率越低,分离器直径越大其分离效率越低。 主要指标。 旋风分离器 旋风分离器是循环流化床锅炉在结构上的特征之,其分离性 能对循环流化床锅炉的运行和效率有较大影响。旋风分离器的分离 效率通常用切割直径来表示,其定义为在给定的颗粒特性和操作条 件下分离效率为时的颗粒直径。大于此直径的颗粒极有可能在 分离器中被分离下来,而小于这直径的颗粒被分离下来的可能性 就小得多。分离器的分离效率和分离器的阻力是评价分离器性能的 直径的颗粒被分离下来的可能性 就小得多。分离器的分离效率和分离器的阻力是评价分离器性能的 条 件下分离效率为时的颗粒直径。和效率有较大影响。旋风分离器的分离 效率通常用切割直径来表示,其定义为在给定的颗粒特性和操作 炉膛循环燃烧。可见,由于烟气并没有全部通过后 面的旋风分离器,因而相对分离效率较低。部分内容简介部分内容简介下来的大颗粒和部分烟气就进入后部的小型旋风 分离器中,进入炉膛循环燃烧。可见,由于烟气并没有全部通过后 面的旋风分离器,因而相对分离效率较低。 旋风分离器 旋风分离器是循环流化床锅炉在结构上的特征之,其分离性 能对循环流化床锅炉的运行和效率有较大影响。旋风分离器的分离 效率通常用切割直径来表示,其定义为在给定的颗粒特性和操作条 件下分离效率为时的颗粒直径。大于此直径的颗粒极有可能在 分离器中被分离下来,而小于这直径的颗粒被分离下来的可能性 就小得多。分离器的分离效率和分离器的阻力是评价分离器性能的 主要指标。影响旋风分离器性能的因素有烟气温度和分离器尺寸。 烟气温度越高效率越低,分离器直径越大其分离效率越低。 飞灰回送装置回料器 回料器是将分离器分离下来的物料,从分离器下部的低压侧输 送到燃烧室下部的高压侧。经过多年的发展,非机械式回料器成为 循环流化床锅炉灰料装置的主要形式,常见的有型阀和型阀。 输送的动力来自流化后物料的重力,因此分离器与回料器之间的立 管高度和料位高度对回送的实现非常重要。 改造后增加重量对基础载荷的影响 分离器和炉顶的改造总共增加重量约吨,无锡 循环流化床锅炉设计载荷安全系数为,增加的载 荷完全在设计范围以内。 改造技术的先进性和成熟性 目前,大型的旋风分离器技术已日趋成熟,广泛地运用在循环 流化床锅炉中。国内外许多机构不断地在这种技术领域进行研究改 造,积累了许多宝贵的经验。旋风分离器的改造,改变了原来烟气 不完全通过分离器而造成的分离效率降低大量可燃物的损失。分 离效率提高后,有更多的细颗粒被分离送回炉膛参加循环,床料粒 径变细,改变了原分离效率较低时不完全燃烧造成的损失。经过测 算,分离器改进后比可降低,飞灰可燃物可降低个百 分点。此外,分离效率提高后,炉内颗粒浓度增加,受热面传热系 数增加,炉内热负荷增加。类似改造在很多厂家许多锅炉上进行 试验都取得了良好的效果。 项目设计的单位 该项目由济南锅炉厂设计处进行具体的设计。济南锅炉厂在设 计生产循环流化床锅炉方面处于国内领先行列,我公司期工程以 后投产的循环流化床锅炉均由济南锅炉厂设计制造,使用效果很好, 能达到较高的负荷和效率。济南锅炉厂设计处此次设计范围包括 改造工程的力学计算改造工程的热力计算分离器的效率阻力以 及改造项目的图纸等。 三改造方案的介绍 第项无锡循环流化床锅炉分离系统改造 无锡循环流化床锅炉设计的分离系统为炉膛出 口后为次惯性返料,在第二三级省煤器之间的中低温区左 右设二级百叶窗分离系统,在其出口处设计两个小型的旋风分离器。 因百叶窗分离有部分含有大量可燃物的烟气通过了百叶窗进入了尾 部烟道,所以造成了分离效率的降低和燃料的损失。现在要进行的 改造是将此级百叶窗分离器和小型的旋风分离器拆除,上级省煤器 下移,在低温过热器之后设计两侧转向烟道,烟气包括大量可燃物 通过转向烟道全部进入后面的两个旋风分离器,经过旋风分离器的 分离,定颗粒的可燃物被分离下来,由下部的回料器进入炉膛循 环燃烧,从而达到较高的分离效率。由于此项目属于改造项目,因 受原设备结构的制约,在设计中需要改造过热器和省煤器,且考虑 的数据较多。在设计中考虑的主要因素有分离器的直径高度 位置,分离器的入口尺寸,分离器的入口烟气流速,分离器的压力 损失,进入分离器的颗粒特性等。 分离器的入口烟气流速进口风速越高,分离效率越高,但 运行阻力越大。进口风速过高,气流湍流增加以及颗粒反弹加剧, 粗颗粒粉碎细粉尘增加,二次夹带严重,使效率降低。 考虑以上因素此次设计进口风速控制在。 分离器入口尺寸分离器入口尺寸决定了进口风速,进口风 速如果控制在,根据现场的结构尺寸,考虑系统阻力的 因素,计算入口尺寸为 转向烟道及旋风筒中心筒尺寸这些部位的尺寸与整个系 统的阻力有直接关系,而且也与分离效率也有很大关系,旋风筒直 径太大分离效率降低,旋风筒直径太小则阻力增加。设计系统压力 为,考虑结构空间和分离效率,计算后转向烟道尺寸 闭性。 第四章项目施工的计划和组织 施工单位的确定 在全国范围内向具备相应资质的单位发放招标书,由具备相应 施工资质的单位进行投标,由中标单位担当项目的施工。 二施工工期 在资金材料人员到位的条件下预计台炉改造工期为 天。 三施工的条件 由于生产规模的扩大,供热能力的增加,预计改造的每台炉均 有至少天的停炉时间,因而完全具备施工的时间。 第五章项目建设投资预算 设计费用万元 二单台炉改造安装费用万元 三单台炉改造更换相应的辅机费用万元 四本次单台炉改造的直接材料费用见表 材料规格数量单位单价元合计价格元 旋风筒钢结构吨 棕刚玉浇注料吨 普通可塑料吨 不锈钢盘圆公斤 耐热不锈钢盘圆公斤 耐热不锈钢盘圆公斤 珍珠岩砖块 超轻微珠砖块 磷酸盐砖块 耐火砖块 胶泥吨 方木捆 密度板张 模式壁炉顶 高温过热器吨 低温过热器吨 省煤器吨 不锈钢护罩吨 珍珠岩立方 石棉绒公斤 合计总金额 表 五项目改造共需投资费用见表二 项目 台炉改造费用 万元 三台炉改造费用 万元 设计费用 安装费用 辅机费用 直接材料费用 电除尘 气力输灰 合计 表二 第六章项目实施后的效益分析 根据测算,改造后锅炉各项指标将大大提高,飞灰含碳量可降 低到,灰渣含碳量可降低到左右,吨原煤产汽量提高到 吨,效率将达到以上。按每台炉每天消耗吨标煤,热效率 提高约个百分点,每年运行小时计算,每台炉每年可节煤 吨。 第七章项目的实施 改造工程的实施 根据无锡循环流化床锅炉节能改造方案, 年,我公司首先在炉进行改造试验,成功后再在其他炉上推广。 在改造过程中,除方案中确定的分离系统改造和炉膛改造外,又增 加了除尘除灰系统改造。该型锅炉原来使用的是水膜除尘器,除尘 效率低,造成排烟浓度和黑度不达标。同时,水膜除尘器使用的是 水力输灰,除尘器收集下来的飞灰全部用水冲到污水处理系统,经 过沉淀加药澄清处理后,抓斗行车抓出,汽车外运。由于工艺所 限,无法实现污染物排放稳定达标,而且水力输灰用水量大,占地 面积大,容易造成二次污染,飞灰无法综合利用。为此,借这次整 体改造机会,将水膜除尘器更换为静电除尘器,同时建设气力输灰 系统,收集干灰。 改造工程历时两个多月,锅炉投运后,炉带负荷能力提高, 吨煤产汽量大幅度增加,飞灰含炭量降低以上,热效率明显提 高。针对运行中发现的电除尘器三电场收集的细灰含炭量超过了 的问题,我公司借鉴煤粉炉上些先进技术,利用气流喷射器 对三电场收集下来的细灰再送回炉膛二次燃烧,即二次飞灰复燃, 从而达到降低机械不完全燃烧损失提高锅炉效率的目的。电除尘 投运后运行稳定,除尘效果良好,除尘率达到以上,炉排烟浓 度黑度均达到标准要求,同时每年可节约冲灰水万。气力输 灰系统投运后,炉飞灰实现了收集输送存放封闭式管理,并 可以回收至水泥厂,实现综合利用,既减少了二次污染,又创造了 经济效益。 改造前与改造后主要参数对比如下表 参数改造前改造后 日期年 床温 主汽压力 主汽温度 给水温度 负荷 灰渣含炭量 飞灰含 炭量 电场 二电场 三电场 排烟温度 过剩系数 吨煤产汽量 效率 二改造项目投资 该项目锅炉本体投资约万元,电除尘投资万元,气力 输灰系统投资万元,总投资约万元。 三经济效益分析 炉经过改造,平均每小时多带负荷,按每年运行 小时计算,可多产汽万,这些蒸汽可发电万,增加收 入万元。 炉改造后,热效率提高约个百分点,按每天消耗 标煤,每年运行小时计算,每年可节约标煤吨。 每年减少冲灰水万,节约水费万元。原来湿灰需 花钱外运,现在干灰则以元的价格销售,每年可收入万 元。 炉改造后,每年减少二氧化硫排放吨,减少烟尘排放 吨,减少二氧化碳排放吨,环保效果显著。 第八章后续工程的建设 炉改造试验投产以后,经过两年的调试运行,各项指标 均达到设计

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